(3) 1992年,4號機大修中大鉤溜鉤后,加裝的第2套抱閘制動輪,與原裝抱閘制動輪相比,磨損較快且不均勻。分析原因為制動輪材質(zhì)差,且使用頻繁,長期與抱閘皮摩擦使制動輪變成橢圓形,晃度增大。使用越頻繁,制動器振動越大,對上述應力集中點造成影響也越大。
(4) 主鉤制動器為TJ2- 300-3型常閉式抱閘制動,高速度運轉(zhuǎn)的載荷軸長期受到急速制動的沖擊,對上述應力集中點的斷裂有一定影響。
(5) 斷軸金相檢驗結(jié)果。通過斷面的宏觀檢查可以得出,裂紋是以應力集中的最大處,即鍵槽的根部為源的疲勞裂紋。斷軸面金相試驗結(jié)果為回火索氏體,符合中碳鋼調(diào)質(zhì)處理后的金相組織要求。硬度測試結(jié)果未見異常,沖擊性能試驗結(jié)果,符合45號鋼調(diào)質(zhì)后的沖擊性能要求。
2 改進措施
(1) 鑒于目前對設施的日常檢查(操作前檢查、月檢查、年檢查)都是宏觀檢查,很難發(fā)現(xiàn)斷裂或隱患。因此,應在行車大修期間對行車中的關鍵部件(傳動軸、平衡梁、銷軸、鉤頸等)在完全解體后進行無損探傷檢查,并將軸類檢查的重點放在軸肩、鍵槽等應力集中的部位。
(2) 對2號行車,整體更換大鉤小減速箱,并進行整車大修。
(3) 在鋼絲繩滾筒上加裝一套盤式剎車(抱閘)裝置,防止因傳動軸系中發(fā)生軸斷裂或制動器失效而導致的溜鉤。
(4) 將主鉤原TJ2- 300-3型常閉式抱閘制動器,更換為YWZ4或YWZ5型液壓式制動器,減少對高速度運轉(zhuǎn)載荷軸急速剎車時的沖擊。
(5) 保證計劃檢修,堅持對行車中的關鍵部件解體后進行無損探傷檢查。