1前言
煙管泄漏是在用鍋爐較易發(fā)生的事故,鍋爐煙管穿孔后,將會(huì)導(dǎo)致無法維持正常水位及無法正常燃燒,給運(yùn)行帶來直接影響,給業(yè)主帶來經(jīng)濟(jì)損失,必須緊急停爐,并上報(bào)當(dāng)?shù)劐仩t安全監(jiān)察部門。本文以一起鍋爐煙管穿孔泄漏事件為例,分析此類事件發(fā)生的原因,并給出了防止發(fā)生的措施。冬季鍋爐使用高峰來臨,希望以本文為例,能夠引起相關(guān)單位有關(guān)人員的高度重視,有效預(yù)防類似事件的發(fā)生。
2概述
某單位一臺(tái)額定蒸發(fā)量為6t/h的進(jìn)口臥式內(nèi)燃煙火管燃油蒸汽鍋爐,額定壓力1.0Mpa,運(yùn)行壓力0.78 Mpa,1997年6月投用,間斷運(yùn)行(累計(jì)近4年)。
在2008年5月進(jìn)行例行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)該爐后煙箱下部有滴水痕跡,要求立即停止運(yùn)行,停爐冷卻后打開煙箱,可見管板下部有滲水滴水現(xiàn)象,放掉鍋水,擇日進(jìn)行了內(nèi)部檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)煙管發(fā)生腐蝕穿孔泄漏,具體位置為二回程入口從上向下最后一排、從左向右第2根,同時(shí)發(fā)現(xiàn)該爐二回程煙管水側(cè)靠近回燃室端存在潰瘍狀氧腐蝕。
3 檢驗(yàn)及分析
3.1宏觀檢驗(yàn)
煙管穿孔部位在靠近管子與管板連接的焊縫處,在穿孔部位存在灰褐色腐蝕產(chǎn)物,刮下腐蝕產(chǎn)物后呈腐蝕凹坑,最深2.9mm,在穿孔部位附近切割截取橫斷面樣管,可見腐蝕凹坑的腐蝕起源于管子外壁,位于焊縫旁,腐蝕凹坑底部壁厚明顯減薄,最薄處已穿透。
現(xiàn)場(chǎng)將滲漏煙管抽出后,可以看到煙管除穿孔部分外,其它部位的外表面也明顯散布多處凹坑,凹坑內(nèi)有層狀覆蓋物,疑似腐蝕產(chǎn)物。
由于手段所限,尚未能對(duì)抽出管段進(jìn)行進(jìn)一步的化學(xué)成分分析和金相分析,但是由于該鍋爐已經(jīng)正常運(yùn)行10年,初步判定管子的原材料金相組織正常,化學(xué)和力學(xué)性能正常,間接可以排除材質(zhì)原因。
3.2 資料調(diào)查
現(xiàn)場(chǎng)檢查該臺(tái)鍋爐的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件,發(fā)現(xiàn)該臺(tái)鍋爐產(chǎn)品具有完備的材質(zhì)證明和檢驗(yàn)證明,文件資料齊全,煙管使用符合德國TRD201 St37.8, 規(guī)格φ63.5×2.9mm,相當(dāng)于國內(nèi)20#鍋爐管(GB3087)。
3.3 運(yùn)行調(diào)查
3.3.1該蒸汽鍋爐的用途為提供酒店洗衣場(chǎng)日常用氣、通過熱交換器負(fù)責(zé)日常生活熱水的加熱以及擔(dān)負(fù)冬季空調(diào)系統(tǒng)的熱源。
由于設(shè)有備用爐,該鍋爐并非長時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,全年運(yùn)行狀態(tài)為間歇使用,每年合計(jì)運(yùn)行期約為4個(gè)月,運(yùn)行期間蒸汽壓力保持范圍為0.68~0.78Mpa。
3.3.2該爐采用大樓水池供水,原水為市政給水,為保證水池水質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),物業(yè)人員向水池內(nèi)投放了從衛(wèi)生防疫站購買的緩釋氯球,但未監(jiān)測(cè)水中余氯。
該爐配美國原裝鈉離子交換器,運(yùn)行正常,在交換器軟水出水點(diǎn)取水化驗(yàn),結(jié)果合格。