?? ③取消漏風(fēng)控制系統(tǒng)(LCS),固定所有的扇形密封板、軸向密封板,并加裝二次徑向隔板, 使徑向和軸向密封片加倍;
?? ④根據(jù)轉(zhuǎn)子隔倉變化選用豪頓華工程有限公司換熱元件板型重新設(shè)計換熱元件外形尺寸;
?? ⑤因扇形板和熱端中心筒密封盤的重量轉(zhuǎn)移到上連接板上,因此取消四根懸吊螺桿,將熱端中心筒密封盤固定在上連接板上,并把中心筒密封盤軸封焊死。
?? 3) 校核推力軸承承載能力??諝忸A(yù)熱器底部推力軸承為 45 BV 型可傾瓦式滑動軸承,其承載能力為 263 083 kg,即 263
?? t。改造前空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子重量為? 190 t,改造后轉(zhuǎn)子重量 為 200 t,比推力軸承設(shè)計的最大支撐重量低得多,因此不會影響軸承使用。
?? 3漏風(fēng)治理經(jīng)濟性分析
?? 由于改造前后鍋爐使用的燃料等條件不可能完全相同,以下僅以機 組在空預(yù)器改造前后滿 負荷工況下作粗略對比分析。
?? 1) 空預(yù)器改造前后滿負荷工況下主要性能參數(shù)比較(見表3)
?? 2) 空預(yù)器換熱元件已到使用壽命,庫房內(nèi)換熱元件備件已用完,此時進行空氣預(yù)熱器改造 即改造了密封裝置,又更換了換熱元件,可謂一舉兩得。
?? 3) 漏風(fēng)率降低,可保護鍋爐燃燒氧量充足,減少鍋爐不完全燃燒熱損失和排煙熱損失,排煙溫度降低了19℃,鍋爐效率大致提高1%,每年可節(jié)約標煤7 200 t。同時,熱風(fēng)溫度 提高了30 ℃,有力地保證了廣旺貧煤的著火和穩(wěn)定燃燒。
?? 4) 漏風(fēng)率降低,減少了空氣和煙氣流量,降低送風(fēng)機、引風(fēng)機電耗 300kW·h,每年大約可節(jié)省廠用電180萬kW·h,同時也避免了因風(fēng)機出力不足而影響整臺機組的出力。
?? 5) 漏風(fēng)率降低,減少了空預(yù)器出口煙氣流量,降低了煙氣流速,從而使靜電除塵器的效率增加,同時所有在空預(yù)器下游的設(shè)備磨損降低,其維修、維護量大大減少。
?? 6) 對空預(yù)器本身,漏風(fēng)率減小,空氣側(cè)漏向煙氣側(cè)的流量下降,流速降低,各易磨損件的 壽命也延長,維修、維護工作量減少。
?? 7) 取消漏風(fēng)控制系統(tǒng)(LCS),徑向滑片密封條、軸向正滑片密封條、各密封擋板的位置校正等維修工作可完全取消,簡化了檢修工作,同時減少了空預(yù)器的檢修工作量。