1、建立合理可靠的通風系統(tǒng)
1.1改造通風系統(tǒng),提高通風能力,堅持以風定產(chǎn)
??? 2001年該礦東西兩回風井分別改造使用了BDK軸流式節(jié)能通風機,增加礦井總進風量2 880 m3/ min,減少礦井漏風311 m3/ min,增加礦井通風生產(chǎn)能力66萬t/ a,電機功率降低150 k W,年平均節(jié)省電費50萬元。解決礦井通風能力不足問題,使礦井通風系統(tǒng)的能力和可靠程度有了明顯提高。
1.2優(yōu)化礦井通風網(wǎng)絡(luò),降低通風阻力
??? 針對礦井主要巷道失修,斷面小,風阻增大,通風能力難以提高,該礦專門成立巷修隊將主要通風巷道全部擴修為10.5m2斷面U型鋼支架巷道,共計3 800 m,同時,各下山采區(qū)實現(xiàn)專用回風巷,共計新掘?qū)S没仫L巷3 000 m,通風網(wǎng)絡(luò)縮短860 m,實現(xiàn)了礦井降阻增風、減耗目標。
1.3完善通風設(shè)施,優(yōu)化通風系統(tǒng),提前升級改造機電設(shè)施
??? 22下山煤巷掘進工作面出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象后,該礦不等突出礦井鑒定結(jié)果,就嚴格按照突出礦井標準對通風、監(jiān)測、機電等系統(tǒng)進行升級改造,用錨桿等加固加厚風門墻體,臨時通風設(shè)施一律取消,安裝防逆風裝置,主要巷道及掘進巷道每隔50 m安設(shè)一組壓風自救裝置,所有機電設(shè)施全部按照高突礦井井下電器要求進行升級改造。
1 .4進行礦井通風系統(tǒng)可靠性評價
??? 每年進行一次反風演習(xí)和礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計及可靠性評價,測算反風率及礦井通風阻力,實現(xiàn)系統(tǒng)、設(shè)施可靠,風流穩(wěn)定,具有較強的抗災(zāi)能力,發(fā)生災(zāi)變時風流易于控制,便于搶險救災(zāi),保證通風系統(tǒng)合理、穩(wěn)定、可靠。
2、加強瓦斯綜合防治
2. 1建立瓦斯防治專業(yè)隊伍
??? 成立專門機構(gòu)和瓦斯抽放、預(yù)測專業(yè)隊,負責瓦斯抽放、防突、監(jiān)測及安全裝備的管理。
2. 2實施礦井瓦斯抽放
??? 嚴格落實瓦斯治理“十二字”方針,井下、地面各建立一個瓦斯抽放泵站,井下炮采放頂煤工作面、高瓦斯掘進工作面和綜采放頂煤工作面分別實施頂板巖石鉆孔抽放、高位巷道抽放、超前淺孔與巷幫鉆孔抽放、采空區(qū)抽放、上隅角埋管抽放等,杜絕了采掘面瓦斯經(jīng)常超限現(xiàn)象,產(chǎn)量與進尺提高了40%。
2. 3防治煤與瓦斯突出
??? 自從22下山22121下付巷掘進工作面出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象后,所有下山煤巷掘進頭全部按照“四位一體”防突措施嚴格瓦斯治理,包括突出危險性預(yù)測,防治突出措施的效果檢驗,安全防護等綜合防治措施,采用鉆屑一瓦斯流量法進行效果檢驗,綜合指標R值取6,積累了大量經(jīng)驗數(shù)據(jù)。礦井投入新型液壓鉆機6臺, 2004年掘進工作面打超前鉆孔4820 m,到目前為止,井下采掘面未發(fā)生過瓦斯突出。
2. 4開展掘進工作面瓦斯防治評價
??? 該礦成立評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定期對掘進工作的瓦斯涌出量、煤與瓦斯突出危險性、通風系統(tǒng)、局部通風、抽放系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)、隔爆設(shè)施、壓風自救、頂板巖石鉆孔抽放、巷幫超前抽放、鉆孔疏放、避災(zāi)銅室、物探、鉆探分析、地質(zhì)構(gòu)造、設(shè)備防爆、機電設(shè)備保護、通風設(shè)施等項目進行預(yù)測預(yù)報及評價驗證,并由總工程師組織各業(yè)務(wù)部門,分別對各專項評價進行會審,提出掘進工作面瓦斯防治綜合評價意見,決定是否可以掘進及整改防治措施,確定允許掘進距離。2004年6月份以來,礦井采掘工作面消滅了因瓦斯壓力、地質(zhì)構(gòu)造應(yīng)力等因素造成煤與瓦斯涌出、壓出及瓦斯超限現(xiàn)象。
2. 5采掘面實施煤壁淺孔高壓注水
??? 當高壓水進入煤層后,沿著裂隙流動、滲透和擴散,擠占了裂隙空間,將瓦斯從裂隙中擠出,通過檢修班對煤壁淺孔高壓注水,增加了瓦斯釋放量,從而降低了生產(chǎn)過程的瓦斯涌出量。同時,煤壁淺孔高壓注水,增加和擴展了煤層裂隙,煤體因充分吸收了水分而濕潤,從而改變了煤層的物理力學(xué)特性,有效防止了采掘面煤墻片幫、冒頂,從而消滅了因煤墻片幫、冒頂所造成的瓦斯積聚及瓦斯超限現(xiàn)象。