2. 過盈率以φ529×8mm為基準計算。
c.收發(fā)球裝置如圖6—11所示。
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d. 壓縮空氣量及清管器運行時間的計算
通球時壓縮空氣量按式(6-12)計算
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式中 Q——所需要壓縮空氣量,m3;
p——通球壓力,取0.6MPa;
D——管道內徑,m;
L——管道長度,為6890m。
代入有關數(shù)據(jù)并計算得 Q=10 595m3。
清管器運行時間按式(6—13)計算。
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式中 T——靖管器運行時間,h;
Q——壓縮空氣量,m3;
ξ——漏氣系數(shù),取0.25;
g——單位空壓機排氣量,取9m3/臺;
n——空壓機數(shù)量,取6臺;
Y——空壓機效率,取0.6。
代入有關數(shù)據(jù)后并計算得 T=6.8 h。
②通球步驟 首先將主干線閥門全部打開,關閉支線閥門,按圖6—11將壓縮空氣輸出端經(jīng)2個逆止閥接到球閥1上。將快開盲板打開,按順序裝入清洗清管球(先通入聚氨酯鋼刷清管球,再通入一個聚氨酯無刷清管球,最后通入一個帶跟蹤器的機械清管器)。關閉盲板,通入壓縮空氣推球前進。
收球,當球通過收球指示器后,停止供氣,將管道中氣體放空,打開快開盲板,取球,將盲板關閉。
全線8. 4km管道通球清掃用27h,平均每球用9 h,通球過程沒有出現(xiàn)阻卡現(xiàn)象。
(3)輸煤層氣管道通球清掃。鐵法礦區(qū)長輸煤層氣管道,全長27.6 km,外徑φ325m、內徑φ309 mm,管道全程有10個截止閥,4個90°5D彎頭,共設有112個波紋管膨脹節(jié),供氣能力21.2萬m3。
管道內徑φ309mm,波紋管膨脹節(jié)導熱套最小內徑φ305mm。鐵法首站、鐵嶺末站,設有HB668系列收、發(fā)球筒,首發(fā)球筒上沒有HB 669—Q鐘控機械式通過指示器和壓力表,壓力表量程為1 MPa。清管器采用沈陽儀表工藝研究所生產(chǎn)的HB 663-T-325高性能電子清管器,配套的地面探測儀是HB669—D定位接收器和HB 669—Y電子式通過指示儀。清管動力氣壓機,流量60m3/min,最大壓力0.6MPa,介質為空氣。清管時控制流量30m3/min。清管器皮碗采用耐磨聚氨酯材料,唇邊外徑325 mm,唇邊厚度16mm,邵式硬度80,最大過盈率為6.7%。
工藝流程如圖6—12所示。
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清掃作業(yè)前首先檢查閥門M2和M3是否關閉,球筒內部是否有雜物,然后將通球指示器安裝在指示器座上,此時各閥門狀態(tài)為M1全開,M2和M3全關。此時的工藝流程為正常流程。
準備工作就緒后,于12月14日9點,將清管器發(fā)射機電源接通,放入首站發(fā)球筒,接收機監(jiān)視發(fā)射機工作(信號接收半徑為8m),鐘控指示器通電工作正常,環(huán)境溫度-16℃。清管時首站設有HB669-D接收機監(jiān)視發(fā)射機信號情況,在遼河跨越處彎頭附近有一臺HB 669—Y通過指示儀。將M2和M3全開,M1關閉,將工藝流程設置為清管作業(yè)流程。9點19分發(fā)球筒鐘控指示器動作,清管器發(fā)出,壓力為0.2MPa。清管器全程運行91 min,通過指示儀接收到信號并報警。清管器運行時,出口排出鐵銹和灰塵,無其他雜物,管內比較于凈。
清掃過程中一切正常,前后4節(jié)皮碗磨損均勻,唇邊厚度約11mm此次清管完成說明,HB 663—T—325高性能電子清管器清管功能強,通過能力好,耐震動、耐沖擊性能良好,在-16℃環(huán)境條件下,發(fā)射機工作正常,發(fā)射功率強,可連續(xù)工作時間300 h,與之配套的地面儀器接收靈敏度高,抗干擾性能優(yōu)良。
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