?? 近幾年隨著我國以人為本、構(gòu)建和諧社會(huì)的倡導(dǎo),各級安全管理部門不斷加大安全生產(chǎn)的投入力度,安全生產(chǎn)管理的觀念也日益深入人心。但是仍有一些生產(chǎn)單位因積年的重生產(chǎn)輕安全的習(xí)慣性思維方式,或存有僥幸心理,使得安全事故不斷發(fā)生。某單位將常壓容器按照壓力容器超壓使用,造成了一起設(shè)備爆炸事故。
1? 案例分析?
??? 爆炸設(shè)備為一臺(tái)濃縮罐熱交換器,用于中藥料液濃縮提取崗位。設(shè)備說明書顯示,此熱交換器為列管式換熱器,2002年設(shè)計(jì)并制造,直徑500 mm,壁厚4 mm,外保溫套層直徑600 mm,壁厚2.5 mm,高度1 800 mm,材質(zhì)為不銹鋼。設(shè)計(jì)管程為工藝提取物料,殼程為工業(yè)蒸汽,使用說明書要求蒸汽壓力為0.05-0.09 MPa,屬于常壓容器。該設(shè)備2003年投入使用,設(shè)備利用率較低,2005年11月開始用于中藥提取。
??? 事故發(fā)生時(shí),3名操作工正在現(xiàn)場工作,當(dāng)時(shí)進(jìn)入熱交換器的蒸汽壓力約為0.3 MPa,蒸汽出口疏水閥和旁通閥正常打開。熱交換器突然發(fā)生爆炸,炸裂前操作人員未發(fā)現(xiàn)有異?,F(xiàn)象,所幸事故發(fā)生后無人員傷亡。事發(fā)后現(xiàn)場廠房內(nèi)一片狼藉,現(xiàn)場20 m范圍內(nèi)建筑物的門窗均有不同程度的損壞,相鄰?fù)庾呃鹊蹴斔輷p壞。發(fā)生爆炸的設(shè)備外層不銹鋼保溫層已炸裂并脫離設(shè)備主體,并將與主體連接的蒸汽支管一并帶離,不銹鋼外保溫層板飛離設(shè)備1 m遠(yuǎn),被其他設(shè)備管道擋住,蒸汽進(jìn)出管道損壞。
??? 熱交換器的外不銹鋼保溫層炸裂為兩塊,一塊約占保溫層面積的90%,脫離設(shè)備且因沖擊力被展平,同時(shí)將熱交換器蒸汽進(jìn)出管道帶離,不銹鋼保溫層板沿縱向焊縫開裂,下部與設(shè)備法蘭焊縫完全開裂,上部與設(shè)備法蘭焊縫60%開裂,并沿上法蘭與料液出口接管間呈30°角撕裂;另一塊仍留在設(shè)備上,不銹鋼保溫層實(shí)測厚度為2.5 mm,鋼板撕裂斷口呈塑性斷裂特征,開裂的保溫層縱焊縫以及蒸汽進(jìn)出接管與熱交換器殼體角焊縫均有嚴(yán)重的未熔合、未焊透缺陷。
??? 該單位對蒸汽壓力的控制是憑借廠房總管道上裝有的0.4 MPa的減壓閥,保證進(jìn)入崗位的蒸汽管道壓力不超過0.4 MPa,崗位的蒸汽管道上裝有壓力表,配置有截止閥,通過手動(dòng)調(diào)節(jié)控制進(jìn)入設(shè)備的蒸汽壓力,熱交換器本體沒有配置壓力表,不能顯示進(jìn)入的蒸汽壓力,工作時(shí)操作人員無法確定設(shè)備內(nèi)的蒸汽壓力。事故發(fā)生前蒸汽管道上壓力表顯示蒸汽壓力在0.3 MPa左右,熱交換器內(nèi)蒸汽壓力不明。
??? 根據(jù)爆炸現(xiàn)場的破壞情況,估算爆炸能量相當(dāng)于0.24 kg TNT爆炸能量,測算使不銹鋼外保溫層炸裂的蒸汽壓力應(yīng)不低于0.36 MPa,超出設(shè)備的許用工作壓力。熱交換器的工作介質(zhì)間不產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),爆炸現(xiàn)場未見燃燒痕跡,排除化學(xué)爆炸的可能,分析判斷該設(shè)備為物理性超壓爆炸。