一臺ZL100型裝載機發(fā)動機低速時轉向反應緩慢,特別是急轉彎時更明顯,當加大發(fā)動機油門、提高轉速時,上述現象消失。
詢問操作手,了解近期除了日常保養(yǎng),液壓系統沒做調整維修。現場觀察,沒發(fā)現機械鉸接部位有變形、松曠、裂紋現象,轉向器、轉向泵、轉向缸等也沒有漏油現象。打開油箱檢查液壓油,液位正常,油質良好。試車也沒聽到泵的吸空噪聲及異響。
在沒有詳細分析之前對液壓系統元件盲目拆卸、調整是決不允許的。我們采用邏輯分析故障診斷法,首先在弄清液壓系統的傳動原理、結構特點、各元件在系統中的作用、系統中的有關參數及實際液壓系統布置情況的基礎上,結合故障特點,用推理的方法合乎邏輯地分析、判斷,有目的、有方向的縮小可疑范圍,排除可能的故障原因,確定故障區(qū)域,直至某個元件,最后加以排除。
找來液壓系統原理圖進行分析(見圖1)。依據液壓傳動的工作原理,負載的大小決定了系統的壓力,負載的運動速度僅與流量有關而與壓力無關。液壓轉向沉重,是由于壓力不足,而轉向慢是由于流量不夠。
1-轉向液壓泵;2-輔助供油泵;4-流量轉換閥;5-溢流閥;6-轉向閥;7-單向節(jié)流閥;8-轉向液壓缸
圖1液壓系統
根據經驗,液壓系統出現轉向沉重,多數是由于溢流閥調定壓力低或轉向泵、轉向器、轉向缸等內漏引起。由于內漏使壓力達不到額定值或壓力建立遲緩,由于內漏使流量減小,表現為空負載或輕負載時轉向輕,重負載時沉重,或慢轉時輕、快轉時沉。而此時的故障現象與以往不同。我們在工作缸的兩接頭處分別接一壓力表,重新試車。在輕重不同負載下,發(fā)動機低速與高速時快打比慢打方向壓力表值略高一點。由此作出判斷,故障的主要原因是由于發(fā)動機低速時流量小引起的。我們拆卸流量轉換閥組,發(fā)現閥芯密封性能下降、彈簧彈力不夠。