氯乙烯裝置氧氯化單元穩(wěn)定安全性分析
作者:劉嶺梅
評(píng)論: 更新日期:2010年10月12日
另外,新氧氯化反應(yīng)器內(nèi)無(wú)熱點(diǎn),反應(yīng)催化劑的選擇性也很好,而原料氯化氫中的少量乙炔已在進(jìn)入前加氫除去,所以新氧氯化反應(yīng)器的乙烯、氯化氫的轉(zhuǎn)化率和選擇性比老氧氯化反應(yīng)器好,產(chǎn)品二氯乙烷純度新的也比老的好。
(2)反應(yīng)進(jìn)料工藝和安全性
老氧氯化反應(yīng)器進(jìn)料方式是,乙烯先與循環(huán)氣混合加熱后與氯化氫混合,然后再與經(jīng)預(yù)熱后的氧氣混合,然后進(jìn)入反應(yīng)器的下部分布板。老氧氯化反應(yīng)器的原料氯化氫無(wú)先進(jìn)行加氫脫微量乙炔工藝。
新氧氯化反應(yīng)器進(jìn)料方式是,分兩股,一股為預(yù)熱的氯化氫加氫脫除少量乙炔后與預(yù)熱過(guò)的氧氣混合,一股為乙烯與循環(huán)氣混合后預(yù)熱,兩股料在反應(yīng)器內(nèi)再混合。
新氧氯化反應(yīng)器反應(yīng)時(shí)進(jìn)料設(shè)計(jì)好處:(1)可以減少換熱面積,因?yàn)樘岣邷囟仁且欢ㄖ?,老反?yīng)器加料方式是先對(duì)部分料預(yù)熱,然后混合,而且要達(dá)到一定溫度,就必然對(duì)預(yù)先預(yù)熱的溫度要求很高,故溫差必然小,換熱面積就要很大,加熱蒸氣壓力要求也高;新氧氯化反應(yīng)器加料無(wú)此缺點(diǎn)。(2)新氧氯化反應(yīng)器反應(yīng)加料,氯化氫在反應(yīng)器內(nèi)與循環(huán)氣混合,保溫效果好,老的在反應(yīng)器外混合,易發(fā)生腐蝕。這是因?yàn)椋h(huán)氣中夾帶水份是不可避免的,在反應(yīng)器外混合,保溫效果很難保證,稍不好就容易發(fā)生腐蝕,而在反應(yīng)器內(nèi)不存在這個(gè)問(wèn)題。事實(shí)上,我廠(chǎng)老反應(yīng)器加料管等就因?yàn)檫@個(gè)原因腐蝕損壞,多次導(dǎo)致停車(chē)。
新氧氯化反應(yīng)器設(shè)計(jì)值得注意的是:氯化氫直接用換熱器預(yù)熱,容易因換熱器發(fā)生泄漏腐蝕,且氯化氫加氫也給工藝帶來(lái)了易爆組分。但氯化氫加氫如前所說(shuō),是必要的,因此操作時(shí)要多加留心。
(3)氧氯化反應(yīng)單元處理工序工藝及安全性
由于新氧氯化反應(yīng)器中氯化氫轉(zhuǎn)化比老反應(yīng)器完全,故新氧氯化后序工藝不設(shè)堿洗塔,同時(shí)新反應(yīng)處理工序處理設(shè)備少,特別是泵、槽、混合分離器比老工藝少得多,這有利于減少設(shè)備損壞事故,節(jié)約投資,降低單耗和公用工程消耗,對(duì)減少環(huán)境污染等也有好處。
老氧氯化反應(yīng)器循環(huán)氣中含氧量高,為3.9%~8%,接近爆炸極限,不安全,我廠(chǎng)就曾發(fā)生過(guò)尾氣分離器爆炸事故。新氧氯化反應(yīng)單元采用貧氧工藝,循環(huán)氣中氧控制在0.5%—2.0%,超過(guò)2.5%高限報(bào)警,達(dá)到3.0%時(shí),聯(lián)鎖停車(chē),不會(huì)形成爆炸混合物,不會(huì)發(fā)生事故。
(4)氧氯化單元安全分析
根據(jù)華東理工大學(xué)報(bào)告,氧氯化反應(yīng)屬于高度危險(xiǎn)范圍等級(jí),但我廠(chǎng)的一些措施設(shè)計(jì)采用,使氧氯化單元降為輕微危險(xiǎn)范圍等級(jí),盡管如此,但我們?cè)谏a(chǎn)操作時(shí)仍不可掉以輕心,只有嚴(yán)格按操作規(guī)程辦事,認(rèn)真操作,才能真正杜絕事故發(fā)生。