13 :10 | 52 | 9.18 | 42 | 9.91 |
4 化學(xué)清洗效果檢查與評價(jià)
4.1 汽包檢查
化學(xué)清洗鈍化結(jié)束后,對汽包進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)汽包壁清洗不徹底,有的地方有鐵銹焊渣,給水分配槽等地方鈍化膜不明顯,汽包內(nèi)監(jiān)測掛片鈍化效果不明顯,無均勻鈍化膜。
4.2 割管檢查
為進(jìn)一步檢查化學(xué)清洗效果,在13米平臺(tái)后墻近3#角噴燃器的水冷壁及低溫省煤器進(jìn)行割管發(fā)生水冷壁管內(nèi)有大量鐵銹未除去,焊口清洗不徹底,無明顯鈍化膜,省煤器管內(nèi)有鐵銹,鈍化效果不好。
4.3 影響清洗質(zhì)量的原因
4.3.1 溫度不足對堿洗效果的影響
堿洗的藥劑為Na3PO4、Na2HPO4等,對鍋爐的附著的油污垢有水解的作用,使不溶于水的油脂生成可溶于水的有機(jī)酸和醇等,同時(shí)對堿溶性的硅酸鹽有溶解作用,其反應(yīng)方程式如下:
SiO2+2NaOH→Na2SiO3+H2O
反應(yīng)生成的Na2SiO3易溶于水,同時(shí)Na3PO4還會(huì)使堅(jiān)硬致密的硫酸鈣和碳酸鈣軟化為松軟的磷酸鈣沉淀,其反應(yīng)方程如下:
3CaSC4+2Na3PO4=Ca3(PO4)2+2Na2SO4
3CaCO3+2Na3PO4=Ca3(PO4)2+2NaCO3
堿洗液中加入0.05%的潤濕劑能夠改善清洗表面的潤濕性,提高堿洗效果,堿洗過程溫度越高越有利于油脂的水解和水垢的疏松。但過高的溫度不利于現(xiàn)場控制,因此一般堿洗過程溫度控制為80~90℃,而本次堿洗最高溫度只有43℃,嚴(yán)重影響了下一步的酸洗和鈍化質(zhì)量。
4.3.2 溫度過低對酸洗過程的影響:
酸洗溫度的升高有利于除銹除垢,但在高溫下大部分緩蝕劑的緩蝕效率降低并且金屬反應(yīng)的速度也加快,酸洗液溫度對鋼鐵的腐蝕速度的影響見表4-1:
表4-1 酸洗液溫度對鋼鐵的腐蝕速度的影響
溫度℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
腐蝕速度 g/m2·h | 0.32 | 0.42 | 0.60 | 0.90 | 1.76 | 3.05 | 5.67 |
腐蝕速度比較倍數(shù) | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 5.3 | 9.5 | 17.7 |
從表中看出對腐蝕速度來講,酸洗時(shí)溫度的影響已經(jīng)超過了酸洗液濃度的影響,因此酸洗液溫度一般控制在40~60℃,酸洗時(shí)間不超過12h,本次清洗實(shí)際控制酸洗時(shí)間10h,溫度35℃,致使部分管段表面鐵銹并未徹底除去。
4.3.3 溫度過低對鈍化效果的影響
鈍化是對酸洗的珠鍋爐采取的一項(xiàng)保護(hù)性措施,酸洗后的金屬表面非常活潑,當(dāng)暴露于大氣中時(shí)很容易被氧腐蝕。因此必須采取鈍化措施在金屬表面形成致密的保護(hù)膜,溫度較高能夠加快保護(hù)膜的形成速度,對于采用N2H4鈍化液的鈍化過程一般控制溫度為90℃左右,本次鈍化進(jìn)口最高溫度只有52℃,出口42℃,影響了鈍化效果。
4.4 補(bǔ)救措施
經(jīng)過與施工單位協(xié)調(diào),進(jìn)行第二次漂洗鈍化。再次鈍化前將系統(tǒng)內(nèi)的鐵銹及殘?jiān)冗M(jìn)行清理,并進(jìn)行沖洗,將原蒸汽管線更換成較粗的蒸汽管線并加裝流量計(jì)。嚴(yán)格按施工方案要求的溫度進(jìn)行漂洗鈍化,鈍化后清洗箱內(nèi)的監(jiān)視管內(nèi)表面形成了均勻的蘭灰色鈍化膜,無浮銹生成,為了檢查第二次鈍化效果,在第一次割管部位進(jìn)行第二次割管檢查,發(fā)現(xiàn)汽包內(nèi)壁、水冷壁管、省煤器管形成了黑灰色的鈍化膜,無浮銹生成。
4 結(jié)論
由于第一次化學(xué)清洗鈍化,蒸汽管管徑未經(jīng)計(jì)算,對蒸汽壓力估計(jì)偏差較大,堿洗時(shí)最高溫度只有43℃,雖然施工單位延長了堿洗時(shí)間,堿洗結(jié)束后施工單位又引入了另一條蒸汽管線進(jìn)行加熱,還是未達(dá)到溫度要求,由于溫度過低,本臺(tái)鍋爐第一次化學(xué)清洗鈍化并未達(dá)到預(yù)期的目的,化學(xué)清洗不夠徹底,鈍化時(shí)沒有形成均勻的鈍化膜。因此不得不進(jìn)行第二次漂洗鈍化,不僅延誤了工期,而且造成不應(yīng)有的損失。