摘要:變頻器以其智能化,數字化,網絡化等優(yōu)點越來越受到人們的廣泛應用。變頻器不僅調速平滑,效率高,啟動力矩大,運行平穩(wěn),而且具有強大的功能塊控制。尤其對提升傳動更有較好的精確控制性。
本文介紹了100T橋式起重機主起升采用ABB變頻器控制及其配置情況,論述了該變頻器控制參數的設置及變頻器功能模塊調用。并對主鉤變頻系統運行過程中遇到的相關問題進行了分析討論。
一、工藝概述
煉鐵廠鑄鐵機1#100T天車,為大連重工機械設計院設計。主要起吊100T以下鐵水罐為轉動的鑄鐵鏈帶機模具中傾倒流量穩(wěn)定的鐵水,屬液體天車。該天車主鉤起鉤快慢、平穩(wěn)與否,決定著鐵水流量大小連續(xù),模具內鐵水是否過滿、過淺。如鐵水過滿會導致鐵水溢出,出現鐵水落地嚴重問題。鐵水過淺導致鑄鐵產能降低,不能高效鑄鐵。所以對橋式起重機的起升機構的精確、安全穩(wěn)定性有著較高的要求。
二、控制系統
該橋式起重機主鉤,由電動機鋼性連接減速機傳動鋼絲繩鉤頭升降。三相異步電動機采用ACS800-0210+D150變頻器矢量控制。變頻器先是由操作桿閉合觸點控制中繼接觸器吸合,中繼輸出電壓信號輸入變頻器RMIO板,根據RMIO板定義端子所接收到命令變頻器進行運行。并采用更加靈敏、保險的斷電液壓推動器雙抱閘制動。
該變頻器內部存儲有CRANE宏(提升宏),M/F CTRL宏(主從宏)。另有兩套USER 1 SAVE,USER 2 SAVE用戶自定義宏,可根據現場實際需要來設定參數。該橋式起重機則使用CRANE宏。
ACS800-0210+D150變頻器共有37組參數,一套完善、精確的控制都是由這些參數相互的組合調節(jié)組成??紤]參數冗多,只取重要參數及安裝調試涉及故障案例闡述。
99 START-UP DATA 本參數組為啟動參數組。意為第一次開機時進行設置。務必注意的是相關數據一定按照電機銘牌標注的輸入,以免造成辨識時故障。
99.1LANGUAGE 語言。此參數有英、德等13種語言供選擇。
99.2 APPLICATIONMACRO 應用宏選項。此參數在2.1.1講述。但需要告知讀者,如使用用戶自定義USER 1 SAVE或USER 2 SAVE宏時,應遵循以下順序,事先將99.2選擇為USER 1 SAVE或USER 2 SAVE,待設定完畢參數時,務必確認存儲再將99.2參數組選擇為USER 1 LOAD或USER 2 LOAD。意為調用該宏。否則停電后便會恢復出廠設定值。
99.3APPLIC RESTORE 恢復出廠值。如果選擇的應用宏為CRANE 或 M/F CTRL,參數恢復為出廠值,除了參數組50,51,98 和 99 的參數將保持不變。如果選擇的應用宏為用戶宏1 或2,則參數值將恢復為上一次所存儲的參數值。另外,電機辨識運行的結果也將被恢復,除了參數組50,51,98 的參數將保持不變。
99.4MOTOR CTRL MODE 本參數設置電機的控制模式。DTC (直接轉矩控制) 模式適用于多種應用。ACC800 對鼠籠式電機進行精確的速度和轉矩控制,在所有的提升起重傳動應用中都要求脈沖編碼器。
99.5 ,99.6 ,99.7 ,99.8 ,99.9 組參數均是電機銘牌上的相關數據。
99.10 MOTOR ID RUN 此參數用于啟動電機的辨識運行。在運行中, ACC800 將辨識電機的特性以獲得最優(yōu)的電機控制。電機的辨識運行持續(xù)大約一分鐘。
23 SPEED CTRL 本參數組為速度控制組。當實際速度與給定之間存在偏差值時(誤差值),該參數的值定義了速度控制器的輸出應如何應對改變。此參數的設置決定了主鉤在運行時的穩(wěn)定精確性。故在調試時分別在輕、重載狀態(tài)反復調節(jié)到最佳狀態(tài)。下圖給出了速度控制器的典型階躍響應。
A: 欠補償: 23.2 INTEGRATION TIME 太短而 23.1 GAIN 太低
B: 常規(guī)整定, 自整定
C: 常規(guī)整定, 手動整定。動態(tài)性能比B 更好
