摘要
介紹利用水泥生產(chǎn)線處置固態(tài)危險(xiǎn)廢物的經(jīng)驗(yàn),將其直接用于水泥熟料的生產(chǎn)配料,在生料磨內(nèi)利用窯尾廢氣進(jìn)行烘干粉磨,制成生料均化后,再經(jīng)五級(jí)預(yù)熱器、分解爐喂入窯內(nèi)煅燒,在1 700 ℃下通過高溫焚燒及水泥熟料礦物化高溫?zé)Y(jié)過程實(shí)現(xiàn)固體廢物毒害特性分解、降解、消除、惰性化、穩(wěn)定化,實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物的減量化、無害化和資源化處置,既無害化處理了危險(xiǎn)廢物,同時(shí)又為水泥生產(chǎn)提供了部分熱值并代替部分原料。此方法簡(jiǎn)單、節(jié)能、環(huán)保,是目前固態(tài)危險(xiǎn)廢物的最經(jīng)濟(jì)、最徹底的處理方法。
1?固態(tài)危險(xiǎn)廢物處置情況
我公司一條5000t/d生產(chǎn)線主要設(shè)備為丹麥?zhǔn)访芩笰TOX50輥壓磨、Φ4.8 m×72m回轉(zhuǎn)窯和M113輥式煤磨,配套9MW純低溫余熱發(fā)電站和一般固廢和危險(xiǎn)廢物處置系統(tǒng)。公司于2009年啟動(dòng)固態(tài)危險(xiǎn)廢物的無害化處置和資源化利用協(xié)同處置項(xiàng)目。2011年,我公司與一家專業(yè)從事固體廢物水泥窯協(xié)同處置的公司展開合作,建立危險(xiǎn)廢物處置系統(tǒng),協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物。該協(xié)同處置將危廢處置與水泥生產(chǎn)過程有效結(jié)合起來,直接利用現(xiàn)有的新型干法生產(chǎn)過程,在1 700 ℃高溫條件下分解固化危廢中的有毒有害成分,既無害化處理了危險(xiǎn)廢物,同時(shí)又為水泥生產(chǎn)提供了部分熱值和代替部分原料。項(xiàng)目總投資2 991萬元,設(shè)計(jì)年處置危廢量可達(dá)10萬噸,于2013年正式投入使用,隨著危廢處置技術(shù)和處置流程的不斷改進(jìn),危廢處置量逐年遞增,危廢處置情況見表1。
表1 危廢處置情況 t
2 水泥窯處置危險(xiǎn)廢物的方法
隨著工業(yè)的發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)過程排放的危險(xiǎn)廢物日益增多,填埋法和污泥焚燒法等都存在諸多問題,尋找更合理更徹底更節(jié)能更環(huán)保處置方法勢(shì)在必行。
由于固態(tài)危險(xiǎn)廢物中含有熱量和水泥熟料生產(chǎn)所需要的成分,可以把固態(tài)危險(xiǎn)廢物經(jīng)過處理或直接用于生料配料,經(jīng)過立磨粉磨成合格生料后,喂入五級(jí)預(yù)熱器、分解爐進(jìn)入窯內(nèi),通過高溫焚燒及水泥熟料礦物化高溫?zé)Y(jié)過程實(shí)現(xiàn)固體廢物毒害特性分解、降解、消除、惰性化、穩(wěn)定化,從而達(dá)到徹底處置固態(tài)危險(xiǎn)廢物的作用,既節(jié)能又環(huán)保。
用機(jī)械脫水方法或化學(xué)脫水方法去除危險(xiǎn)廢物中的水分,達(dá)到含水40%左右的干污泥,可以直接用于水泥熟料的生產(chǎn)配料。固態(tài)危險(xiǎn)廢物具有較高的燒失量,其化學(xué)成分與石灰石或黏土質(zhì)原料相近,能部分替代石灰石和黏土用于配料,也部分降低了水泥工業(yè)對(duì)資源的消耗。固態(tài)危險(xiǎn)廢物與水泥生料成分分析見表2。
固態(tài)危險(xiǎn)廢物直接用于水泥熟料生產(chǎn)配料的方法簡(jiǎn)單、節(jié)能、環(huán)保,是目前固態(tài)危險(xiǎn)廢物的最經(jīng)濟(jì)、最徹底的處理方法。窯尾廢氣處理系統(tǒng)有配套的脫硝系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng),并安裝在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)尾氣排放符合GB 4915—2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)見圖1。
我公司日處置固態(tài)危險(xiǎn)廢物量在200t左右,未用危廢之前生料磨機(jī)每小時(shí)灑水量在10t左右,處置危廢后生料磨機(jī)每小時(shí)灑水量降到3 t左右,節(jié)約了用水。同時(shí)由于固態(tài)危險(xiǎn)廢物水分含量比原材料大,利于料層的穩(wěn)定,降低了磨機(jī)振動(dòng),磨機(jī)產(chǎn)量提高約30 t/h。由于固態(tài)危險(xiǎn)廢物含有微量元素、重金屬和少量熱值,因此摻入固態(tài)危險(xiǎn)廢物的生料在窯中煅燒,有利于液相的形成和熟料的固相反應(yīng)和燒結(jié)反應(yīng),提高了生料的易燒性,降低了煤耗。由于反應(yīng)充分,既提高了熟料質(zhì)量又提高了產(chǎn)量。重金屬等有害成分通過反應(yīng)固化于熟料的晶格中,消除了對(duì)環(huán)境的影響。
