2 防范鍋爐滅火的措施
2.1準(zhǔn)確判斷,及時采取穩(wěn)燃措施
煤質(zhì)差時,鍋爐燃燒第一反應(yīng)是主蒸汽壓力難
頂,給粉機(jī)轉(zhuǎn)速明顯增快,(平時為500r/min,煤質(zhì)差時為600~700r/min),一次風(fēng)壓大幅度擺動或給粉機(jī)電流隨爐膛負(fù)壓大幅度波動。此時,應(yīng)加大一次風(fēng)量,提高一次風(fēng)速,避免產(chǎn)生積粉。同時,應(yīng)立即聯(lián)系值長,壓低機(jī)組負(fù)荷,停運(yùn)給粉不穩(wěn)的給粉機(jī),投入小油槍穩(wěn)燃。待主蒸汽壓力回升,爐膛負(fù)壓穩(wěn)定以后,再將停運(yùn)后吹通的一次風(fēng)管投入運(yùn)行。
2.2改用大容量給粉機(jī)電機(jī),改進(jìn)操作維護(hù)方法
給粉中斷,有3種情況:
(1)給粉機(jī)對輪斷銷子;
(2)給粉機(jī)電機(jī)過負(fù)荷跳閘;
(3)來粉過多、煤粉結(jié)塊或蓬粉。
造成前2種情況的原因,均為給粉機(jī)電機(jī)超額定出力運(yùn)行。解決的方法是,將原2.2kW的給粉機(jī)電機(jī)全部改為3.0kW。
解決后一種情況的方法是,關(guān)小給粉機(jī)擋板,對粉倉下部進(jìn)行敲打以及活動(開、關(guān))一次風(fēng)擋板。采用這些方法可基本解決來粉不穩(wěn)的現(xiàn)象。
2.3定期清掃火檢探頭,調(diào)節(jié)小油輪出力
(1)定期將火檢探頭抽出清掃,在煤質(zhì)特別差的情況下,可增加清掃次數(shù)。
(2)在燃煤灰份特別大,滅火保護(hù)火檢不穩(wěn)
的情況下,應(yīng)及時投入小油槍助燃。但這一種運(yùn)行方式極不經(jīng)濟(jì),主要原因就是助燃燒油量偏大。為此,將原點火小油槍出力由600kg/h降為200~
300kg/h,作為平常運(yùn)行助燃、引燃的一種輔助調(diào)
節(jié),以盡量減少燒油量。在鍋爐啟動過程中,再將油槍槍頭更換為600kg/h,待運(yùn)行正常后,聯(lián)系檢修更換為200~300kg/h,采用這種方法,取得了良好效果。
2.4制定應(yīng)對燃煤突變時的措施
一方面,積極聯(lián)系燃料公司,提前掌握煤種變化趨勢。另一方面,在3套制粉系統(tǒng)中,保證有1套制粉系統(tǒng)始終保留一倉好煤,遇煤質(zhì)差時,啟動此套制粉系統(tǒng)進(jìn)行爐前配粉。
2.5制定交接班措施
針對交接班30min內(nèi),值班人員思想、精力不集中的特點,分場制訂出:交接班前后30min2人監(jiān)盤的措施;同時要求運(yùn)行人員調(diào)整好自己的作息時間,保證夜間精力充沛,當(dāng)班期間做好防止煤質(zhì)突變的防范措施。
3 防止灰水堵溝、堵管措施
韓城發(fā)電廠Ⅰ期爐渣溝的斷面寬,溝底坡度
小,灰水流速低,極易堵灰。在煤質(zhì)差時,灰水濃度由50%增加到80%,造成灰泵出力不足,整條溝灰滿水溢,灰渣溝長時間高水位運(yùn)行,嚴(yán)重威脅設(shè)備安全。雖經(jīng)人力清挖,架設(shè)消防水帶,提高沖灰水壓,但收效甚微。尤其是在架設(shè)消防水帶提高沖灰水壓力后,灰水量增大,增加了灰泵運(yùn)行的臺數(shù),既浪費了水源,又增加了除灰電耗。同時,由于灰水量增大,灰水排不及,溢流至居水河,造成環(huán)境嚴(yán)重污染。為此,對灰溝形狀進(jìn)行改進(jìn),縮小了灰溝寬度,將原上下“胖寬型”改造為“瘦窄型”)。由于截面變小,水流速度提高,攜帶灰槳的能力大大增強(qiáng),使灰溝堵灰溢灰的現(xiàn)象得到徹底解決。
自采用以上措施后,有效地扼制了鍋爐滅火,
尤其是正壓滅火的發(fā)生,灰溝堵灰溢灰的現(xiàn)象也得到了解決,保證了鍋爐在燃用劣質(zhì)煤時的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。