D: 過補償:INTEGRATION TIME 太短而23.1 GAIN 太高
23.1 GAIN 速度控制器的相對比例增益。如果整定為 1,那么10 %的誤差變化量;例如: 給定- 實際值 )將引起速度控制器的輸出變化10 %的額定轉矩。注意: 過大的增益可能造成速度振蕩不穩(wěn)定。我們設置該參數值為15。
23.2 INTEGRATION TIME 當誤差值恒定時,積分時間決定了控制器輸出變化率。積分時間越短,連續(xù)誤差值校正得越快。但是過短的積分時間有可能造成控制不穩(wěn)定。我們設定該參數為0.5s。該圖為誤差階躍恒定后的速度控制器的輸出。
23.3 DERIVATION TIME 如果誤差值改變,微分作用將增加控制器的輸出。變化過程中,微分時間越長,速度控制器輸出增加的越大。微分使控制對擾動更敏感 。如果將微分時間設定為0,那么控制器將作為PI 控制器工作,否則為 PID 控制器。只有在使用脈沖編碼器時才推薦使用這個參數。
50 PULSE-ENCODER 此參數組為脈沖編碼器參數組。編碼器有防溜鉤保護功能,對于提升系統是必不可少的保護裝置之一。
50.1 PULSE NR 本參數定義了編碼器每轉的脈沖數。務必按照編碼器的脈沖數輸入該參數,否則無法運行。
50.2 SPEED MEAS MODE 此參數定義了編碼器脈沖的計算方法。
50.3 ENCODER FAULT此參數定義當脈沖編碼器和脈沖編碼器接口模塊(RTAC 或 NTAC)之間,或脈沖編碼器模塊和RMIO 板之間檢測到通訊故障時,ACS 800 的動作。
如果估測速度和編碼器測量速度之間經濾波后有20 %的偏差。啟動時,在定義的時間內未收到編碼器的脈沖信號,而電機轉矩已經處于極限值,此時啟動編碼器監(jiān)控功能。
三、功能模塊
1、速度監(jiān)視
本功能模塊用于監(jiān)控電機的超速并會在電機超速時給出跳閘信號。如果電機的速度超過了MOT OVERSPEED LEV (61.3)定義的等級,通過發(fā)出信號 MOT OVER SPEED, 傳動將立即跳閘(變頻器關停+制動裝置),并在控制盤上顯示故障同時發(fā)送信號給現場總線和故障記錄器。
2、轉矩監(jiān)視
本功能模塊用于監(jiān)控電機轉矩。它通過檢查電機在加速和減速時是否能夠跟隨速度給定,在正常運行和加/減速期間是否產生過度的速度偏差來實現的。為激活本監(jiān)控功能,將TORQ MON SEL (62.1)設為"True"。如果速度偏差的絕對值 (SPEED REF4 - SPEED ACT)高于SP DEV LEV(參數 62.2)且時間大于TORQ FLT TD (參數 62.3)的時間,傳動將因為轉矩故障而跳閘。并在控制盤上顯示TORQ FLT 同時發(fā)送信號給現場總線和故障記錄器。
參數SP DER BLK LEV (62.4),以%每秒表示的實際速度變化率,可用于在加/減速期間封鎖保護。只要在加/減速期間實際的電機轉速的變化率(微分)高于參數SP DER BLK LEV 的值, 轉矩故障保護將被封鎖。舉例:加速斜坡時間設為5 秒,SP DER BLK LEV 設為8%/s,在加速期間如果達到了轉矩限制,傳動并不會因轉矩故障而跳閘,只要實際的加速時間(0-100%)低于12.5 秒(100% / 8%/s=12.5s)。
3、轉矩驗證
轉矩驗證是包括在傳動控制中的一個功能模塊,它用于確認在松開抱閘和開始提升運行之前傳動能夠產生轉矩,抱閘沒有打滑(信號 "Zerospeed"=1)。該功能模塊主要用于起重機傳動,但也可以用于其它帶有編碼器反饋的應用。轉矩驗證是機械抱閘被施加時給一個正的轉矩給定來完成的。如果轉矩驗證成功,則表示轉矩達到了正確的等級,制動將抬起,執(zhí)行啟動序列中的下一步驟。
