關(guān)于印發(fā)京煤集團昊華能源公司實現(xiàn)復雜地質(zhì)條件下機械化安全開采經(jīng)驗的通知
發(fā) 文 號:安監(jiān)總煤行〔2013〕48號
發(fā)布單位:國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局
?????????? 二是推行支護改革。強力推進巷道錨桿、錨網(wǎng)、錨索支護和復合支護等技術(shù),取消木支護;推行復雜地質(zhì)條件下兩巷(煤巷、巖巷)光爆掘進、綜合機械化掘進等,以風動工具取代煤電鉆,加快掘進速度與質(zhì)量,形成了適合京西復雜地質(zhì)條件的巷道支護和施工體系。
?????? 三是完善生產(chǎn)系統(tǒng)。對各礦通風系統(tǒng)進行改造,安裝主通風機10臺,優(yōu)化通風網(wǎng)絡(luò);對供電系統(tǒng)進行改造,將600伏的井下供電系統(tǒng)改為適應機械化開采的1140伏供電系統(tǒng);對主、副運輸系統(tǒng)進行改造,滿足大型機械化開采設(shè)備的安裝、搬家和運輸?shù)刃枰?/font>
???????? 三、組建隊伍、強化培訓,為機械化改造提供人才保證
推廣和實現(xiàn)機械化開采,人才和隊伍是保證。昊華能源公司高度重視人才培養(yǎng)和技術(shù)培訓,采取強有力的措施,滿足機械化開采的實際需要。一是健全機構(gòu),公司和所屬各煤礦均成立專門的領(lǐng)導小組,組建專業(yè)化機械化開采隊伍,成立專門的機械化開采段隊,加大資金投入,強化人才隊伍管理。二是招聘人才,在全國范圍內(nèi)招聘高級工程師16名,以及有現(xiàn)場操作經(jīng)驗的管理人員和操作人員25名,建立機械化開采專家?guī)?。三是外出學習,從各煤礦抽調(diào)精兵強將,到四川、黑龍江、山東等省的現(xiàn)代化煤礦進行實地學習和現(xiàn)場培訓,掌握核心技術(shù)和管理方法。四是培養(yǎng)人才,采取校企聯(lián)合辦學的方式,先后與19家煤炭技能人才培養(yǎng)基地合作,定向委托培養(yǎng)操作型人才,與遼寧工程技術(shù)大學、陜西能源職業(yè)技術(shù)學院、大同大學等院校合作,定向培養(yǎng)煤炭專業(yè)學生2000多名,實現(xiàn)變招工為招生。五是強化培訓,有針對性地開展現(xiàn)場分層次、分類別培訓,采取脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)、定期與不定期、實操與模擬、多媒體案例教學等方式,提高職工專業(yè)知識和實際操作技能。
???????? 四、統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施,穩(wěn)妥推進機械化改造
為快速推進機械化開采,公司主要負責人親自掛帥,成立專門技術(shù)攻關(guān)小組,對各煤礦地質(zhì)條件進行全面分析和勘探,堅持總體設(shè)計、科技領(lǐng)先,先易后難、分步實施的原則,確定昊華能源公司實施機械化改造的總體方向和目標;根據(jù)不同煤層賦存條件,進行專門開采設(shè)計和設(shè)備選型配套,確定最合理的機械化采煤方法。分4個階段實施機械化改造。
????????? 第一階段:在大安山煤礦實施緩傾斜煤層普采改造。2005年初,在大安山煤礦進行機械化開采試點,與設(shè)備制造廠家共同研究論證,進行機械化采煤設(shè)備的選型配套、安裝、試生產(chǎn),到當年12月份實現(xiàn)機械化開采煤炭5315噸,取得了長壁高檔普采機械化采煤的突破。
第二階段:在木城澗煤礦實施緩傾斜煤層綜采改造。2006年1月,公司在木城澗煤礦組建首個綜采工作面,選擇西二采區(qū)二槽煤層進行綜采實驗,根據(jù)工作面地質(zhì)條件,對“三機”配套選型進行量身定做,精心編制施工設(shè)計、安裝規(guī)程和采煤作業(yè)規(guī)程,同年6月份第一套綜合機械化放頂煤設(shè)備投入生產(chǎn),填補了京西煤田采煤沒有綜合機械化的歷史空白。
第三階段:在木城澗煤礦實施急傾斜、厚煤層綜采改造。在緩傾斜煤層綜采改造成功的基礎(chǔ)上,該礦又開始堅硬頂板、厚煤層、急傾斜煤層綜采技術(shù)攻關(guān),攻克了煤層平均傾角53°、最大傾角67°綜采難關(guān),于2009年6月建成投產(chǎn)。
第四階段:在大安山煤礦實施薄煤層綜采改造。2011年4月,第一套薄煤層綜采在該礦投產(chǎn),平均采高僅1.0米。
?????????? 經(jīng)過8年的艱苦努力和大膽探索,昊華能源公司從高檔普采、綜采、急傾斜綜采到薄煤層綜采,攻堅克難,循序漸進,全部實現(xiàn)了正規(guī)化開采,機械化產(chǎn)量占總產(chǎn)量的76%,形成了復雜地質(zhì)條件難采煤層開采技術(shù)體系,徹底改變了煤礦落后的生產(chǎn)面貌,在煤礦安全生產(chǎn)和經(jīng)濟社會效益等方面取得了明顯成效。一是安全生產(chǎn)狀況不斷好轉(zhuǎn)。煤礦百萬噸死亡率由2005年的1.8,減少到2012年的0.2,今年以來沒有發(fā)生死亡事故。二是生產(chǎn)效率大幅提高。采煤工作面單產(chǎn)大幅度提高,從過去炮采月產(chǎn)5000噸左右,提高到高檔普采2~3萬噸、綜采2~5萬噸,綜合工效比炮采提高2~4倍,實現(xiàn)了工作面正規(guī)化布置和正規(guī)化循環(huán)。三是勞動強度大大降低。機械化開采大大解放了生產(chǎn)力,礦工不再打眼放炮、手推肩扛,告別了原始落后生產(chǎn)工藝,降低了勞動強度,節(jié)省了工作時間。四是經(jīng)濟效益逐年提高。公司稅前利潤從機械化改造前的5.1億元(2005年),提高到17.3億元(2011年)。
昊華能源公司的實踐證明,機械化開采是實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)的根本出路,是促進煤礦科學發(fā)展、安全發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的治本之策。