摘要 煤礦綜采放頂煤工作面開采強(qiáng)度大、產(chǎn)塵塵源多、粉塵濃度高,因而對塵毒的治理難度大。為此,提出了治理的總體思路、防治方案并在幾十個煤礦綜采放項煤工作面推廣,取得了很好的效果。
關(guān)鍵詞 綜采放項煤工作面 粉塵綜合防治
1 前言
綜采放頂煤是我國80年代初從國外引進(jìn)的一種新的采煤方法。由于它具有高產(chǎn)、高效、低耗等一系列優(yōu)點,近十年來,在我國得到了較迅速的推廣,成為實現(xiàn)我國煤礦高產(chǎn)、高效的主要途徑之一。但這種采煤方法由于開采強(qiáng)度大、產(chǎn)塵塵源多、多塵量可高達(dá)(2000-5000)mg/m3,因而對塵毒的防治難度大。在生產(chǎn)中,由于高濃度粉塵使作業(yè)場所的勞動衛(wèi)生條件急劇惡化,嚴(yán)重地制約了這種采煤方法的推廣應(yīng)用。“八·五”期間,為解決上述問題,煤炭科學(xué)研究總院重慶分院承擔(dān)并完成了煤炭部下達(dá)的“治理綜放面高濃度粉塵危害”的重點課題?,F(xiàn)將本課題研究所提出的總體思路、具體防治方案及應(yīng)用情況作一簡要介紹。
2 綜放面高濃度粉塵防治的總體思路
綜放工作面采煤機(jī)采煤和液壓支架移架均是移動性塵源,工作面直流通風(fēng),風(fēng)流流場難以控制(風(fēng)速每秒高達(dá)2m),工作面空間狹小且有變化,還有片幫冒頂?shù)炔焕蛩氐挠绊?,條件十分惡劣。防治該作業(yè)場所的粉塵,考慮了上述條件后,提出了治本和治標(biāo)兩手抓的總體思路:一是減少粉塵的產(chǎn)生;二是要針對不同塵源的特點,采取防治措施。
3 綜放面粉塵防治的技術(shù)方案及效果
3.1 綜放工作面煤層注水
煤層注水是國內(nèi)外公認(rèn)的減少粉塵產(chǎn)生的較好技術(shù)措施,尤其是對綜采放頂煤工作面,還具有軟化煤體(f>3的硬煤),減少跨落煤中的大塊,提高煤炭回收率的作用。但是,將一般在普通綜采面應(yīng)用的煤層注水技術(shù),應(yīng)用在綜采放頂煤的厚煤層中,則達(dá)不到濕潤頂煤的作用,因此,對注水工藝必須作適當(dāng)?shù)母倪M(jìn);再者,對孔隙率較低的難注水煤層,在工作面原始應(yīng)力帶注水,水難以注入煤體,不容易達(dá)到理想要求,必須對注水工藝進(jìn)行改進(jìn)。
為了使綜放面厚煤層中頂層煤炭得到較好的濕潤,采用了雙向扇形鋁孔布置(工業(yè)性試驗中利用了原基本原頂部煤中所掘的巷道)和三巷鉆孔(如圖1)長鉆孔靜壓注水的方式。
由于在試驗工作面上煤的自然孔隙率僅為2.76%,透水性系數(shù)僅為0.01536,屬難注水煤層,在原始應(yīng)力區(qū)注水是難以取得較理想的注水效果的。因此,決定在工作面的動壓區(qū)利用礦山壓力所致的次生裂隙進(jìn)行煤層注水。根據(jù)試驗工作面礦山壓力觀測及頂板位移規(guī)律資料的分析,回風(fēng)巷在靠工作面一端60m左右范圍內(nèi),進(jìn)風(fēng)巷靠工作面35m左右范圍內(nèi),受礦壓及頂板位移影響,煤層中存在較發(fā)育的次生裂隙,煤層的滲透性大大提高,并可降低注水壓力。決定注水區(qū)域在距工作面(35-40)m開始注水,距工作面(5-6)m停止注水,注水時間約8天。注水系統(tǒng)主要由注水流量表、分流器、高壓閥門、注水管、封孔器等組成。注水中有關(guān)注水的一些參數(shù)分別由以下公式確定。
單孔注水量由(1)確定
Q=KLBhγ( (1)
式中,Q—單孔注水量,m3;K—注水系數(shù),取K=1.1;L—鉆孔長度,m;B—鉆孔間距,m;h—鉆孔范圍內(nèi)應(yīng)濕潤的煤層厚度,m;γ—煤的密度,t/m3;δ—噸煤注水量,m3/t,取δ=0.025m3/t。通過計算,回風(fēng)巷上孔注水量Qs=127m3,每個下孔注水量Qx=104m3,進(jìn)風(fēng)巷每個鉆孔注水量Qj=166m3。
注水壓力按(2)式確定
