軋鋼廠 2011 年上半年(1-6 月份)工作總結(jié) 上半年軋鋼廠在公司的正確領導下,充分發(fā)揮各方優(yōu)勢統(tǒng)籌安排生產(chǎn)作業(yè)。在各相關(guān)部門的通力配合下,設備作業(yè)率不斷提高,日產(chǎn)量基本上穩(wěn)定到 1100 噸左右 ,產(chǎn)品成材率和外觀質(zhì)量穩(wěn)步提升。同時利用檢修時間,對一部分影響生產(chǎn)作業(yè)率和原設計中存在不足的設備進行了技術(shù)改造。概括起來主要包括以下幾個方面:
??????? 一、上半年生產(chǎn)情況分析匯總 上半年公司給軋鋼廠計劃作業(yè)時間 182 天,計劃產(chǎn)量為 182000噸,實際生產(chǎn)過程中由于限電、無煤氣等外圍因素影響 324 小時,1月公司安排檢修 179 小時,半年限電、檢修、無煤氣等外圍因素影響共計 497 小時合 20.7 天。實際作業(yè)時間 161.3 天,共生產(chǎn)線材 (詳見附表)平均日產(chǎn)量為 1061 噸,比 2010 年同期平171129.5 噸, 平均日產(chǎn)量 993.8 噸提高 7。 均 成材率為 96.46比 2010 年同期平均成材率 96.3提高了 0.16。
??????? 二、加強管理、嚴格考核 1、嚴格落實年初制定的一系列管理制度和考核辦法,做到事事有人管,人人都管事,管事憑效果,管人憑考核。上半年軋鋼廠共計考核 307 人次,共計考核 9080 元,上半年共計獎勵 77 人次,獎勵4070 元。 2、四月份公司實行現(xiàn)場定置管理制度,并出臺一系列的考核辦法。生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作開始走上正規(guī)的道路,通過三個月的執(zhí)行情況,軋鋼廠在環(huán)境衛(wèi)生和備品備件排放等生產(chǎn)現(xiàn)場有了很大的改善。同時通過現(xiàn)場定置管理也提高工人的整體素質(zhì),增強了華鑫源公司的整體形象。三個月雖然現(xiàn)場管理有了明顯的效果,但離我們管理制度的要求還差很遠,我們在往后的工作還需要一如既往長抓不懈,真正做的清潔生產(chǎn)的目的。
??????? 三、加強技術(shù)質(zhì)量控制,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高 軋鋼廠線材由于設備人員因素影響,外觀打包質(zhì)量一直不太理想,產(chǎn)品外觀對銷售帶來一定困難,軋鋼廠通過在同類型生產(chǎn)廠家參觀學習,進行對比分析,各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝控制和設備性能等制約產(chǎn)品外觀因素,查找原因,制定了一系列質(zhì)量考核管理辦法。不斷完善質(zhì)量管理體系,通過對各工序進行過程控制,對由于夾送輥夾頭夾尾產(chǎn)生的扁頭在 PF 線全部把剪下來,能有效提高產(chǎn)品質(zhì)量,車間推行獎金與產(chǎn)品質(zhì)量掛鉤,形成了有效的質(zhì)量管理辦法。使用每個員工都有質(zhì)量意識保證我們才品在現(xiàn)有條件下做到最好,為線材銷售打下良好的基礎。
??????? 四、加強設備管理,深入開展部分設備技術(shù)改造 半年來,對每個設備點檢、潤滑、維修都進行專人點檢、專人潤滑,設備科每周五對設備運行情況、點檢、潤滑、衛(wèi)生工作進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并對相關(guān)責任人進行考核,同時不斷對設備和工藝技術(shù)進行研究和摸索,積極開展了對頻繁影響生產(chǎn)的設備進行技術(shù)改造,五月份對 350、450 中軋機萬向軸托架進行改造,大大降低了托架事故率,提高了中軋機的設備作業(yè)率。六月份對風冷輥道首進行改造,改造前由于原先設計缺陷,輥筒之間縫隙太大,傳動鏈條太小,生產(chǎn)φ6.5 時每班都有四到五次由于扎料和鏈條斷而影響生產(chǎn),改造后至今沒有扎過一次,鏈條由 8A 改成 12A 后再沒有斷過一次。有效的提高生產(chǎn)效率降低了機物料消耗。