2 檢修處理
2.1 停機時措施
停機倒氫前,先停運定子冷卻水泵,待其壓力到0,檢查在水壓下降時,漏氫是否加大。先進行定冷水系統排水,后排氫充以CO2,當CO2純度合格后記錄水箱上部氫氣計量讀數,倒氫時化驗水箱上部純度,倒氫結束充壓縮空氣后,定冷水箱再放水,其主要目的防止定冷水倒入發(fā)電機,保證水箱上部氫純度合格,保證安全。
2.2 檢修中措施
(1) 盤車開拆: 盤車停運,冷至一定溫度后,拆發(fā)電機兩頭的上半端蓋、上半密封支座、導風圈、擋風板等,以人能進入工作為準。
(2) 隔離系統:采用卸下定冷水出入口管,封堵堵板的方法,把發(fā)電機內腔室的定冷水系統隔離出來。
(3) 查漏:
?、?首先用干燥壓縮空氣從壓力表計處充入發(fā)電機內腔室的定冷水系統,當壓力升至0.1 MPa時停止充氣,通過聽泄漏聲,對發(fā)電機內腔室的定冷水系統的所有法蘭結合面、焊接點、隔離閥等部位進行查漏。對查得的漏點在發(fā)電機氣壓降至大氣壓后迅速進行處理。處理后重新充氣至工作壓力 0.4 MPa觀察漏點。
② 采用鹵素檢漏,即向發(fā)電機內腔室的定冷水系統充入氟里昂,然后再充入干燥壓縮空氣,直至工作壓力,用專用鹵素檢測儀檢漏。但由于工作條件所限和氟里昂氣體泄漏后很快擴散,不能精確找出漏點,最后決定采用泄掉壓縮空氣后,用移動泵向發(fā)電機內腔室的定冷水系統充入除鹽水,直至工作壓力0.4 MPa,再人工檢查發(fā)電機內腔室的定冷水系統各部分有無滲水現象來確定漏點。經過2天的查找,終于發(fā)現定冷水進水環(huán)下部一悶頭有漏。
③ 降壓處理漏點。
④ 做氫氣系統氣體嚴密性試驗(充壓縮空氣加鹵素檢漏),未見鹵素泄漏, 氣體嚴密性試驗合格。
3 結束語
經過以上處理,該發(fā)電機氫壓能很好維持在正常運行值,漏氫問題得到基本解決,其日補氫量符合發(fā)電機設計要求。但我們必須從這次事件中吸取經驗:作為制造廠和安裝單位必須嚴格控制質量;作為運行方面, 必須對一些異常高度重視,不要想當然,達到停機條件應果斷停機,堅持“寧停勿損”的大原則。象這次事故,從異常發(fā)生到處理結束將近3個月,沒有發(fā)生危及機組和人身安全的事故,是比較幸運的。在確認發(fā)電機內腔室的定冷水系統有滲漏時,宜立即安排停機處理。今后對定冷水水箱排氣管的煤氣表應加強監(jiān)視。同時當定冷水系統滲氫時,宜用充水查漏方法,才能快速準確地發(fā)現漏點,減少停機時間和操作。