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超低排放燃煤電廠有色煙羽成因及治理技術(shù)的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益分析

作者:朱法華 孫尊強(qiáng)等  
評(píng)論: 更新日期:2022年03月05日

2.3 藍(lán)色煙羽治理的經(jīng)濟(jì)性分析

目前已經(jīng)安裝有低低溫電除塵器、濕式電除塵器等裝置的電廠,SO3 的排放濃度一般較低,不需要大規(guī)模改造。對(duì)于燃煤硫分高、缺少低低溫電除塵器及濕式電除塵器等高效脫除SO3 裝置的電廠,SO3 排放濃度較高(甚至超過30 mg/m3),需要進(jìn)行改造。根據(jù)實(shí)際情況不同,改造的投資造價(jià)在20~50 元/kW(見表3)。

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對(duì)SO3 治理的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在減少電廠爐后設(shè)施的腐蝕, 減少下游設(shè)備檢修維護(hù)工作量。取決于各電廠的煤質(zhì)、設(shè)備的不同,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益也有較大差異。需要特別強(qiáng)調(diào)的是采用煙氣加熱技術(shù)是無法治理藍(lán)色煙羽的,因?yàn)榧訜岷蟮臒煔鉁囟冗h(yuǎn)低于硫酸的露點(diǎn)溫度,SO3 仍以硫酸氣溶膠的形式存在。

2.4 藍(lán)色煙羽治理的環(huán)境效益

SO3 在脫硫后的煙氣中主要以硫酸霧的形式存在,出現(xiàn)藍(lán)色煙羽時(shí)煙氣中的SO3 濃度一般在36 mg/m3 以上,通過治理可以下降到3.6 mg/m3,這意味著以SO3 形式存在的硫酸霧濃度下降了32.4 mg/m3,因其排入大氣后會(huì)形成硫酸鹽,相當(dāng)于排放硫酸鹽細(xì)顆粒物的質(zhì)量濃度超過53 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過超低排放顆粒物排放質(zhì)量濃度10 mg/m3 的要求,其對(duì)環(huán)境空氣中PM2.5 的影響是較為明顯的。因此,凡是有藍(lán)色煙羽現(xiàn)象的電廠,應(yīng)進(jìn)行SO3 的深度減排,沒有出現(xiàn)藍(lán)色煙羽的電廠,也應(yīng)對(duì)煙氣中的SO3 進(jìn)行監(jiān)測,分析其對(duì)周圍大氣質(zhì)量的影響。從國內(nèi)外已有經(jīng)驗(yàn)看,SO3 的排放質(zhì)量濃度小于5 mg/m3 對(duì)環(huán)境空氣質(zhì)量的影響較小。

3 白色煙羽的危害及治理的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益

3.1 白色煙羽的危害燃煤電廠的白色煙羽(濕煙羽)是由于煙氣通過煙囪排入大氣后因溫度下降,煙氣中的氣態(tài)水凝結(jié)引起的可見煙羽。凝結(jié)水是沒有污染的,所以白色煙羽的危害取決于煙氣中自身的污染物。煙氣中的污染物可以分為常規(guī)污染物和非常規(guī)污染物兩類。

常規(guī)污染物即目前日常監(jiān)測的SO2、NOx 和煙塵,其中煙塵實(shí)際上是指可過濾顆粒物(FPM),即燃煤產(chǎn)生的飛灰以及濕法脫硫產(chǎn)生的石膏等,這部分物質(zhì)可被濾膜捕集并烘干后稱重測量。超低排放后燃煤電廠的常規(guī)污染物排放濃度已經(jīng)很低,對(duì)環(huán)境的影響很小。

非常規(guī)污染物主要有Hg 等重金屬及其化合物,Hg 等重金屬及其化合物多數(shù)以顆粒態(tài)形式存在于可過濾顆粒物中而被脫除,但也有少數(shù)以氣態(tài)形式存在的較難脫除。

可凝結(jié)顆粒物(CPM)是指煙氣在煙囪內(nèi)以氣相(包括霧狀顆粒)形式存在,但排入大氣環(huán)境后由于溫度下降會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)凝結(jié)成顆粒物,主要由SO3 氣溶膠、揮發(fā)性有機(jī)物(即VOC) 、SCR 裝置逃逸的微量NH3 以及霧狀液態(tài)水?dāng)y帶的溶解性總固體等污染物組成。

溶解性總固體主要有SO42 –、Cl–、F–、NO3–、Ca2+、Mg2+等離子組成的無機(jī)鹽,燃煤電廠超低排放改造完成后溶解鹽的質(zhì)量濃度在0.15~2 mg/m3。揮發(fā)性有機(jī)物主要由燃燒過程產(chǎn)生的酯類、烷烴類以及少量苯環(huán)類物質(zhì)組成,有機(jī)物組分在可凝結(jié)顆粒物中所占的比重在4.6%~27.7% 之間。SO3 在脫硫后的煙氣中主要以硫酸霧形式存在,超低排放改造后質(zhì)量濃度均值從23 mg/m3 降低到8.9 mg/m3。

