2改造方案
為了從根本上解決定子冷卻水系統(tǒng)存在的問(wèn)
題,經(jīng)過(guò)充分的調(diào)研、對(duì)比,拆除了原系統(tǒng)中的小混床,改用比較成熟的發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水超凈化裝置。該裝置包括超凈化離子交換器、在線儀表、樹脂捕捉器等設(shè)備。改造后的系統(tǒng)如圖2所示。
圖2定子冷卻水系統(tǒng)
2.1超凈化離子交換器
超凈化離子交換器為φ600×2000不銹鋼離子交換器,內(nèi)部裝特制的高性能陽(yáng)樹脂250kg,陰樹脂450kg。樹脂經(jīng)過(guò)特殊的預(yù)處理工藝和優(yōu)級(jí)純?cè)噭┑母叨仍偕?,從而大幅度降低了樹脂中低分子聚合物的含量,提高了樹脂的再生度,使出水水質(zhì)得到有效保證。該樹脂不需要再生,每年只需要更換1次,消除了再生失敗后污染水質(zhì)的隱患。
2.2安裝在線儀表
安裝2套在線電導(dǎo)率儀和2套在線pH表,隨時(shí)監(jiān)測(cè)定子冷卻水系統(tǒng)和超凈化裝置出水的電導(dǎo)率和pH值,提高了系統(tǒng)的可靠性。
2.3樹脂捕捉器
國(guó)內(nèi)曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)樹脂漏入發(fā)電機(jī)引起堵塞而導(dǎo)致發(fā)電機(jī)過(guò)熱的故障。因此,樹脂捕捉器的質(zhì)量好壞直接關(guān)系到系統(tǒng)的安全性。本裝置在離子交換器出入口各安裝了1臺(tái)樹脂捕捉器,樹脂捕捉器上用激光打孔,孔徑為0.25mm,外層包敷100目的不銹鋼濾網(wǎng),制作精良,確保各種工況下均不漏樹脂。
2.4其他
由于定子冷卻水系統(tǒng)的水質(zhì)極易遭受外界空氣和灰塵等雜質(zhì)的污染,所以,加裝了防塵、防CO2的裝置,提高了水質(zhì),確保水的pH值不受CO2的污染而下降。
3系統(tǒng)改造后的投運(yùn)與調(diào)整試驗(yàn)
2002年6月,2號(hào)機(jī)組定子冷卻水超凈化裝置系統(tǒng)安裝完畢,首先外接除鹽水對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行正洗,出水經(jīng)過(guò)排污管道直接排地溝。待水質(zhì)合格后,開始進(jìn)定子冷卻水系統(tǒng),出水排地溝。在不到120min的時(shí)間內(nèi),定子冷卻水的電導(dǎo)率從1.5祍/cm降到1.1祍/cm;在線導(dǎo)電度表從0.3~0.5祍/cm降至0.1~0.2祍/cm,說(shuō)明該系統(tǒng)已經(jīng)開始正常工作。
超凈化裝置采用的是旁路處理方式,如果這部分水量太大,會(huì)影響進(jìn)入發(fā)電機(jī)定子線棒的冷卻水量、水壓。而水壓過(guò)低時(shí),可能導(dǎo)致壓力保護(hù)動(dòng)作,發(fā)出發(fā)電機(jī)斷水信號(hào),致使機(jī)組跳閘。為了防止此類情況的發(fā)生,對(duì)超凈化處理裝置進(jìn)行了處理流量為0~5m3/h的調(diào)整試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明,冷卻水系統(tǒng)的壓力和流量變化正常,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。
4系統(tǒng)改造后的效果
4.1超凈化裝置投運(yùn)后水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)
(1)電導(dǎo)率日平均值逐日下降,至第7天以后基本穩(wěn)定,系統(tǒng)電導(dǎo)率在0.2祍/cm左右,交換器出口電導(dǎo)率在0.1祍/cm左右。
(2)日平均pH值穩(wěn)定在7.8~8.0。
(3)超凈化裝置運(yùn)行后,從第10天開始銅離子下降至20礸/L以下,最后穩(wěn)定在10礸/L左右。
4.2補(bǔ)水量幾乎為零
超凈化裝置投運(yùn)前每臺(tái)機(jī)組的補(bǔ)水量平均為
4~5t/h,現(xiàn)在的補(bǔ)水量幾乎為零。