(5)原煤倉倉口封閉
原煤倉外方設計的密封裝置在運行投產(chǎn)后不到半年時間就損壞了,上煤過程中氣流夾帶著大量的煤粉由倉口噴出,污染了整個原煤倉,威脅人身及設備安全,我們在吸取兄弟單位電廠經(jīng)驗的基礎上,結合本廠實際情況,對現(xiàn)有設備進行必要的改造。經(jīng)過兩個多月的試驗,終于獲得了成功,安裝運行近兩年時間使用完好,起到了密封作用。
1.5 增加霧化噴水及水噴淋
在設備嚴密性治理后,控制煤塵外溢受到較好的效果,在此基礎上,我們又對輸煤噴淋系統(tǒng)進行改造。
(1)各導煤槽出口增加了霧化噴水
各段皮帶尾部導煤槽由于煤的落差高,形成誘導風量,導煤槽出口都呈正壓運行,至使一部分煤塵由出口飛出。為了防止粉塵外溢,我們在各導煤槽出口安裝了zov-93型自控式水噴霧裝置,起到了抑制粉塵外溢的作用。
(2)完善了儲煤場噴淋系統(tǒng)
儲煤場噴淋系統(tǒng)為外方提供的設備,機組投產(chǎn)沒有投入使用,當堆取料機在堆、取煤時造成煤塵飛揚,大風天污染更為嚴重。為了改變被動局面,我們克服了多方面的困難,自己調(diào)試噴淋系統(tǒng)設備投入運行以來,儲煤場的煤塵提到了基本抑制。
(3)堆取料機噴淋系統(tǒng)投用
堆取料機在斗輪堆、取煤時,都有煤塵二次飛揚,同樣造成煤塵污染,我們將原噴淋系統(tǒng)進行改造,在堆、取煤時都投入使用,防止煤塵二次飛揚。
(4)卸船機料斗噴淋系統(tǒng)改造
卸船機在卸煤過程中,抓斗在煤斗上方放煤時,有時抓斗放煤位置較高或風大時,有大量煤粉飛出,落在煤碼頭上。原煤斗外方設計的噴淋設備是在煤斗內(nèi)側布置,使用一段時間,噴淋裝置都被碰壞了,無法使用,我們將原內(nèi)側布置改為外側布置,并增加了噴咀數(shù),投用后起到了較好的效果。
1.6 輸煤電氣設備治理
(1)電氣盤移位密封
輸煤系統(tǒng)的電氣盤原布置在各轉(zhuǎn)運站內(nèi),設備運行后大量煤粉積余電氣盤及電氣設備上,威脅電氣設備安全運行。為了確保輸煤系統(tǒng)的正常發(fā)電供煤,又要電氣設備移出各轉(zhuǎn)運站,我們經(jīng)過周密思考,制訂了切實可行的方案,經(jīng)過半年多時間,將各轉(zhuǎn)運站內(nèi)的電氣盤全部移到室外。接著我們又將#8皮帶機下布置的15000多米電纜全部移至兩側墻上布置,為運行人員清掃煤倉間創(chuàng)造了條件。
(2)電纜橋架進行整頓
補齊施工遺留電纜橋架近千米,同時將碎煤機樓、T4、T5轉(zhuǎn)運站及兩臺堆取料機的電纜進行全封閉,一方面消除電纜上積煤,防止自燃,另一方面也為水沖洗創(chuàng)造了條件。