第三,工藝、生產(chǎn)管理不嚴(yán)肅。
這次事故的起因是聚合反應(yīng)不正常,而且是老線、新線在同時(shí)反應(yīng)不好。歷史上聚乙烯也多次發(fā)生過聚合反應(yīng)不好,但沒有查出具體原因,不了了之。結(jié)果遇到這種情況,束手無策。另外值得注意的是,新線的操作規(guī)程也與實(shí)際工藝不符,操作規(guī)程上規(guī)定干燥系統(tǒng)采用氮?dú)夥ǎ鴮?shí)際上采用的是空氣法,增加了氧含量,為事故埋下了禍根。由此可見在生產(chǎn)管理、工藝管理上是極不嚴(yán)肅的。
通過事故調(diào)查發(fā)現(xiàn),從22日9點(diǎn)到23日7點(diǎn),不到24小時(shí)內(nèi),裝置就3次停電,新老線聚合停車3次、降負(fù)荷4次、其它系統(tǒng)停車3次。沒有找到原因,就急于開車,沒有穩(wěn)定態(tài),盲目行事。大家都清楚,裝置開停車是非常危險(xiǎn)的,一個(gè)裝置頻繁地開停車,本身就潛在著事故隱患。這說明在生產(chǎn)指揮組織方面也存在許多問題。
第四,工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)管理方面不規(guī)范。
新線工藝是按老線工藝照搬過來的,而設(shè)計(jì)單位中國成達(dá)化學(xué)工程公司不求甚解,馬馬虎虎。比如說,老線懸浮液接收罐的安全閥開啟壓力為0.3 MPa,而新線的卻不知什么原因是0.58 MPa。視鏡是在0.5 MPa時(shí)破裂的。試想,如果新線安全閥的起跳壓力定為0.3 MPa,安全閥就此時(shí)起跳的話,視鏡很可能不會(huì)破碎,這場災(zāi)難也就可以避免。
在設(shè)計(jì)上還犯了一個(gè)錯(cuò)誤,就是違反原化學(xué)工業(yè)部《壓力容器視鏡》設(shè)計(jì)要求,該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:視鏡最大直徑為150mm,最大公稱壓力為0.8 MPa。而設(shè)計(jì)部門擅自選擇直徑為200mm,公稱壓力為2.5 MPa非標(biāo)的視鏡,而這種視鏡目前國內(nèi)無法生產(chǎn)。
另外,廠房是封閉的,這也不符合國家的規(guī)范要求;還有沸騰床引風(fēng)機(jī)的入口設(shè)置在聚合釜的上方,設(shè)計(jì)上也是錯(cuò)誤的。
同時(shí),甲方對(duì)設(shè)計(jì)管理不到位,教訓(xùn)也是十分深刻的。聚乙烯新線原設(shè)計(jì)的干燥系統(tǒng)是氮?dú)飧稍?,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)??墒窃诟稍锵到y(tǒng)改為空氣干燥后,并沒有進(jìn)行安全評(píng)價(jià),也不符合現(xiàn)行國家行業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)范,這說明我們負(fù)責(zé)技術(shù)改造人員和設(shè)計(jì)單位,憑所謂的經(jīng)驗(yàn),憑主觀臆斷,缺乏科學(xué)的態(tài)度,沒有認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”的規(guī)定。應(yīng)該說,“三同時(shí)”是來自政府的強(qiáng)制要求。但我們在工作中,只是