(1.2-1.5)Pw<=Px<=0.75Pf (2)
式中,Px—煤層注水壓力,MPa;Pw—煤層瓦斯壓力,MPa;Pf—上覆巖層壓力及煤層剪切強(qiáng)度之和,MPa。試驗礦井鮑店煤礦防塵用水靜壓在(3.0-40.)MPa之間,能滿足上述要求。
注水時間按(3)式進(jìn)行計算
T=(D-d)/i (3)
式中,T—總注水時間,d;D—開始注水時鉆孔距工作面距離,35m;d—結(jié)束注水時鉆孔距工作面距離,5m;i—工作面日推進(jìn)度,按設(shè)計,取i=3.6m/d。通過計算,T=8.3d。
單孔注水流量按(4)式計算
q=1000Q/1440T (4)
式中,q—單孔流水量,l/min。通過計算,回風(fēng)巷上孔qs=11l/min,下孔qx=9l/min,進(jìn)風(fēng)巷鉆孔qj=14l/min。工作面注水后煤的實際水份增量達(dá)到了(1.4-1.8)%,注水量增量一般大于是%即有較好的防塵效果。
3.2 采煤機(jī)徑向霧屏及液壓支架探梁輔助噴霧降塵
采煤機(jī)割煤過程是綜放工作面的主要產(chǎn)塵塵源,約占綜采放頂煤工作面產(chǎn)生總粉塵的60%。采煤機(jī)處于綜放工作面主風(fēng)流中,采煤機(jī)滾筒割煤產(chǎn)生的粉塵極易隨風(fēng)流向人行道方向擴(kuò)散,污染作業(yè)環(huán)境。為此,在滾筒搖臂靠人行道一側(cè)設(shè)一組構(gòu)成一弧形的噴嘴組,當(dāng)噴霧時,在滾筒靠人行道一側(cè)形成一道徑向噴霧屏障。同時,在液壓支架探梁上設(shè)噴嘴,在采煤機(jī)部位開啟這些噴嘴進(jìn)行噴霧,在采煤機(jī)上方形成第二道噴霧屏障。此外,在采煤機(jī)兩個端頭各設(shè)兩個噴嘴,在采煤過程中,作為第二道霧屏的延伸,起到控塵降塵的作用。(圖2)這兩道噴霧屏障既可防止粉塵向人行道方向擴(kuò)散,又可以起到降塵的作用。為了使采煤機(jī)徑向霧屏及液壓支架探梁輔助噴霧降塵設(shè)施達(dá)到較好的控塵、降塵目的,除了噴嘴要合理布置外,采燈機(jī)徑向霧屏選用了NPB—1型噴嘴,采煤機(jī)WPB型空心錐形噴嘴,支架探梁輔助噴霧選用了SD304型實心錐形噴嘴。
此外,在采煤機(jī)噴霧降塵的設(shè)計中,還需對噴霧降塵使煤水分的增加量進(jìn)行估算,以避免由于水份增量過大使煤的水分超標(biāo)而影響經(jīng)濟(jì)效益(水分超標(biāo),售價將降一個等級)。設(shè)采煤機(jī)噴霧水壓力為1.5MPa時,噴霧用水量為Qs1,則
Qs1=2(n1+n(1)q1+n2q2+n3q3=284.0l/min (5)
式中,n1—采煤機(jī)一個滾筒內(nèi)噴嘴數(shù),n1=48;n(1—采煤機(jī)一個滾筒搖臂霧屏噴嘴數(shù),n(1=9;n2—采煤機(jī)端頭外噴嘴數(shù),n2=4;n3—支架探梁輔助噴嘴數(shù),n3=5;q1—NPB-1型噴嘴在水壓為1.5MPa時的流量,q1=2.1l/min;q2—WPB型噴嘴在水壓為1.5MPa時的流量,q2=5.6l/min;q3—SD304型噴嘴在水壓為1.5MPa時的流量,q3=4.4l/min。
采煤機(jī)單位時間采煤量按(6)式計算
Q1=HBVqρ=10.2t/min (6)
式中,Q1—每分鐘的割煤量,t;H—采煤高度,H=2.8m;Vq—割煤時的平均牽引速度,Vq=4.0m;B—滾筒的截深,B=0.65m;ρ—煤的實體密度,ρ=1.4t/m3。
采煤機(jī)割煤過程中,因噴霧而造成水分增量可按(7)式計算
WZ1=Qs1(1-k)10Q1%=2.37% (3)
式中,WZ1—每噸煤增加水分的重量百分比;k—噴霧水浸入底板等的損失系數(shù),取k=0.15。
煤的平均原始水分為2.5%左右,從水分的增量看,上述采煤機(jī)噴霧降塵設(shè)計方案的噴霧水分量不會使煤的水分含量超標(biāo)。經(jīng)實施上述方案,采煤機(jī)司機(jī)處平均降塵率達(dá)到了82.6%;采煤機(jī)下風(fēng)(10-15)m處平均降塵率達(dá)到81.7%。
