??????? 3、改造方案:
??????? (1)利用原空開HF1、HF2元件;
??????? (2)更換接觸器C1、C2元件,選擇性能穩(wěn)定、可靠性高的日本富士SC-N10型的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,(共12塊);
??????? (3)取消電源切換板;
??????? (4)取消利用U1(U2)判定C2(C1)聯(lián)投條件,增設(shè)利用C1(C2)閉接點(diǎn)判定C2 (C1)聯(lián)投條件;
??????? (5)在負(fù)荷母線上增加缺相保護(hù)器QXB;
??????? (6)保留電源切換裝置面板上的4個(gè)指示燈和2個(gè)開關(guān)操作把手及功能,加長面板上的元件連線,保證在運(yùn)行中能正常開箱檢查,將封閉式控制箱改成可開啟式;
??????? (7)新增C1、C2、QXB輔助接點(diǎn)進(jìn)DCS系統(tǒng)。
??????? 按照改造方案改造后,兩路電源一路運(yùn)行,另一路備用,當(dāng)運(yùn)行電源接觸器因上級(jí)電源失壓跳閘或因接觸器本身故障跳閘后,其常閉輔助接點(diǎn)瞬時(shí)閉合,迅速聯(lián)動(dòng)備用電源,確保備用電源迅速聯(lián)動(dòng)可靠投入。電源指示及斷相保護(hù)進(jìn)DCS并報(bào)警。(詳見附圖7)
??????? 附圖7? 電動(dòng)門盤柜電源改造后原理接線圖
??????? 4、改造過程:
??????? (1)元件、材料準(zhǔn)備齊全;
??????? (2)拆除取消的元件及配線;
??????? (3)檢驗(yàn)、測(cè)試待組裝元件合格,待更換接觸器動(dòng)作電壓測(cè)試合格,線圈電阻及絕緣電阻測(cè)試合格;
??????? (4)將準(zhǔn)備好的元件、配線及輔助材料進(jìn)行組裝;
??????? (5)標(biāo)注、標(biāo)記及配備標(biāo)志牌,改造后達(dá)到標(biāo)識(shí)齊全;
??????? (6)測(cè)試兩路電源聯(lián)動(dòng)切換時(shí)間為50ms左右。
??????? (7)整體傳動(dòng)試驗(yàn)合格;
??????? (8)投入試運(yùn)行。
??????? 2010年1月27日,利用停機(jī)機(jī)會(huì),完成對(duì)1號(hào)爐電動(dòng)門盤柜電源改造,投入運(yùn)行良好; 2月8日,利用停機(jī)機(jī)會(huì),完成對(duì)2號(hào)爐電動(dòng)門盤柜電源改造,投入運(yùn)行良好;剩余1、2號(hào)機(jī)電動(dòng)門盤柜的4套電源回路利用停機(jī)機(jī)會(huì),至7月21日已全部改造完成,投入運(yùn)行良好。
??????? 5、改造效果:
??????? 改造后,聯(lián)動(dòng)回路簡(jiǎn)單、可靠、方便日常設(shè)備檢查維護(hù),同時(shí)也有效避免了原設(shè)備系統(tǒng)存在不足給安全生產(chǎn)帶來的隱患。
??????? (二)一次風(fēng)擋板關(guān)閉聯(lián)跳給粉機(jī)保護(hù)系統(tǒng)改造
??????? 1、改造的必要性:
??????? 改造前,一次風(fēng)擋板執(zhí)行器失電后,風(fēng)門仍處在正常開位狀態(tài),鍋爐燃料量、風(fēng)量仍處在平衡狀態(tài),只是一次風(fēng)擋板暫時(shí)不能進(jìn)行調(diào)整,待電源恢復(fù)后,一次風(fēng)擋板即可恢復(fù)正常操作,但此時(shí)控制邏輯卻觸發(fā)給粉機(jī)跳閘,導(dǎo)致入爐燃料中斷,MFT動(dòng)作。屬于給粉機(jī)跳閘保護(hù)邏輯設(shè)計(jì)缺陷,已嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行,應(yīng)進(jìn)行改造。
