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馬頭發(fā)電總廠#7發(fā)電機內(nèi)冷水處理工藝改進

  
評論: 更新日期:2011年05月03日


2.2運行控制
??? Na/OH型混床,內(nèi)部裝填均粒樹脂(樹脂型號為001×7FZ、201×7FZ),并在混床出口加裝過濾器,以防止樹脂進入系統(tǒng)。同時在內(nèi)冷水箱出口配備了在線電導率儀和pH表,用于連續(xù)監(jiān)測內(nèi)冷水的水質(zhì)變化。另外還在2臺混床的入口各加裝一電動門,其控制信號引至電導率儀,根據(jù)電導率的報警值來自動開閉。
??? 在實際運行中,首先將Na/OH型混床內(nèi)樹脂在體外用NaOH再生,并用除鹽水沖洗至出水pH值小于9.0后再裝入Na/OH型混床內(nèi),然后可開啟Na/OH型混床的入口門,對內(nèi)冷水進行旁路處理。一般維持內(nèi)冷水的pH值(25 ℃)為7.0~8.5,電導率(25 ℃)為0.5~1.5 μS/cm。若電導率大于1.5 μS/cm,則應(yīng)當將H/OH型混床投入運行。隨著H/OH型混床的投運,內(nèi)冷水的pH值和電導率會逐漸下降。當內(nèi)冷水的pH值接近7.0時,需要逐漸增大Na/OH型混床的流量,而減小H/OH型混床的流量,甚至停運H/OH型混床,以保證內(nèi)冷水的pH值在7.0以上。若內(nèi)冷水的電導率大于 2.0 μS/cm ,則電導率儀報警,立即對內(nèi)冷水進行排污,同時2臺混床的入口電動門自動關(guān)閉,以防止樹脂被污染,減少樹脂的再生次數(shù)。

3系統(tǒng)改進后的運行情況
??? 系統(tǒng)改進后,#7發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)實現(xiàn)了"閉式循環(huán)",與過去開放式系統(tǒng)相比,補水量由5 t/h降為接近0。補水量大大降低,投運當日的內(nèi)冷水質(zhì)即合格,系統(tǒng)處于良好的運行狀況下。由于基本不需要補水,系統(tǒng)基本不受外界干擾,耐沖擊性增加,系統(tǒng)安全性大大提高。
??? 系統(tǒng)改進后, #7發(fā)電機內(nèi)冷水pH值上升到 7.0~8.5 ,電導率基本上穩(wěn)定在1.1 μS/cm,銅含量也明顯降低,系統(tǒng)腐蝕得到減緩。有關(guān)數(shù)據(jù)見表1。
??? 可以看出,發(fā)電機內(nèi)冷水處理系統(tǒng)改進后,水質(zhì)狀況得到改善,內(nèi)冷水的各項水質(zhì)指標均達到了預期效果,符合GB/T 12145-1999標準的規(guī)定。

4總結(jié)
??? 通過在內(nèi)冷水處理系統(tǒng)中增加Na/OH型混床處理,提高了內(nèi)冷水的pH值,降低了銅含量,有效抑制了銅導線腐蝕,系統(tǒng)安全性明顯提高,保證了發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行。
??? 改進后的內(nèi)冷水處理工藝,從根本上改善了內(nèi)冷水的水質(zhì),使內(nèi)冷水水質(zhì)合格率達到了100%。
??? 系統(tǒng)改進后實現(xiàn)了閉式循環(huán),補水量大大降低,不僅節(jié)約了大量除鹽水,而且發(fā)電機運行系統(tǒng)耐受外界沖擊污染能力增加,有效防止了開放式運行方式存在的突發(fā)跳機事故。在系統(tǒng)剛投運時,需較頻繁地調(diào)整H/OH、Na/OH型混床的流量配比,直至系統(tǒng)出水水質(zhì)保持穩(wěn)定。為了防止空氣中的CO2、粉塵、及其它雜質(zhì)對內(nèi)冷水造成污染,在今后技術(shù)改進時還可以考慮安裝水箱呼吸器。

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