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真空斷路器的故障分析及設(shè)備管理

作者:劉洪政 張偉  
評論: 更新日期:2011年01月13日

 近幾年來,隨著電網(wǎng)的不斷建設(shè)發(fā)展,各類用戶對電壓質(zhì)量和供電可靠性提出了更高的要求。真空斷路器由于滅弧能力強(qiáng)、電氣壽命長、現(xiàn)場維護(hù)方便、技術(shù)含量高等優(yōu)點,在電力系統(tǒng)35kV及以下電壓等級中被廣泛應(yīng)用。盡管真空斷路器已經(jīng)普及應(yīng)用,對某些問題仍需慎重對待、正確處理,方可保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。及時發(fā)現(xiàn)查找出真空斷路器的故障點,采取積極的防范措施,對提高電網(wǎng)供電的可靠性是很有幫助的。現(xiàn)結(jié)合始興供電局最近發(fā)現(xiàn)的一起真空斷路器故障作簡要分析。
  
  1 故障的發(fā)現(xiàn)
  

  2007年4月8日9時10分,始興供電局一座110kV綜自化變電站在交接班例行巡視設(shè)備時,發(fā)現(xiàn)35kV321真空斷路器發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的“吱吱”異常聲響,經(jīng)過進(jìn)一步觀察,確認(rèn)是C相發(fā)出該響聲。值班人員用紅外線測溫儀檢查C相電氣連接點、TA及斷路器本體,溫度約16.5℃左右,均為環(huán)境溫度,外觀檢查該斷路器沒發(fā)現(xiàn)其他異常。后將321真空斷路器從電網(wǎng)中解列退出運行,同時通知工程技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行查測,以保證最短時間內(nèi)處理故障,恢復(fù)正常供電方式。
  
  2 故障的分析
  

  2.1外觀檢查和真空度試驗
  
  該真空斷路器型號為ZW7-40.5,內(nèi)置LZZBJ4-35電流互感器,2005年6月投入運行。我們首先對該真空斷路器進(jìn)行了絕緣電阻、真空度、接觸電阻的測試,結(jié)果表明,真空斷路器的真空滅弧室、下端絕緣套管、內(nèi)置電流互感器絕緣電阻良好,而且真空度、接觸電阻也合格。從紅外線測溫儀檢測的結(jié)果可以看出,一次電氣連接點接觸良好,沒有發(fā)熱現(xiàn)象。我們繼續(xù)對斷路器的絕緣拉桿、水平拉桿、箱體進(jìn)行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)斷裂、銹蝕、放電、斷銷、異物或者零部件脫落的情況,固定連接部分元件沒有松動,絕緣亦無破損、污損,密封膠圈未老化,電流互感器鐵芯的硅鋼片螺絲也上得很緊。真空斷路器發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的“吱吱”異常聲響是否是電流互感器二次回路開路,或者連接線松動所致?對該斷路器進(jìn)行多次手動分合閘操作試驗,自由脫扣試驗,電動分合閘操作試驗,斷路器沒發(fā)現(xiàn)異常,該斷路器的彈簧儲能操作機(jī)構(gòu)和機(jī)械傳動系統(tǒng)應(yīng)該不存在問題。
  
  2.2加壓試驗
  
  為了確切找出真空斷路器C相發(fā)出異常響聲的具體位置,遵循不擴(kuò)大設(shè)備的損傷范圍、不加劇設(shè)備破壞程度的原則,在該斷路器分閘的情況下進(jìn)行單相分段施加額定電壓22.5kV試驗,沒有發(fā)現(xiàn)異常響聲。
  
  為了更真實反映故障,盡快找出發(fā)出異常響聲的具體位置,對斷路器進(jìn)行空載送電(即只合上母線側(cè)隔離開關(guān)和斷路器),約4min后C相終于出現(xiàn)了斷斷續(xù)續(xù)的“吱吱”放電聲,具體發(fā)出聲音的部位在下端絕緣套管和電流互感器之間,箱體內(nèi)的電流互感器響聲尤為明顯,而且隨著時間的推移放電聲越來越大,好像感覺隨時都有發(fā)生擊穿的可能。
  
  真空度測試畢竟不能代替工頻耐壓試驗。真空度測試由于受測試范圍限制,必須配合工頻耐壓試驗才能對真空滅弧室作出準(zhǔn)確的診斷。特別是對于真空泡完全泄漏的情況,試驗值會與真空度良好時的數(shù)值接近,容易引起錯誤判斷。于是決定對該斷路器在開斷狀態(tài)下進(jìn)行按規(guī)程的預(yù)防性工頻耐壓試驗。
  
  首先,下端絕緣套管接地,只給上端的真空滅弧室施加電壓。電壓升至95kV1min后,沒發(fā)現(xiàn)異常。
  
  其次,給下端絕緣套管(已包括電流互感器)施加電壓。當(dāng)電壓升至58kV時,突然發(fā)出異常的噼啪響聲,高壓試驗儀器跳閘。
  
  用兆歐表測試,上端真空滅弧室絕緣電阻為2500MΩ,下端絕緣套管絕緣電阻為0MΩ,顯然被擊穿了。其中下端絕緣套管包括電流互感器、絕緣拉桿、套管和電流互感器之間充填的絕緣硅脂,但是外觀檢查下端絕緣套管各個部位均沒發(fā)現(xiàn)任何放電和擊穿的痕跡。由于電流互感器是內(nèi)置,不方便解列,故先解開絕緣拉桿逐步測試。下端絕緣套管絕緣電阻為2500MΩ,絕緣拉桿絕緣電阻為0MΩ,看來故障點終于找出來了,問題出在絕緣拉桿上。把絕緣拉桿完全卸下,才發(fā)現(xiàn)絕緣拉桿下端的防護(hù)罩里面有一層碳化的粉末物。
  
  2.3故障處理
  
  更換絕緣拉桿后,再次對該真空斷路器的C相下端絕緣套管進(jìn)行工頻耐壓試驗,未發(fā)現(xiàn)異常,也排除了由于電流互感器、絕緣硅脂局部絕緣薄弱而導(dǎo)致放電的原因。同時對斷路器的機(jī)械特性、斷口絕緣水平、直流接觸電阻進(jìn)行了試驗,均滿足要求。

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