有測試結(jié)果顯示,濕法煙氣脫硫工藝和濕式電除塵器對(duì)CPM 的脫除效率分別達(dá)到57.59%、69.92%。低低溫電除塵技術(shù)對(duì)CPM 也有較高的脫除效率。盡管非常規(guī)污染物濃度比常規(guī)污染物濃度低很多,但少量的非常規(guī)污染物對(duì)環(huán)境的影響也不容忽視, 如酸霧、Hg 及其化合物的污染當(dāng)量值分別為0.6、0.000 1。因此,需要重視Hg、CPM 等非常規(guī)污染物對(duì)環(huán)境的影響,必要時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行深度減排。

3.2 白色煙羽治理技術(shù)

白色煙羽治理技術(shù)主要包括煙氣冷凝、煙氣加熱、煙氣冷凝再熱工藝。煙氣冷凝工藝主要實(shí)現(xiàn)污染物減排、回收煙氣中水分以及減弱視覺影響。煙氣加熱工藝主要實(shí)現(xiàn)消除煙羽視覺影響及提高污染物擴(kuò)散效率。煙氣冷凝再熱具有兩者的共同優(yōu)點(diǎn)。具體技術(shù)分類詳見圖1。

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3.3 白色煙羽治理的經(jīng)濟(jì)性分析如果采用煙氣加熱技術(shù)進(jìn)行煙羽治理,國內(nèi)各地出臺(tái)的政策一般均沿用德國2002 年以前的法規(guī)要求,脫硫后濕煙氣加熱至75~80 ℃ 再排放。根據(jù)國內(nèi)多個(gè)工程案例的實(shí)際情況, 以水媒式GGH 加熱技術(shù)為例,改造單位投資約增加60 元/kW,由于加熱煙氣損失的熱量,折算為單位發(fā)電煤耗約增加2 g/(kW·h),運(yùn)行成本約增加0.15 分/(kW·h)。

如果采用煙氣冷凝技術(shù),成本增加主要分為投資成本、循環(huán)泵電耗、引風(fēng)機(jī)增加能耗等。

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表4 給出了3 種主流煙氣冷凝工藝的投資成本和運(yùn)行成本,改造的單位投資約增加40 元/kW。根據(jù)目前的實(shí)際運(yùn)行成本,初步測算改造后運(yùn)行成本約增加0.10 分/(kW·h)(按年運(yùn)行5 000 h,標(biāo)煤價(jià)格500 元/t 計(jì)算)。

3.4 白色煙羽治理的環(huán)境效益

(1)節(jié)水效益。

如果采用煙氣冷凝技術(shù)治理白色煙羽,隨著煙溫降低,煙氣中飽和含水量下降,析出的水量增多,回收水(除了漿液冷卻技術(shù)將冷凝水直接混入漿液中,導(dǎo)致冷凝水無法直接回用外,其他處理技術(shù)均有回收水)可用于電廠其他用途(見圖2)。

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以300 MW 機(jī)組為例,煙溫分別為60 ℃、55 ℃、50 ℃ 時(shí),降低1 ℃ 時(shí)節(jié)水量分別約為12.7 t/h、9.4 t/h、7.4 t/h。按降溫5 ℃ 考慮,溫度由50 ℃ 降低到45 ℃ 時(shí),300 MW 機(jī)組每小時(shí)可節(jié)約水量約31.6 t,年經(jīng)濟(jì)效益約41.9 萬元(按5 000 h、2.65元/t 計(jì))。實(shí)際的節(jié)水效益與當(dāng)?shù)厮畠r(jià)、負(fù)荷、實(shí)際降溫幅度有關(guān),對(duì)于西部水資源匱乏地區(qū),特別是以水定電的燃煤電廠,節(jié)水的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益更為重要。

(2)污染物減排。

如果采用直接加熱技術(shù)進(jìn)行治理,政策上一般要求脫硫后濕煙氣加熱至75~80 ℃ 再排放,對(duì)于污染物減排并無改善。相反,由于加熱煙氣損失的熱量,折算為單位發(fā)電煤耗增加約為2 g/(kW·h)。2017 年全國平均發(fā)電煤耗為294.17 g/(kW·h),按超低排放電廠常規(guī)污染物要求,煙塵排放質(zhì)量濃度應(yīng)少于10 mg/m3、SO2 排放質(zhì)量濃度應(yīng)少于35 mg/m3、NOx 排放質(zhì)量濃度應(yīng)少于50 mg/m3、合計(jì)不大于95 mg/m3 來核算,每kW·h 發(fā)電煤耗增加2 g,則相當(dāng)于常規(guī)污染物排放量增加0.65 mg/m3。可見,采用直接加熱的方式消除白色煙羽,不僅不減少污染物排放,反而會(huì)增加污染物排放。

