燃?xì)饬_茨鼓風(fēng)機常見故障排除與日常維護(hù)
作者:王國華 柯品劍
來源:南通大眾燃?xì)庥邢薰尽?div style="display:none">
評論: 更新日期:2013年05月23日
2 鼓風(fēng)機日常維護(hù)工作
? ??① 潤滑保養(yǎng)制度化
? ??堅持實行嚴(yán)格的設(shè)備潤滑制度是降低故障率、延長使用期的關(guān)鍵所在。為此,我們形成了一套較為完整的風(fēng)機潤滑保養(yǎng)制度:a.正常運行期間,每星期必須對軸承部位加注鈣基潤滑脂1次,以下排油口見到新油為準(zhǔn)。b.齒輪箱每2個月更換1次機油,每次20蠅(額定流量為40 m3/min的鼓風(fēng)機酌減)。5~10月份用100號機械油,其余時問用68號機械油。c.操作人員巡回檢查1次/h,看齒輪轉(zhuǎn)動時的散油情況是否正常,摸軸承座等部位溫度是否正常,聽運轉(zhuǎn)時的聲音是否正常。d.每月中旬利用清洗裝置對機殼內(nèi)腔雜質(zhì)做一次清理,確保機腔暢通。
? ??② 機殼發(fā)熱的降溫處理
? ??由于人工煤氣的溫度較高,鼓風(fēng)機在高溫季節(jié)滿負(fù)荷運行時,經(jīng)常發(fā)生整機超溫(出口溫度達(dá)到70℃左右)情況,設(shè)備故障率升高,煤氣輸配量下降,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。我們根據(jù)噴淋降溫的原理,制作了一個簡易的水冷卻裝置(見圖1)。以深井水作為冷卻水源,通過冷卻裝置的12組噴淋孔直接對機體噴淋,噴淋水由排水系統(tǒng)進(jìn)入廢水收集裝置后另予以利用。通過噴淋,達(dá)到了降溫目的(噴淋降溫后,整機溫度為62℃左右),從而使鼓風(fēng)機安全度過高溫季節(jié)。經(jīng)過多年的使用,效果良好。
③ 機殼內(nèi)焦油等雜質(zhì)的清理
??? 焦?fàn)t煤氣在凈化之前稱為荒煤氣,它含有萘、硫、焦油、灰塵及水分等多種雜質(zhì),在鼓風(fēng)機壓送過程中,由于雜質(zhì)長時間吸附、攪和、沉積,致使機體內(nèi)各部件間隙逐步減小,阻力加大,最后只得停車清理檢修,不但浪費人力物力,而且直接影響了正常供氣。針對這一情況,我們設(shè)計制作了1臺清洗裝置(見圖2)。其工作原理是:首先,在特制的油箱上,安裝了1臺自吸泵,進(jìn)口管插入油箱并固定,出口管與高壓橡膠軟管固定連接后進(jìn)人鼓風(fēng)機機殼內(nèi)(可手持自由移動);其次,由鼓風(fēng)機另一側(cè)的備用出口盲蓋下端安裝固定廢油出口管與油箱儲油格連接(廢油經(jīng)沉淀處理后可循環(huán)利用);而后,油箱內(nèi)注入適量清洗油或柴油,啟動自吸泵,利用清洗油或柴油對機殼內(nèi)不拆卸部件上的焦油等雜質(zhì)進(jìn)行沖刷清理。實踐證明有效率達(dá)到85%以上,大大降低了設(shè)備維修量和機械拆卸損耗率,提高了設(shè)備完好率,保證了生產(chǎn)的正常、順利、穩(wěn)定進(jìn)行。
3 結(jié)語
??? 多年來,由于我們加強了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),強化了設(shè)備的前期管理和運行故障管理,推行了設(shè)備預(yù)檢修和定期檢修制度,建廠投運逾20年以來,除了定期更換軸承易損件、檢測鼓風(fēng)機間隙等中、小修外,未進(jìn)行過鼓風(fēng)機大修?,F(xiàn)有約70%的鼓風(fēng)機在“超期服役”,但不論是維修頻率還是故障發(fā)生率都較低。近幾年,我公司羅茨鼓風(fēng)機性能完好率一直保持在96%以上。
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