從1998年5月20日至1999年7月,天生橋二級水電站5次出現低油壓跳閘停機事故:一次 是因為壓力油罐壓力開關有缺陷;一次是因為油泵電源開關誤跳;其它3次原因均無定論。 筆者通過對幾次低油壓事故的分析,就事故原因及其對策談一點淺見,以供大家參考。
1 調速器壓油裝置基本參數
壓油裝置型號:YZ-8A-4
壓油槽容積:8 m3
壓油槽油量:4 m3
壓油泵型號:LY-10/40A
油泵輸油量:10L/s
壓力繼電器整定值:
自動泵啟動3.40 MPa;停止4.00 MPa
備用泵啟動3.65 MPa;停止4.00 MPa
2 調速器型號及參數
進口調速器型號:E40M
正常油壓:3.0~4.0 MPa
主配直徑:100 mm
國產調速器型號:WBDT-100
正常油壓:3.0~4.0 MPa
主配直徑:100 mm
2種調速器工作油壓均為4.0 MPa
3 低油壓事故原因
為了找出幾次低油壓事故的原因,筆者曾對1~4號機組壓油裝置油泵啟動運行情況進行 了觀察測量 。
可以看出,4臺機組在測量時刻,負荷基本上處于穩(wěn)定狀態(tài),負荷大小基本一致。 但出事故的3臺機組,壓油裝置油泵啟動間隔時間都在9~13 min這一范圍內,遠遠低于正常 間隔時間(一般在沒有負荷調整時為20 min以上)。更遠遠低于2號機。2號機從15:23~16:09 之間一直沒有啟動,其間相隔了46 min,而油壓僅下降了0.18 MPa。油泵啟動過于頻繁大大 增加壓油裝置及其控制系統(tǒng)的工作時間。壓油裝置的非正常運行時間過長,容易使系統(tǒng)中的 那些薄弱環(huán)節(jié),如質量不過關的元器件、老化疲勞的設備部件損壞而產生故障,從而使油系統(tǒng)不能正常工作,造成機組事故。
4 壓油裝置油泵頻繁啟動的原因
在壓力油槽壓力、油位正常的情況下,壓油裝置油泵啟動過于頻繁,可能有以下幾方面的原因。
4.1 機組頻繁調整負荷
機組調整負荷,則調速器操作接力器動作導葉,壓力油經過調速器和接力器回到集油槽。如果機組負荷頻繁調整,油泵啟動頻繁也就屬正?,F象。但機組在上述測量時間內均未作負 荷調整,可見這一原因應排除在外。
4.2 壓油裝置本身有缺陷
在機組負荷沒有變動的情況下,油泵仍頻繁啟動,那么壓油裝置本身存在缺陷也是可能的。如排油閥關閉不嚴,或供油閥組有缺陷而產生回油現象。經檢查各臺機組的壓油裝置均 不存在上述缺陷,所以,上述3臺機油泵頻繁啟動不可能是這一原因。
4.3 調速器漏油
如果調速器引導閥、中間接力器、主配壓閥這些液壓傳動部件有問題,尤其是液壓傳動部件的活塞與缸體之間間隙太大,這就使壓力油從壓力腔慢慢經過間隙進入回油腔,從回油 管回到集油槽。這樣,壓力油槽油壓和油位自然下降,油泵也必然因此而頻繁啟動。目前, 1、2、3、4號機所用的調速器仍是電站原設計安裝的瑞典KMW公司生產的E40M型調速器。該 調速器的優(yōu)點是動作靈敏、可靠,但零件的抗蝕、耐磨性較差,而對油質要求太高,以目前 天生橋二級水電站現有條件根本不能得到保證。
自1992年起,首臺機組運行時間在 700 h左右,均發(fā)生調速器漏油現象,油泵啟動頻繁,達3~5 min一次。調速器在1996年就更 換了兩套主配,執(zhí)行機構引導閥3套,主要原因都是因為零部件磨損漏油一直難以避免。
通過上述分析可見,造成油泵頻繁啟動的原因是調速器漏油。
5 防止事故措施
目前,天生橋電廠針對幾次低油壓事 故,已采取措施,把每臺機組的調速器更換成葛州壩生產的WBDT-100/4型調速器。從此低油 壓停機事故再也沒發(fā)生。實踐證明上述分析是正確的。