執(zhí)行轉矩驗證的時間是非常短的(大約100 ms),操作者在啟動過程中一般感覺不到。轉矩驗證通過設置以下參數來激活:- TORQ PROV SEL (66.1) = ” True ”轉矩驗證的給定,TORQ PROV REF (66.4)設置輸出信號TORQ PROVREF。而實際轉矩可以從信號MOT TORQ 讀出。當轉矩驗證被激活但還沒有執(zhí)行時,輸出信號TORQ PROV OK 為” 0 ”。當輸入信號RUNNING 為“1”時,即變頻器啟動時,轉矩驗證程序就開始了。當轉矩驗證程序完成后,輸出信號TORQ PROV OK 被置” 1 ”。如果在轉矩驗證期間檢測到了任何故障,信號TORQ PROV OK 不會為“1”但是輸出信號TORQ PROV FLT 被置為” 1 ”,且傳動跳閘。相應信息顯示在控制盤上并發(fā)出一個指示給監(jiān)控系統。注意:在轉矩控制模式下轉矩驗證無效。
四、各故障處理與預防措施
1、高速運行速度不穩(wěn)
在升降25Hz以上時,電機出現時快時慢的現象。觀察CDP312R控制盤顯示器,給定數據明顯高低波動??紤]輸入信號有閃爍不穩(wěn)的原因,便將輸入回路的各線路、中繼均更換一邊,但故障依舊。經過反復試驗調試最后確定為RMIO主控板內部問題,更換新RMIO主控板后正常。
2、啟動反轉隱患
1#天車因更換新變頻器,將變頻參數重新設置。在試車期間出現電機正轉上升啟動瞬間,電機先反轉轉動再正轉上升。此現象造成機械齒輪及電機軸承嚴重損傷,檢查控制線路均無異常。核查變頻參數時發(fā)現啟動轉矩選擇器選擇了啟動轉矩固定給定設置。該給定又設置過大,將參數值減小后正常。
3、LGBT短路故障
變頻器在正常使用時突然停車,檢查變頻CDP312R控制盤顯示器顯示SHORT CIRCUIT,查詢故障代碼描述為:在電機電纜或電機側有短路。處理方法為檢查電機和電機電纜。檢查變頻器輸出側有無功率因數矯正電容或浪涌吸收裝置。變頻器的輸出橋故障。處理方法為檢查IGBT 和電流互感器,即使監(jiān)測到一個損壞的 IGBT,也要更換INT 板。經過遙測電機電纜絕緣無異常,檢查變頻器發(fā)現內部IGBT管由于積灰嚴重導致相間短路所致。更換新變頻,改善配電倉除塵效果后正常。
4、預沖電阻損壞故障
天車主鉤在起升作業(yè)時,突然故障停車。變頻器面板CDP312R控制盤顯示器顯示DC OVERVOLT。查詢故障描述:直流回路的DC 電壓過高。DC 過壓的跳閘限 制值是1.3 ·1.35· U1max ,這里U1max 是主電壓范圍的最大值。對于400 V 單元,U1max 是415 V。 對于500 V 單元,U1max 是500 V 對于690V 單元。相應的跳閘限制值為400 V 單元為728Vdc,500 V 單元為877Vdc,690V 單元為1210 Vdc,U1max 是690V。
經檢查發(fā)現制動電阻因灰塵接地短路,將變頻器內部預充電阻燒毀。更換新電阻,加強清灰密封,更換新預沖電阻后正常。
5、頻繁報轉矩故障
變頻器面板CDP312R控制盤顯示器顯示TORQ FLT。查詢故障描述:在恒速運行期間,如果SPEED ERROR 高于SP DEV LEV (62.2 )的時間超過了TORQ FLT TD (62.3 )。傳動將由于TORQFLT 跳閘。解決措施:檢查斜坡時間。檢查轉矩和電流極限的設置。檢查轉矩監(jiān)控(組)的參數設置。檢查電機和電機電纜。檢查脈沖編碼器(A 和 B)與RTAC 模塊的連接。
經檢查電機電纜無異常,核查變頻參數SP DEV LEV數值為10%,設置過小所致。調整為20%后正常。
日照鋼鐵有限公司兩臺100T主鉤變頻天車,于2007年投入運行,在系統調試運行過程中,發(fā)現了一些設計隱患和不足,通過不斷改進,先后增設了增量型編碼器防溜鉤系統,制動電阻防接地短路改善等。目前設備運行平穩(wěn),該系統的成功應用也為其它用戶設計和選型時借鑒。
五、參考文獻:
1、ACC 800 提升機應用程序7.2(+N652)3ABD00010450 版本C,北京,ABB 電氣傳動系統有限公司
2、起重機械設備制造及應用