3.1.2給料機(jī)料槽密封帆布應(yīng)定期檢查,發(fā)現(xiàn)有破損應(yīng)及時(shí)更換。
3.1.3給料機(jī)料槽出口和碎煤機(jī)進(jìn)口結(jié)合處用帆布或膠布進(jìn)行全面密封。
3.1.4給料機(jī)觀察孔門做成密封型門。
3.1.5碎煤機(jī)進(jìn)出落煤管及其法蘭結(jié)合面進(jìn)行全面修補(bǔ)和封堵。
3.2改造導(dǎo)料槽
3.2.1將原導(dǎo)料槽平蓋板拆除,改換成圓弧拱形蓋板,增大導(dǎo)料槽容積,緩解導(dǎo)料槽正壓,減少導(dǎo)料槽頂部積塵。
3.2.2延長(zhǎng)導(dǎo)料槽長(zhǎng)度,使氣流行程增長(zhǎng),利用風(fēng)壓風(fēng)速的自然衰減,達(dá)到粉塵自然沉降的效果。本次改造的皮帶機(jī)導(dǎo)料槽原長(zhǎng)8m,現(xiàn)改造為14m。從治理實(shí)踐看,該方法效果最佳。
3.2.3導(dǎo)料槽加裝多級(jí)擋塵簾。導(dǎo)料槽頂部每隔2m安裝可拆卸擋塵簾,材料使用帶有1層尼龍帶芯的經(jīng)硫化處理的膠板,普通生膠板易撕裂,不耐磨。膠板厚度為3mm左右。膠板太厚,剛性不大,易彈性變形;若太薄,無彈性,易被氣流沖開。本次改造中,導(dǎo)料槽安裝13級(jí)擋塵簾,改造后氣流經(jīng)過擋塵簾的摩擦衰減,出口風(fēng)速從原來的7-10m/s衰減到幾乎為零,導(dǎo)料槽出口基本無風(fēng)感,出口地面無明顯顆粒狀積塵。從治理實(shí)踐看,該方案為降塵優(yōu)選方案。
3.3加裝水噴霧進(jìn)一步降低粉塵
3.3.1導(dǎo)料槽安裝5只型號(hào)為PCL-4-120°噴頭(孔徑為4mm,霧散角為120°),由型號(hào)為075-DV的電磁閥控制。實(shí)踐證明,水噴霧后,在煤的表面形成1層濕潤(rùn)的保護(hù)膜,抑制粉塵外泄。
3.3.2給料機(jī)料槽出口加裝3只型號(hào)PCL-4-120°噴頭。給料機(jī)料槽較寬,此處煤層較薄,在此加裝噴淋,煤中水分容易控制均勻。由于煤中水分增加,可降低給料機(jī)振動(dòng)引起的粉塵,還可以降低碎煤機(jī)破碎過程中產(chǎn)生的粉塵。
3.4更換皮帶機(jī)尾部緩沖托輥,梳形托輥加裝清掃器
3.4.1將原彈簧板式緩沖托輥更換為固定支架的緩沖托輥。
3.4.2更換磨損嚴(yán)重的梳形托棍,減輕皮帶抖動(dòng)。
3.4.3在尾滾前加裝反面皮帶清掃器。
3.5導(dǎo)料槽加裝布袋式除塵器,降低導(dǎo)料槽正壓每條皮帶機(jī)導(dǎo)料槽中部安裝1臺(tái)LZZ-35型布袋除塵器,除塵器風(fēng)量為8千—1萬m3/h。
4.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
碎煤機(jī)出口處治理后粉塵濃度大大降低,經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè),該處的粉塵濃度由治理前的64.1mg/m3降到2.2mg/m3,低于國(guó)家規(guī)定的10mg/m3標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到極大改善。通過實(shí)際運(yùn)行,有以下3點(diǎn)體會(huì)。
4.1對(duì)因落差大、誘導(dǎo)風(fēng)大而產(chǎn)生的粉塵,宜采用導(dǎo)料槽擴(kuò)容加擋塵簾治理方案。該方案成本低、效果明顯,不足之處是擋塵簾磨損快,更換周期短,維護(hù)量大。
4.2對(duì)因表面水分低、煤炭顆粒細(xì)而產(chǎn)生的粉塵,宜采用水噴霧抑塵方案。該方案不足之處是噴水量不宜控制,往往造成煤炭含水量較大。冬季水管易凍結(jié)、凍裂,存在季節(jié)性使用問題。
4.3選擇布袋除塵器時(shí),其風(fēng)量要大于1.25倍粉塵風(fēng)量,若除塵器風(fēng)量選擇偏小,負(fù)壓很難形成。布袋除塵器在使用初始階段效果較好,使用一段時(shí)間后布袋易板結(jié),通風(fēng)量降低,效率降低,且布袋不易清理。