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錦綸一6生產(chǎn)廢水的處理

  
評論: 更新日期:2012年02月16日
2.3 主要構筑物、設備設計參數(shù)

 ?、僬{(diào)節(jié)池有效容積3000m3,1座,有效水深4.7m,保護高度03m,停留時間12h。

  ②水解酸化池有效容積3000m3,2座,有效水深4.7m,保護高度0.3m,停留時間24h。

 ?、鄯聪趸赜行莘e6000m3,1座,停留時間24h,分5格,接納污水回流量6000m3/d。

  ④曝氣池分A,B,C3段,各段的停留時間分別為2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的實際有效容積分別為630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分別為1600m3/d,4000m3/d;實際總供氣量51~75m3/min,平均供氣量15.2~21m3[空氣]/m3[廢水]。

 ?、菸勰嗷亓鞅?組,2用1備,流量Q=120m3/h,揚程H=10.5m,電機功率7.5kW。

  ⑥反硝化系統(tǒng)回流泵3組,2用1備,流量Q=125m3/h,揚程 H=18m,電機功率11kW。

 ?、唢L機3組,2用1備,單臺風機風量Q=31.5m3/min,軸功率35kW,風壓49kPa,電機功率45kW。

3 工程運行及處理效果分析

3.1 處理效果分析

  根據(jù)污水廠和監(jiān)測站提供的監(jiān)測數(shù)據(jù),整理結果詳見表2。

?

表2 運行結果數(shù)據(jù)
?
運行歷時/d
pH值
ρ(CODcr)/(mg·L-1
ρ(NH3-N)/(mg·L-1
進水
出水
進水
出水
去除率/%
進水
出水
32
6.5
7
1530
121
92.1
12.5
84
40
6.5
7
810
79.2
90.2
10.6
74.5
52
6.5
7
541
20
96.3
18.4
86.4
60
6.5
7
2352
59
97.0
11.7
83.7
65
6.5
7
2640
67.8
97.0
12.7
79.4
70
6.5
7
1993
41.8
97.9
17.8
17.4
75
6.5
7
1526
56.3
96.0
14.7
5.0
80
6.5
7
1348
30.4
98.0
15.0
13.0
85
6.5
7
563
75
86.7
7.0
11.2
90
6.5
7
1756
47.2
97.4
17.2
5.3
95
6.5
7
1456
37.6
97.3
8.5
4.9

  污水處理廠運行幾個月以來,出水水質(zhì)主要指標均可達標排放。只是污水中的NH3-N變化比較復雜,在初期脫氮效果尚不明顯,出水NH3-N高于進水。這說明了兩個問題,一是污水中己內(nèi)酚胺降解后使NH3-N驟增,二是由于A,B,C活性污泥系統(tǒng)中,A,B2段是去碳反應器,C段是硝化反應器,在運行初期由于水質(zhì)、水量及A,B2段的污泥系統(tǒng)變化較大對C段運行造成沖擊負荷,未能使C段中硝化細菌形成良好的生存環(huán)境,同時硝化細菌世代周期長,也是導致在初期脫氮效率較低的原因。隨著運行條件的穩(wěn)定,運行時間的延長,硝化細菌的濃度逐漸增高,本工藝的脫氮效果逐漸明顯,正常運行后,出水NH3-N完全達標。

3.2 處理成本

  廢水處理成本為0.474元/t。

3.3 污泥排放

  一部分污泥回用于A,B,C曝氣池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧條件下水解,從而使部分污泥硝化,成為生物脫氮系統(tǒng)中的內(nèi)源碳,目前整個系統(tǒng)基本實現(xiàn)剩余污泥的“零排放”。
4 結論
 ?、賹Ω哔|(zhì)量濃度大氮錦綸廢水產(chǎn)ρ(CODcr)=1000~2000mg/L,ρ(BOD5)=500~1000mg/L,其出水ρ(CODcr)遠低于排放值100mg/L,去除率92%~98%,出水ρ(BOD5)=5~13mg/L,去除率99%;

  ②由于反硝化池培菌剛剛開始,再加上反硝化菌生長速率比較小,運行初期出水NH3-N濃度超過進水十幾倍,正常運行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;

 ?、圻B續(xù)運行至今剩余污泥幾乎是零排放。
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