如果采用煙氣冷凝技術(shù)治理白色煙羽,常規(guī)污染物基本不減排, 但可有效捕集可凝結(jié)顆粒物, 主要是煙氣中的硫酸霧和液滴中的溶解鹽等。溶解鹽只能溶解在液態(tài)水即液滴中,根據(jù)實(shí)測和計(jì)算,滿足超低排放要求的采用濕式石灰石–石膏法煙氣脫硫工藝的電廠,煙氣中的溶解鹽質(zhì)量濃度一般不超過1 mg/m3。按50% 的去除效率計(jì)算,溶解鹽僅降低0.5 mg/m3,以300 MW機(jī)組為例,每年減排量為2.9 t,排污稅每年減少0.7 萬元。此外,對(duì)煙氣中SO3 的減排量取決于煙氣中的SO3 濃度和煙氣的冷凝溫度,超低排放處理后白色煙羽中的SO3 濃度一般較低,因此,其減排效果也很有限。

總之, 對(duì)于已達(dá)到超低排放要求的燃煤電廠,治理白色煙羽的環(huán)境效益并不明顯。加熱技術(shù)會(huì)增加污染物的排放,冷凝技術(shù)雖然可減少污染物的排放,但非常有限,對(duì)環(huán)境改善的貢獻(xiàn)并不明顯,而且會(huì)使邊際成本明顯增加,權(quán)衡之下應(yīng)把這部分投資用在更需要的環(huán)境治理方面。

(3)消除白色煙羽視覺影響。

消除白色煙羽的視覺影響對(duì)于提高周邊民眾對(duì)環(huán)境改善的滿意度具有一定的意義,也可以提高污染物的擴(kuò)散效果。采用煙氣直接加熱技術(shù)的能耗較高;煙氣冷凝技術(shù)可減輕白色煙羽的視覺影響,但除非將煙氣冷卻到接近環(huán)境溫度,否則無法徹底消除;較為成熟的技術(shù)路線是采用先冷凝析出飽和水蒸汽,再進(jìn)行小幅再加熱的技術(shù),可達(dá)到消除煙羽視覺影響的效果,并有效降低加熱能耗。

4 結(jié)論

( 1) 燃煤電廠有色煙羽包括石膏雨、煙囪雨、白色煙羽、灰黑色煙羽、藍(lán)色煙羽和黃色煙羽等,不同有色煙羽的成因各不相同,危害及治理技術(shù)也不相同,應(yīng)依據(jù)具體的有色煙羽進(jìn)行針對(duì)性治理。

(2)燃煤電廠超低排放后,普遍存在的是白色煙羽,有少數(shù)燃用中、高硫煤的電廠會(huì)出現(xiàn)藍(lán)色煙羽。白色煙羽主要是存在視覺影響,本身對(duì)環(huán)境影響不大,治理能收獲的環(huán)境效益較小;藍(lán)色煙羽中硫酸霧濃度較高,應(yīng)進(jìn)行治理。

(3)藍(lán)色煙羽是排放煙氣中硫酸霧濃度較高造成的,目前中國尚無燃煤電廠硫酸霧(SO3)的排放標(biāo)準(zhǔn),各地出臺(tái)的治理要求也非?;靵y。治理煙氣中的SO3 主要有3 條途徑,一是降低燃煤含硫量并控制SCR 煙氣脫硝工藝中SO2/SO3 轉(zhuǎn)化率, 二是提高低低溫電除塵器、濕式石灰石–石膏法煙氣脫硫工藝、濕式電除塵等煙氣治理設(shè)施對(duì)SO3 的協(xié)同脫除效率,三是向煙氣中噴入堿性物質(zhì),中和煙氣中的SO3。煙氣加熱對(duì)治理藍(lán)色煙羽沒有任何效果,藍(lán)色煙羽治理對(duì)降低當(dāng)?shù)丨h(huán)境空氣中的PM2.5 較為有利,投資與運(yùn)行成本不是很高。

( 4) 白色煙羽是煙氣中的氣態(tài)水排入大氣后,因溫度下降冷凝成微細(xì)霧滴造成的。可通過加熱相對(duì)減少煙氣中氣態(tài)水進(jìn)入大氣環(huán)境后冷凝析出的量來減輕或消除白色煙羽現(xiàn)象,但加熱耗能會(huì)增加污染物排放。為了減少耗能,可采用先冷凝煙氣析出部分水,再對(duì)煙氣進(jìn)行小幅加熱的方式,這樣可回收煙氣中的部分氣態(tài)水,但污染物減排量并不明顯,不宜全面推廣。

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