2.3.4 接種量的影響
接種量對COD
Cr去除率的影響見表5。
?
?
表5 接種量對處理效果的影響
?接種量(%) | 5 | 10 | 15 |
進水CODcr(mg/L) | 25680 | 25680 | 25680 |
出水COD(mg/L) | 15827 | 8032 | 7805 |
去除率(%) | 39.4 | 68.7 | 70.6 |
注 pH值4.0;溫度32℃;時間20h。 |
表5的數(shù)據(jù)表明:接種量越大,處理效果越好,接種量為10%時已達(dá)到較好的處理效果,>10%后去除率增加不明顯。
2.4 試驗結(jié)論
?、僮罴压に嚳刂茀?shù)為:pH值4.0;發(fā)酵溫度32℃;發(fā)酵時間20h;接種量10%。
?、谘芯拷Y(jié)果表明,在最佳工藝條件下,酵母菌處理工藝對CODCr的去除率可達(dá)到70%,同時還具有很強的耐硫酸鹽抑制作用性能。
3 工程應(yīng)用情況
3.1 工藝流程
將該技術(shù)應(yīng)用于300m3/d規(guī)模的賴氨酸生產(chǎn)廢水處理工程,其流程如圖1。
3.2 工藝控制條件
根據(jù)試驗研究的篩選結(jié)果,各工藝參數(shù)確定為:發(fā)酵溫度32℃;發(fā)酵時間20h;pH值4.0;接種量10%;接種周期7d。
3.3 運行結(jié)果分析
工程調(diào)試正常后,前10d的運行結(jié)果見表6。
表6數(shù)據(jù)表明,CODCr的去除率在62.8%~68.8%,基本達(dá)到試驗研究的水平,為后續(xù)進一步處理達(dá)標(biāo)排放提供了基礎(chǔ),同時還可酵母蛋白約950kg/d,其市場售價為3000元/t,即酵母蛋白的價值約為2850元/d。
?
表6 工程運行結(jié)果
?序號 | 水量(m3/d) | 進水CODcr(mg/L) | 出水CODcr(mg/L) | 去除率(%) | 酵母產(chǎn)生量(kg/d) |
1 | 321 | 27383 | 9032 | 67.0 | 1100 |
2 | 295 | 26540 | 8521 | 67.9 | 960 |
3 | 313 | 24326 | 8673 | 64.4 | 930 |
4 | 274 | 25679 | 8023 | 68.8 | 970 |
5 | 282 | 25730 | 8417 | 67.3 | 940 |
6 | 326 | 26542 | 8568 | 67.7 | 1020 |
7 | 275 | 24986 | 8542 | 65.8 | 980 |
8 | 288 | 27732 | 10316 | 62.8 | 980 |
9 | 330 | 23642 | 8649 | 63.4 | 880 |
10 | 323 | 25630 | 9329 | 63.6 | 930 |
注 酵母產(chǎn)生量數(shù)據(jù)為折干量。 |
3.4 經(jīng)驗體會
?、賞H值對處理效果的影響很大,在調(diào)試過程中曾因生產(chǎn)車間濃、稀廢水沒有分流清楚,導(dǎo)致pH值較高的稀廢水混入,使酵母菌生化池的pH值達(dá)到6.0,結(jié)果該天的處理效果明顯下降,因此對生產(chǎn)管理的要求應(yīng)十分嚴(yán)格。
②溫度的控制對運行效果明顯,溫度過低酵母菌生產(chǎn)緩慢,影響處理效果;溫度過 高則菌體生長迅速,菌種容易老化,必須頻繁換種。
?、塾捎诮湍妇L的最佳pH值為4.0,在此pH值下其他細(xì)菌難以生存,因此無須對廢水進行消毒殺菌,大大降低了運行成本。
?、茉摴に嚲哂休^好的經(jīng)濟效益,的酵母蛋白的價值扣除運行成本后,還有約850元/d 的經(jīng)濟效益,可達(dá)到以廢養(yǎng)廢的目的。
?、荼炯夹g(shù)需與好氧處理工藝結(jié)合,才能使賴氨酸生產(chǎn)廢水處理至達(dá)標(biāo)排放。單一的酵母菌處理不能直接使處理出水達(dá)標(biāo)排放,因此本技術(shù)適用于高濃度有機廢水的前處理,以降低整個廢水處理過程的運行成本。