3 固態(tài)危險(xiǎn)廢物處置過程中的質(zhì)量控制
危險(xiǎn)廢物進(jìn)廠前需了解產(chǎn)廢企業(yè)工藝過程,確定危險(xiǎn)廢物種類、物理性能、化學(xué)成分等基本屬性,并根據(jù)其特性確定需要分析的參數(shù),提前由危廢處置公司或質(zhì)量控制部派人去產(chǎn)廢企業(yè)取樣做評(píng)估檢測(cè),符合進(jìn)廠控制要求的,通知危廢處置公司生產(chǎn)部可以安排進(jìn)廠計(jì)劃,不符合控制要求的禁止進(jìn)廠。
完成評(píng)估樣品檢驗(yàn)分析后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的投加設(shè)施、工藝條件判定是否適宜本企業(yè)水泥窯協(xié)同處置,如確認(rèn)能處置,由危廢處置公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)封裝保存評(píng)估樣品,用于事故和糾紛的調(diào)查,樣品應(yīng)該保存到停止處置該種危險(xiǎn)廢物之后。危廢處置公司提前兩天按質(zhì)量管理部指標(biāo)要求的日處置均值安排日處置計(jì)劃,物料必須是最近評(píng)估過的計(jì)劃內(nèi)物料(評(píng)估時(shí)間超過半年,進(jìn)廠前必須重新評(píng)估)。安排進(jìn)廠計(jì)劃時(shí)須按質(zhì)量管理部下發(fā)的固態(tài)危廢進(jìn)廠控制標(biāo)準(zhǔn),超出控制范圍的物料嚴(yán)禁進(jìn)廠,以O(shè)A形式發(fā)放至相關(guān)人員。特殊物料必須說明(如干料、濕料、第一次進(jìn)廠等)。進(jìn)廠物料如果多次檢測(cè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)都在控制指標(biāo)內(nèi)且相對(duì)穩(wěn)定,可以先取樣進(jìn)固廢車間處置后檢測(cè),其他進(jìn)廠物料一律先進(jìn)廠取樣檢測(cè),數(shù)據(jù)正常后再進(jìn)固廢車間處置。進(jìn)廠數(shù)據(jù)超出內(nèi)控指標(biāo)在50%以內(nèi)的物料需等待搭配處置且需走審批流程,后續(xù)嚴(yán)禁進(jìn)廠,超出內(nèi)控指標(biāo)50%以上的物料要求退貨。地磅員根據(jù)每天進(jìn)廠計(jì)劃和隨車轉(zhuǎn)移聯(lián)單比對(duì),信息相符且在計(jì)劃內(nèi)給予進(jìn)廠,沒有計(jì)劃、廢物聯(lián)單不符或有誤,地磅員有權(quán)拒絕進(jìn)廠。我公司對(duì)應(yīng)急庫有監(jiān)管職責(zé),應(yīng)急庫庫存物料需符合質(zhì)量管理部控制要求,并控制應(yīng)急庫在合理庫存量。
過程產(chǎn)品加強(qiáng)控制出磨生料、C5熱生料、出窯熟料的氯硫鉻、重金屬、可浸出重金屬等內(nèi)控指標(biāo),確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。
4 結(jié)論
固態(tài)危險(xiǎn)廢物在我公司水泥熟料生產(chǎn)中的應(yīng)用是成功的,具有節(jié)能、環(huán)保、實(shí)用的效果,日處理量雖然只有200 t左右,但可以解決杭州市部分危險(xiǎn)廢物問題,且處理徹底。同時(shí)經(jīng)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)公司大氣排放物符合GB 4915—2013《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》;水泥熟料經(jīng)浙江省水泥質(zhì)量檢驗(yàn)認(rèn)證中心檢驗(yàn)符合GB 30760—2014《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》、GB 31893—2015《水泥中水溶性鉻(VI)限量》、GB/T 21372—2008《硅酸鹽水泥熟料》等標(biāo)準(zhǔn)要求。該項(xiàng)技術(shù)在達(dá)到環(huán)保和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)為公司創(chuàng)造了效益,同時(shí)也為浙江省危廢處理尋找了一條途徑。