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關于天然氣增壓機組故障診斷分析

  
評論: 更新日期:2015年06月10日

?就當前而言,天然氣增壓機組已成為油氣集輸管道網(wǎng)系統(tǒng)的有機構成部分,其功能在于對天然氣開展及時的增壓,增強其壓力能,并逐步地解決天然氣遠程運輸中壓力持續(xù)下降的問題。本文密切聯(lián)系天然氣增壓機組的常見故障,并提出診斷方法和處理措施。
? ??如今,增壓機組運行的平穩(wěn)是供氣安全的關鍵,針對天然氣增壓機組在運行時較普遍出現(xiàn)的故障問題,本文通過探究故障成因及診斷方法,提出切實可行的故障處理對策,為成功實踐提供參考依據(jù)。
? ? 1.增壓機組水溫高停機故障的診斷方法及處理措施
? ? 1.1.機組水分溫度高所造成的停機故障現(xiàn)象及原因探討
??? 在盛夏時節(jié),由于大氣溫度過高,增壓機組在運行時極易產(chǎn)生由于發(fā)動機水分溫度偏高而發(fā)出報警聲響的現(xiàn)象,嚴重時甚至出現(xiàn)機組直接終止運行的故障,給生產(chǎn)的正常進行增添了安全風險。經(jīng)過不斷地探究與分析,并咨詢壓縮機組的供貨廠商,逐一排除可能存在的各類因素,終于查找到故障的原因,即增壓機組的起先的設定值不合乎當?shù)氐牡乩砑皻庀髼l件。
??? 因增壓機組運用PLC控制模塊及發(fā)電機出廠所自行攜帶的ECM模塊流程,其中,ECM模塊僅起到監(jiān)控發(fā)動機控制參數(shù)的目的,而PLC模塊則會對整個增壓機組的每一個參數(shù)開展實時監(jiān)控。機組PLC流程中,發(fā)動機終止運行的參數(shù)值及水分溫度的報警值設定偏低,均會直接造成節(jié)溫設備無法徹底開啟的現(xiàn)象,水套水就不能開展正常地循環(huán)散熱,水分溫度上升劇烈,最后出現(xiàn)了水分溫度過高報警乃至機器終止運行的故障。
1.2.處理方法
??? 在對該故障進行有效處理時,需結合節(jié)溫器的基本特征參數(shù)采取行之有效的對策,在確保機組動力特性及許可的范圍內(nèi),完成機組PLC流程的適度更改,把原有的水分溫度報警值及機器終止運行值的參數(shù)從88℃、90℃分別變更為95℃、99℃。經(jīng)由科學地更改機組的參數(shù),增強發(fā)動機水分溫度的報警值,不斷地增加節(jié)溫器的開度,并使發(fā)動機水套水經(jīng)由大循環(huán)完成循環(huán)散熱的任務,從整體上使發(fā)動機水套水的氣溫下降,保障增壓機組的可靠、穩(wěn)健運行。
? ? 2.增壓機組注油器無流量停機故障的診斷方法及處理措施
? ? 2.1.注油設備無流量機組終止運行故障的原因分析
??? 在冬季,個別增壓機組在運行時會突發(fā)報警終止運行的故障,這時所顯示的故障代碼正好是壓縮機注油設備無流量故障終止運行。對于因注油設備斷流所造成的運行終止的故障,經(jīng)對故障發(fā)生前后的各方診斷,發(fā)現(xiàn)有如下幾個因素:
??? 首先,注油設備自身存在內(nèi)部故障,導致不工作;其次,注油設備的油路循環(huán)不夠暢通,斷流情況出現(xiàn),機組運行終止;第三,主油泵的主軸和注油設備的主軸發(fā)生嚴重脫節(jié)或斷開所引發(fā)的斷流停機;第四,壓縮機主軸的承端部和主油泵在連接時發(fā)生故障問題。
? ? 2.2.處理方法及策略
? ? 針對以上診斷出的四種原因,首要的任務便是拆卸掉壓縮機曲軸箱及壓縮機注油設備系統(tǒng),為及時檢測機組故障創(chuàng)造條件,并采取以下操作處理方略:

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