2.3啟動(dòng)石灰石系統(tǒng)
??? 當(dāng)石灰石粉輸送至日用倉(cāng)后,啟動(dòng)石灰石系統(tǒng),向爐膛輸送石灰石粉。啟動(dòng)時(shí)要在風(fēng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)給料閥和爐膛前給料口就地留人連續(xù)監(jiān)視,啟動(dòng)后注意觀察風(fēng)機(jī)電流和給料管風(fēng)壓,維持空載吹掃1 min左右,然后根據(jù)SO2數(shù)值緩慢加大旋轉(zhuǎn)給料閥轉(zhuǎn)速,這時(shí)要密切監(jiān)視風(fēng)機(jī)電流以及給料管風(fēng)壓變化情況,注意給粉管是否堵塞。系統(tǒng)停止時(shí)派人檢查風(fēng)機(jī),若風(fēng)機(jī)閥門(mén)動(dòng)作異常,應(yīng)迅速關(guān)閉風(fēng)機(jī)出口手動(dòng)門(mén)。系統(tǒng)停運(yùn)后,打開(kāi)壓縮空氣吹掃2 min,防止管道內(nèi)石灰石殘留。系統(tǒng)額定負(fù)荷運(yùn)行及投石灰石時(shí)的主要參數(shù)見(jiàn)表5、表6。
3注意事項(xiàng)
3.1設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
??? a. 調(diào)試中發(fā)現(xiàn)石灰石粉較細(xì)且極易吸潮,因而石灰石料倉(cāng)容易結(jié)塊堵塞,造成石灰石粉下料不暢,建議設(shè)計(jì)中在料倉(cāng)上加裝規(guī)格合適的空氣炮。
??? b. 風(fēng)壓變送器量程設(shè)計(jì)不宜太小,否則在堵管時(shí)可能無(wú)法監(jiān)視,因此,應(yīng)根據(jù)風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓進(jìn)行選擇,最好選擇與風(fēng)機(jī)出口壓力匹配的壓力變送器。如果壓力測(cè)點(diǎn)裝在石灰石粉與空氣混合之后,則應(yīng)在風(fēng)壓傳壓管上裝防堵裝置,最好將壓力測(cè)點(diǎn)裝在空氣與石灰石粉混合之前。
??? c.? 因?yàn)榻o料管與爐膛進(jìn)口之間的連接為非金屬軟管,系統(tǒng)故障時(shí)可能引起煙氣反竄,嚴(yán)重時(shí)可能引起軟管著火,從而燒毀周?chē)O(shè)備或電纜,建議盡可能采用金屬膨脹節(jié),同時(shí)考慮在給料管與爐膛接口處加裝耐磨熱電偶,便于運(yùn)行人員參考。
3.2系統(tǒng)調(diào)試及運(yùn)行注意事項(xiàng)
??? a. 由于高壓廠用蒸汽至高壓除氧器的空氣門(mén)不嚴(yán),石灰石倉(cāng)所處環(huán)境潮濕,而石灰石吸潮后會(huì)堵塞管路。建議有類(lèi)似缺陷時(shí)要及時(shí)處理,保持環(huán)境干燥。
??? b. 在石灰石系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),二次風(fēng)密封風(fēng)要常開(kāi),以防止?fàn)t膛的床料反竄引起給料口結(jié)焦或燒壞給料軟管;同時(shí),在系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),應(yīng)確認(rèn)風(fēng)機(jī)出口氣動(dòng)碟閥是否關(guān)嚴(yán),防止?fàn)t膛煙氣反竄。長(zhǎng)期停運(yùn)時(shí)關(guān)閉爐膛前部石灰石管路上的手動(dòng)門(mén)。停爐檢修時(shí),注意檢查給料口,在點(diǎn)火前應(yīng)再次確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)焦塊應(yīng)先清理,再點(diǎn)火。
??? c. 試運(yùn)前,一定要仔細(xì)檢查系統(tǒng),清理干凈所有雜物,防止卡壞旋轉(zhuǎn)給料閥或堵塞管路,減少不必要的損失。
??? d. 若石灰石輸送管路堵塞,用壓縮空氣短時(shí)無(wú)法吹通,最好解列石灰石系統(tǒng),關(guān)閉爐膛前部手動(dòng)門(mén),敲打管路,聽(tīng)聲音,確認(rèn)何處堵塞;或打開(kāi)法蘭進(jìn)行人工疏通。因?yàn)闄z修用壓縮空氣中帶水,吹堵可能造成越吹越緊。
??? e. 因?yàn)镃FB鍋爐爐內(nèi)脫硫的最佳溫度為850~900 ℃,考慮到燃燒和脫硫,一般爐膛床溫控制在870 ℃左右。同時(shí),一般脫硫石灰石粉粒徑為100~300 μm,太細(xì)可能造成細(xì)顆粒還未完全利用就逃逸,太粗可能造成剩下反應(yīng)核較多。床溫或者石灰石粒徑偏離最佳值均會(huì)導(dǎo)致脫硫效率低下,造成石灰石的浪費(fèi)。
??? f. 由于石灰石粉易于吸潮,因此堆積時(shí)間不宜太長(zhǎng),盡量用多少生產(chǎn)多少;同時(shí),應(yīng)盡快用完日用倉(cāng)中的料,避免料倉(cāng)板結(jié)。
??? g. 增加給料閥轉(zhuǎn)速時(shí),應(yīng)迅速加至10%(5 Hz)以上,因?yàn)槠渥冾l器不宜長(zhǎng)時(shí)間在低負(fù)荷下運(yùn)行,否則可能引起故障。
4結(jié)論
??? 在額定負(fù)荷下,燃燒實(shí)際煤種(保持Ca/S=2.3)時(shí),通過(guò)計(jì)算得出應(yīng)投入石灰石量為8.10 t/h,實(shí)際控制旋轉(zhuǎn)給料閥的輸出為40%,轉(zhuǎn)速約為6 r/min。按石灰石粉比重1 500 kg/m3計(jì)算,相當(dāng)于石灰石供給量約為8.51 t/h,SO2排放量為350 mg/m3左右。經(jīng)過(guò)調(diào)整試運(yùn),石灰石系統(tǒng)各設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定,控制靈活可靠。投石灰石前,SO2排放量約為3 500 mg/m3;投石灰石后,SO2排放量約350 mg/m3,低于設(shè)計(jì)值404 mg/m3,脫硫效率達(dá)到了90%。各主要運(yùn)行參數(shù)及指標(biāo)都基本達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,能夠滿足環(huán)保要求。通過(guò)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)并解決了系統(tǒng)及設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造和安裝中存在的問(wèn)題和隱患,整定了運(yùn)行數(shù)據(jù)并輸入了程控裝置,基本掌握了系統(tǒng)的運(yùn)行方法,保證了石灰石系統(tǒng)的正常安全投運(yùn),鍋爐的脫硫效果良好,減輕了鍋爐對(duì)市區(qū)環(huán)境的污染。