我公司在對某批次軸承進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)時(shí),該批次軸承連續(xù)三套發(fā)生早期失效,且失效鋼球?yàn)槟硰S同批次號鋼球。我們對失效軸承的鋼球進(jìn)行了失效分析,找出了失效原因,并成功解決了此問題,避免此類問題的發(fā)生。
鋼球是滾動(dòng)軸承的重要承載零件,其均勻分布于內(nèi)外滾道間,實(shí)現(xiàn)軸承的平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。屬全工作面零件。并且要保證軸承使用過程中最后發(fā)生完全失效,即內(nèi)外圈有明顯疲勞剝落后,鋼球才允許出現(xiàn)表面剝落。這主要是考慮如果鋼球先于內(nèi)外圈發(fā)生損壞,易因鋼球損壞而造成軸承的抱死,引起嚴(yán)重事故。因此在進(jìn)行軸承臺(tái)架壽命試驗(yàn)時(shí),不允許出現(xiàn)軸承鋼球的早期失效。我公司在對某批次6207軸承進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)時(shí),該批次軸承連續(xù)三套發(fā)生早期失效,且失效鋼球?yàn)槟硰S同批次號鋼球。對軸承拆解后發(fā)現(xiàn),失效都是由于單粒鋼球局部發(fā)生疲勞剝落引起的。 分析過程及檢測結(jié)果如下:
1 .掃描電鏡分析
首先對其中一粒失效鋼球剝落部位形貌進(jìn)行了掃描電鏡分析。
經(jīng)掃描電鏡分析和體視顯微鏡觀察,在表面未發(fā)現(xiàn)大的和聚集的夾雜物缺陷。疲勞斷口由1、2、3三部分組成,結(jié)合體視顯微鏡觀察和a、b、c、d 四點(diǎn)部位的掃描電鏡局部放大圖,可以推斷,2部分疲勞斷口最先形成,1與3部位是2部位疲勞斷口形成后的擴(kuò)展所致。
2. 淬火組織及硬度檢測
對鋼球沿ⅠⅠ線進(jìn)行了解剖及多個(gè)層面的金相檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn),疲勞斷口縱剖面及裂紋周圍淬回組織按JB1255評定:淬回火組織3級,合格;硬度為HRC61.5-62,合格;無粗大碳化物。
3. 微量化學(xué)成份及PSAM分析
經(jīng)過對失效鋼球的解剖分析,該鋼球組織、硬度均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,缺陷部位未檢出可直接導(dǎo)致疲勞剝落的粗大碳化物及夾雜物。但連續(xù)發(fā)生三套軸承的單粒鋼球表面剝落,鋼球一定存在某種缺陷是我們沒有注意和認(rèn)識到的。為了查找鋼球的失效原因,對其余二粒鋼球及同批次號的鋼球進(jìn)行了更進(jìn)一步的分析。取9粒該批次鋼球,熱酸洗分清極點(diǎn)及環(huán)帶后,垂直于極軸沿赤道將鋼球分開。對9粒鋼球截面進(jìn)行了微量雜質(zhì)元素分析,同時(shí)對國外A標(biāo)桿鋼球廠家做了同樣的分析。
對分析數(shù)據(jù)整理后我們發(fā)現(xiàn),該批鋼球大顆粒夾雜物數(shù)量較大,氧含量較高。夾雜物與氧含量取決于鋼材的冶煉水平。鋼球由于其工作特點(diǎn),對鋼材的純凈度及均一性要求較高。當(dāng)大顆粒夾雜物祼露于鋼球表面時(shí),在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)受力會(huì)發(fā)生脫落。脫落部位就形成疲勞源,引起鋼球的早期失效。每套試驗(yàn)軸承中僅有一粒是因?yàn)楫?dāng)軸承中任意一粒鋼球表面發(fā)生剝落,均會(huì)引起軸承振動(dòng)加劇,從而終止了試驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)。
4. 綜合分析及結(jié)論
4.1. 試驗(yàn)軸承所用的該批鋼球組織、硬度、碳化物網(wǎng)狀均符合JB/T1255-2001標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.2.經(jīng)更換進(jìn)口鋼球后,該批軸承壽命試驗(yàn)順利通過,均未發(fā)生此種類型失效。
4.3.鋼球生產(chǎn)廠家應(yīng)嚴(yán)把材料入廠檢驗(yàn)關(guān),對重要軸承使用的鋼球應(yīng)使用純凈度高的軸承鋼制造。