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燃煤鍋爐全負(fù)荷脫硝技術(shù)的研究及應(yīng)用

作者:王軍民  
評(píng)論: 更新日期:2022年03月05日

鍋爐已完成脫硝煙氣旁路改造方案。通過(guò)對(duì)水平低溫過(guò)熱器入口部位包墻管拉?。ㄔ龃蟀鼔荛g隙),獲得左右2個(gè)對(duì)稱的旁路煙道接口,將水平低溫過(guò)熱器入口部分高溫?zé)煔獬槌?,通過(guò)旁路煙道直接和省煤器出口(過(guò)、再熱煙氣調(diào)溫?fù)醢搴螅┑蜏責(zé)煔饣旌?。在旁路煙道水平段、垂直段設(shè)置非金屬膨脹節(jié),并在兩膨脹節(jié)中間布置關(guān)斷型、調(diào)節(jié)型擋板各1套,見(jiàn)圖1。

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圖1脫硝煙氣旁路煙道布置

脫硝煙氣旁路按最低負(fù)荷30%BMCR計(jì)算,從水平低溫過(guò)熱器入口即轉(zhuǎn)向室附件抽取高溫?zé)煔?,將SCR入口煙氣溫度加熱到325℃,需熱煙氣總量138.9t,占總煙氣的12.4%。

3.2機(jī)組停機(jī)過(guò)程煙溫提升技術(shù)的應(yīng)用

鍋爐脫硝煙氣旁路改造后,50%額定負(fù)荷工況下,SCR入口煙溫能相應(yīng)提高20℃左右,配合采用機(jī)組停機(jī)過(guò)程煙溫提升技術(shù),SCR入口煙溫在機(jī)組整個(gè)停機(jī)過(guò)程均超過(guò)脫硝催化劑的最低使用溫度(300℃),實(shí)現(xiàn)了停機(jī)過(guò)程全程脫硝投入運(yùn)行,詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2機(jī)組停機(jī)過(guò)程主要參數(shù)(采用煙溫提升技術(shù))

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在停機(jī)過(guò)程中,要充分發(fā)揮脫硝煙氣旁路的作用,負(fù)荷至300MW時(shí),全開(kāi)脫硝煙氣旁路,隨著負(fù)荷的降低,逐漸關(guān)小過(guò)、再熱煙氣擋板,增加脫硝旁路煙氣量。

若汽輪機(jī)無(wú)滑參數(shù)降溫需求,盡可能維持較高的過(guò)、再熱蒸汽溫度。整個(gè)停機(jī)過(guò)程,過(guò)熱汽溫維持在490℃以上,再熱汽溫維持在500℃以上,大大減少了過(guò)、再熱蒸汽的吸熱量,有效提升煙溫。

鍋爐轉(zhuǎn)濕態(tài)運(yùn)行后,充分利用直流爐的爐水再循環(huán)泵,將接近飽和狀態(tài)的高溫爐水混入高壓加熱器出口的低溫給水中,極大地提高了進(jìn)入省煤器的給水溫度。隨著爐水再循環(huán)比例的增大,高加出口給水溫升最高達(dá)64.2℃,減少了省煤器的吸熱量,提高了SCR入口煙溫。

停機(jī)過(guò)程中,總煤量逐漸減少,煙氣量相應(yīng)減少,熱負(fù)荷逐漸降低,適當(dāng)增加總風(fēng)量,提高煙氣氧量,減少各級(jí)受熱面的吸熱比例,提高SCR入口煙溫。

3.3機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程煙溫提升技術(shù)的應(yīng)用

機(jī)組常規(guī)啟動(dòng)方式下,按汽輪機(jī)廠家的冷態(tài)啟動(dòng)曲線要求,汽輪機(jī)沖車參數(shù)分別為主汽溫度360℃、再熱蒸汽溫度320℃,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前參數(shù)分別為主汽溫度420℃、再熱蒸汽溫度355℃。雖然鍋爐已完成脫硝煙氣旁路改造,但是發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前SCR入口煙溫仍然達(dá)不到脫硝催化劑的最低使用溫度。發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后1h10min,負(fù)荷55.8MW時(shí),SCR入口煙溫才滿足脫硝投入條件,詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表 3 機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程主要參數(shù)(常規(guī)啟動(dòng)方式)

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為了實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷脫硝投入,在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,全程應(yīng)用啟動(dòng)過(guò)程煙溫提升技術(shù)。在發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前,SCR入口煙溫已達(dá)到313.2℃,滿足脫硝催化劑最低使用溫度,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組啟動(dòng)全負(fù)荷NOX達(dá)標(biāo)排放,詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

表 4 機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程主要參數(shù)(采用啟動(dòng)過(guò)程煙溫提升技術(shù))

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整個(gè)啟動(dòng)過(guò)程中,關(guān)小再熱煙氣擋板至最小開(kāi)度(10%),減少低溫再熱器的吸熱量,適當(dāng)開(kāi)啟過(guò)熱煙氣擋板至30%,提高省煤器出口煙溫,同時(shí),脫硝煙氣旁路保持全開(kāi),增加脫硝煙氣旁路的煙氣流量,有效提高SCR入口煙溫。

汽輪機(jī)沖車參數(shù)按汽輪機(jī)廠家提供的高限控制,主、再熱蒸汽溫度不超430℃。汽輪機(jī)中速暖機(jī)結(jié)束后,主、再熱蒸汽溫度提高至488℃和477.5℃。通過(guò)增加鍋爐燃料投入量,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前,繼續(xù)提高主汽溫度至510℃,再熱蒸汽溫度至490℃。鍋爐燃料投入量較常規(guī)啟動(dòng)方式增加66%,爐內(nèi)熱負(fù)荷升高,鍋爐煙溫相應(yīng)升高。

啟動(dòng)過(guò)程中,充分利用直流爐的爐水再循環(huán)泵提高再循環(huán)流量,將接近飽和狀態(tài)的高溫爐水混入高壓加熱器出口的低溫給水中,提高了進(jìn)入省煤器的給水溫度。爐水加熱低溫給水溫升的大小,直接受爐水再循環(huán)比例的影響,當(dāng)比例達(dá)到76.6%時(shí),最高溫升達(dá)158.5℃,減少了省煤器的吸熱量,極大地提高SCR入口煙溫。

汽輪機(jī)中速暖機(jī)時(shí),隨機(jī)投入高、低壓加熱器,在保證高壓加熱器溫度變化率的前提下,逐漸提高高壓加熱器溫升至31.5℃,并提高除氧器水溫至100℃,提高給水溫度,減少鍋爐省煤器吸熱量。

4結(jié)語(yǔ)

燃煤鍋爐完成脫硝煙溫提升改造后,已實(shí)現(xiàn)40%額定負(fù)荷脫硝入口煙溫不低于脫硝催化劑的最低使用溫度,機(jī)組正常調(diào)峰負(fù)荷內(nèi)脫硝全程投入。但是,機(jī)組啟、停過(guò)程中,脫硝系統(tǒng)仍然由于煙溫低被迫退出運(yùn)行。若要實(shí)現(xiàn)鍋爐全負(fù)荷段脫硝投入,在實(shí)施鍋爐脫硝煙溫提升改造的基礎(chǔ)上,必須優(yōu)化機(jī)組啟、停機(jī)操作,應(yīng)用機(jī)組啟、停機(jī)煙溫提升技術(shù),從運(yùn)行操作方面提高脫硝系統(tǒng)入口煙溫,才能保證發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行。

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