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酵母菌處理賴氨酸生產(chǎn)廢水

  
評論: 更新日期:2012年02月02日

2.3.4 接種量的影響

  接種量對CODCr去除率的影響見表5。
?

?

表5 接種量對處理效果的影響
?
接種量(%)
5
10
15
進水CODcr(mg/L)
25680
25680
25680
出水COD(mg/L)
15827
8032
7805
去除率(%)
39.4
68.7
70.6
注 pH值4.0;溫度32℃;時間20h。

  表5的數(shù)據(jù)表明:接種量越大,處理效果越好,接種量為10%時已達(dá)到較好的處理效果,>10%后去除率增加不明顯。

2.4 試驗結(jié)論

 ?、僮罴压に嚳刂茀?shù)為:pH值4.0;發(fā)酵溫度32℃;發(fā)酵時間20h;接種量10%。

 ?、谘芯拷Y(jié)果表明,在最佳工藝條件下,酵母菌處理工藝對CODCr的去除率可達(dá)到70%,同時還具有很強的耐硫酸鹽抑制作用性能。
3 工程應(yīng)用情況
3.1 工藝流程

  將該技術(shù)應(yīng)用于300m3/d規(guī)模的賴氨酸生產(chǎn)廢水處理工程,其流程如圖1。
3.2 工藝控制條件

  根據(jù)試驗研究的篩選結(jié)果,各工藝參數(shù)確定為:發(fā)酵溫度32℃;發(fā)酵時間20h;pH值4.0;接種量10%;接種周期7d。

3.3 運行結(jié)果分析

  工程調(diào)試正常后,前10d的運行結(jié)果見表6。

  表6數(shù)據(jù)表明,CODCr的去除率在62.8%~68.8%,基本達(dá)到試驗研究的水平,為后續(xù)進一步處理達(dá)標(biāo)排放提供了基礎(chǔ),同時還可酵母蛋白約950kg/d,其市場售價為3000元/t,即酵母蛋白的價值約為2850元/d。

?


表6 工程運行結(jié)果
?
序號
水量(m3/d)
進水CODcr(mg/L)
出水CODcr(mg/L)
去除率(%)
酵母產(chǎn)生量(kg/d)
1
321
27383
9032
67.0
1100
2
295
26540
8521
67.9
960
3
313
24326
8673
64.4
930
4
274
25679
8023
68.8
970
5
282
25730
8417
67.3
940
6
326
26542
8568
67.7
1020
7
275
24986
8542
65.8
980
8
288
27732
10316
62.8
980
9
330
23642
8649
63.4
880
10
323
25630
9329
63.6
930
注 酵母產(chǎn)生量數(shù)據(jù)為折干量。

3.4 經(jīng)驗體會

 ?、賞H值對處理效果的影響很大,在調(diào)試過程中曾因生產(chǎn)車間濃、稀廢水沒有分流清楚,導(dǎo)致pH值較高的稀廢水混入,使酵母菌生化池的pH值達(dá)到6.0,結(jié)果該天的處理效果明顯下降,因此對生產(chǎn)管理的要求應(yīng)十分嚴(yán)格。

  ②溫度的控制對運行效果明顯,溫度過低酵母菌生產(chǎn)緩慢,影響處理效果;溫度過 高則菌體生長迅速,菌種容易老化,必須頻繁換種。

 ?、塾捎诮湍妇L的最佳pH值為4.0,在此pH值下其他細(xì)菌難以生存,因此無須對廢水進行消毒殺菌,大大降低了運行成本。

 ?、茉摴に嚲哂休^好的經(jīng)濟效益,的酵母蛋白的價值扣除運行成本后,還有約850元/d 的經(jīng)濟效益,可達(dá)到以廢養(yǎng)廢的目的。  

 ?、荼炯夹g(shù)需與好氧處理工藝結(jié)合,才能使賴氨酸生產(chǎn)廢水處理至達(dá)標(biāo)排放。單一的酵母菌處理不能直接使處理出水達(dá)標(biāo)排放,因此本技術(shù)適用于高濃度有機廢水的前處理,以降低整個廢水處理過程的運行成本。
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