??????? 2、改造總體思路:
??????? 利用一次風(fēng)擋板執(zhí)行器的模擬量位置反饋信號(hào),開關(guān)量位置反饋信號(hào)和給粉機(jī)運(yùn)行信號(hào)建立邏輯關(guān)系,完善給粉機(jī)跳閘保護(hù)邏輯。
??????? 3、改造方案:
??????? (1)取一次風(fēng)擋板執(zhí)行器的模擬量位置反饋信號(hào);
??????? (2)取一次風(fēng)擋板執(zhí)行器的開關(guān)量位置反饋信號(hào);
??????? (3)取給粉機(jī)運(yùn)行狀態(tài)量;
??????? 由以上三個(gè)信號(hào)在DCS內(nèi)組態(tài)實(shí)現(xiàn):一次風(fēng)擋板執(zhí)行器的模擬量位置反饋小于5%、一次風(fēng)擋板執(zhí)行器關(guān)信號(hào)(開關(guān)量信號(hào))來、給粉機(jī)運(yùn)行信號(hào),三者 “與”邏輯成立時(shí),跳閘給粉機(jī)。
??????? 4、改造過程:
??????? 2010年2月份,兩次利用停機(jī)機(jī)會(huì),熱控專業(yè)完成了1、2號(hào)爐共計(jì)32套一次風(fēng)擋板關(guān)閉聯(lián)跳給粉機(jī)保護(hù)的改造,試驗(yàn)合格后,投入運(yùn)行。
??????? 5、改造效果:
??????? 通過改造,完善了給粉機(jī)跳閘保護(hù)邏輯,有效防止保護(hù)系統(tǒng)誤動(dòng)作,提高了系統(tǒng)的可靠性,取得了預(yù)期效果。
??????? (三)油槍控制回路失電延時(shí)跳閘油燃燒器改造
??????? 1、改造的必要性:
??????? 改造前,由于油槍控制回路存在設(shè)計(jì)缺陷,在機(jī)組運(yùn)行過程中,若發(fā)生油槍系統(tǒng)控制電源切換,將導(dǎo)致所有投運(yùn)油槍退出,嚴(yán)重威脅鍋爐運(yùn)行安全。
??????? 2、改造總體思路:
??????? 在油槍控制回路內(nèi)增加延時(shí),使油槍系統(tǒng)在瞬間失電時(shí)(電源切換順停時(shí)間為50ms左右),用于跳閘油燃燒器的各開關(guān)量狀態(tài)保持1秒,若1秒后系統(tǒng)仍然失電,則觸發(fā)油燃燒器跳閘邏輯。
??????? 3、改造方案:
??????? 在油槍順控啟邏輯內(nèi)油角閥開到位信號(hào)后加1秒反向延時(shí);在油槍順控停邏輯內(nèi)油槍進(jìn)到位信號(hào)后加1秒正向延時(shí)。
??????? 改造后,油槍系統(tǒng)電源中斷時(shí),延時(shí)跳開油燃燒器,若在延時(shí)時(shí)間內(nèi)電源恢復(fù),則油燃燒器正常運(yùn)行。(詳見附圖8)
??????? 附圖8 油槍控制電源失電延時(shí)跳閘油燃燒器邏輯圖
??????? 4、改造過程:
??????? 2010年1月27至31日,熱控專業(yè)完成兩臺(tái)爐24套油槍控制回路失電延時(shí)跳閘油燃燒器改造,試驗(yàn)良好后,投入運(yùn)行。
??????? 5、改造效果:
??????? 通過改造,有效防止了電壓波動(dòng)及電源順停聯(lián)動(dòng)所造成的保護(hù)誤動(dòng)作,提高了油燃燒器運(yùn)行的可靠性,取得了預(yù)期效果。
??????? 三、結(jié)論
??????? 對(duì)兩臺(tái)300MW機(jī)組的機(jī)、爐共6套電動(dòng)門盤柜電源回路、32套一次風(fēng)擋板關(guān)閉聯(lián)跳給粉機(jī)保護(hù)回路、24套油槍控制回路進(jìn)行技術(shù)改造,至2010年末,沒有發(fā)生任何故障,至今仍處在正常運(yùn)行狀態(tài)。
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