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蘋果汁加工高濃度有機廢水的處理

  
評論: 更新日期:2011年12月28日
3 調(diào)試運行及處理效果
3.1 調(diào)試運行

  
為縮短調(diào)試時間,從污水處理廠引進200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調(diào)試期間間歇進水,進水量逐步加大,從l/4到全部進水,每日排出池內(nèi)上清液。調(diào)試期間,嚴格控制pH值以及營養(yǎng)鹽,進入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調(diào)試時間在夏季,因而相對于冬季調(diào)試時間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經(jīng)過 20 d調(diào)試運行,污水處理系統(tǒng)進人正常運行狀態(tài),處理效果穩(wěn)定。調(diào)試周期共 50 d。

  調(diào)試運行經(jīng)驗:在調(diào)試前期,由于生物膜未生長完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調(diào)試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質(zhì),這些物質(zhì)對于后續(xù)處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產(chǎn)車間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠家對生產(chǎn)工藝進行了改進,從而降低了原水的SS。

3.2 各構筑物處理效果

  表3是根據(jù)長期觀測的平均結果。
表3? 各構筑物處理效果

?

單元
ρ(CODcr)/(mg·L-1
ρ(SS)/(mg·L-1
進口
出口
去除率/%
進口
出口
去除率/%
格柵
8000
7600
5
5000
3900
30
曝氣調(diào)節(jié)池
7600
7200
5
3900
3500
8
初沉池
7200
6900
3.8
3500
2000
30
水解酸化池
6900
3700
40
2000
460
31
一級接觸氧化池
3700
860
36
460
530
?
二級接觸氧化池
860
170
8.6
530
480
?
二沉池
170
150
0.25
480
230
5
氣浮
150
115
0.44
230
85
2.9

3.3 最終處理效果

  
本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時,要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問題。其出水水質(zhì)如表4,達到了規(guī)定的排放標準。通過系統(tǒng)1年多來的運行表明,該工藝產(chǎn)泥量少,泥餅不含有毒物質(zhì),可直接用做肥料。
表4 水質(zhì)檢測結果

?

項目
原水平均值
氣浮池出水平均值
去除率/%
ρ(CODcr)/(mg·L-1
8000
128
98.4
ρ(BOD5)/(mg·L-1
4800
28
99.4
ρ(SS)/(mg·L-1
5000
85
98.3
PH值
4-6
6-8
?
4 主要技術經(jīng)濟參數(shù)
  主要技術經(jīng)濟參數(shù)見表5。
表5 主要技術經(jīng)濟參數(shù)

?

項目
數(shù)量
備注
占地/m2
1650
?
裝機容量/kW
84
常開為 68 kw
總投資/萬元
230
不含三通一平
運行電費/元
0.67
處理每m3廢水的電費
人員工資/元
600
污水站4人月工資
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