3.3 液壓支架移架和放煤自動噴霧降塵
液壓支架移架和放煤是綜放工作面的兩個主要產(chǎn)塵塵源,約占綜放面粉塵產(chǎn)出量的30%左右,亦是綜放工作面防塵的重點之一。
液壓支架移架產(chǎn)塵的特點是,只在移架作業(yè)(降柱、拉架、升柱)過程中產(chǎn)塵,產(chǎn)塵時間極短;產(chǎn)塵部位主要在液壓支架架間,尤其在液壓支架前半部,處在工作面采場主風(fēng)流中,產(chǎn)生的粉塵在風(fēng)流作用下極易擴(kuò)散。放煤口放煤產(chǎn)塵的特點是,主要在放煤作業(yè)時產(chǎn)塵,尤其在放煤初始階段產(chǎn)塵量大;產(chǎn)塵部位在液壓支架后部刮板運(yùn)輸機(jī)處;支架后部由于受到支柱、四連桿、高壓軟管等支架零部件阻礙與支架前部主風(fēng)流相比風(fēng)速較小,但在后部刮板輸送機(jī)處有一較寬闊的連通空間,放煤時產(chǎn)生的粉塵如未被沉降,易隨風(fēng)流沿此通道向下風(fēng)鄰架擴(kuò)散。
根據(jù)液壓支架移架、放煤產(chǎn)塵的特點,在設(shè)計方案中,有針對性地采取以下技術(shù)措施:第一,設(shè)計一種自動噴霧控制閥,使液壓支架移架和放煤的噴霧降法與操縱液壓支架動作的液壓系統(tǒng)聯(lián)動,實現(xiàn)自動噴霧降塵,即實現(xiàn)作業(yè)產(chǎn)塵時自動噴霧降塵,移架和放煤結(jié)束自動停止噴霧降塵;第二,在噴霧系統(tǒng)中增加一個組合五通閥,可以實現(xiàn)本架移架自動噴霧下風(fēng)鄰架同時自動噴霧,使得下風(fēng)鄰架擴(kuò)散的粉塵被第二次噴霧降塵,可提高噴霧降塵效果;第三,設(shè)計磁化噴嘴,使水磁化,改善水霧的物理特性,提高水霧對粉塵的捕獲能力。
為了簡化噴霧降塵的管路系統(tǒng),還設(shè)計并研制了一種兩功能的自動噴霧控制閥。該閥屬國內(nèi)首創(chuàng),試驗成功后申報了專利(專利號為ZL95242892.x);磁化噴嘴經(jīng)實驗室測試,水經(jīng)其磁化后,水的表面張力可以降低(1.96-4.47)%;水的蒸發(fā)率提高了0.2%左右,這都有利于水霧捕獲粉塵。液壓支架噴霧降塵,噴頭安裝位置如圖3所示。其噴霧系統(tǒng)如圖4所示。
上述技術(shù)措施經(jīng)過工業(yè)性試驗,取得了很好的效果,噴霧系統(tǒng)管路得到了簡化,下風(fēng)鄰架同時噴霧能夠?qū)崿F(xiàn);液壓支架移架降塵率達(dá)到了81%;放煤口放煤降塵率達(dá)到了84.2%。
3.4 破碎機(jī)降塵,采用將塵源密閉、壓氣噴霧控塵降塵的方法,噴霧水壓力2.0MPa,壓縮空氣壓力為0.4MPa,噴霧水流量為7.9l/min,也取得了較好的降塵效果,降塵率為85.1%。轉(zhuǎn)載點采用電磁閥控制的自動噴霧降塵,水壓為2.0MPa,選用WPB噴嘴,噴嘴流量為6.2l/min,每個轉(zhuǎn)載點設(shè)兩個噴嘴。據(jù)兩個轉(zhuǎn)載點實測降塵效果是:放煤刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)載點為81.5%,采煤刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)載點為81%。
4 結(jié)論 針對煤礦綜采放頂煤工作面產(chǎn)塵的具體原因,采取標(biāo)本兼治的思路是正確的。針對不同塵源的特點,應(yīng)用不同的技術(shù)措施和綜合防治的方法是行之有效的,取得了很好的防治效果,為用常規(guī)措施難以奏效的綜放工作面粉塵防治技術(shù)提供了一套有效解決辦法,并有所創(chuàng)新,把我國煤礦防塵技術(shù)提高到了一個新的水平。該套技術(shù)已在幾十個煤礦綜采放頂煤工作面推廣使用。