3 SCR脫硝裝置堵塞問題原因分析
3.1大顆?;业挠绊?/p>
國內(nèi)SCR脫硝裝置多采用高塵布置,大顆粒飛灰堵塞是威脅脫硝裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。催化劑的節(jié)距有限,來自SCR反應(yīng)器上游的大顆粒飛灰或者板結(jié)成片狀的飛灰往往比催化劑的孔道要大,無法正常通過催化劑,日積月累會(huì)在催化劑表面形成積灰。
3.2煙氣灰分的影響
煙氣中的灰分是催化劑類型和節(jié)距選型重要的參考依據(jù)。如圖5所示,機(jī)組設(shè)計(jì)煤質(zhì)灰分為38%,電廠常規(guī)實(shí)際運(yùn)行煤質(zhì)灰分在40%以上,部分月份煤質(zhì)平均灰分高于46%,高于設(shè)計(jì)值,超過催化劑孔道過灰能力,增大催化劑堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。
此外,煙塵中堿性金屬氧化物(如K2O和Na2O)含量較高時(shí),煙氣的黏附性強(qiáng),較易黏附在煙道及反應(yīng)器設(shè)備上。飛灰取樣分析如圖6所示,從圖6中的分析結(jié)果來看,實(shí)際飛灰中Na2O和K2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)普遍高于設(shè)計(jì)值,飛灰的黏性較強(qiáng),加劇積灰堵塞的形成,且堿金屬離子容易導(dǎo)致催化劑中毒,影響催化劑活性。
圖5入爐煤煤質(zhì)統(tǒng)計(jì)
圖6飛灰取樣分析
3.3煙道流場不均勻的影響
對(duì)于W形鍋爐,煙氣在脫硝入口斷面的流場不均勻性較為嚴(yán)重,與原設(shè)計(jì)條件不符,造成局部區(qū)域流速和煙溫過低,灰分過大時(shí)形成積灰,同時(shí)為了保證達(dá)標(biāo)排放,會(huì)增大噴氨量,使得噴氨的不均勻性增加,局部氨逃逸增大,加劇積灰堵塞問題。如圖7、圖8所示,脫硝裝置進(jìn)口煙氣溫度偏差為20~30℃,煙氣流速最大偏差為5m/s;進(jìn)口煙道不同監(jiān)測點(diǎn)位煙氣O2質(zhì)量分?jǐn)?shù)在1%~5%之間分布,NOx質(zhì)量濃度在880~1100mg/m3之間分布,經(jīng)脫硝后出口煙道各監(jiān)測點(diǎn)位NOx排放濃度70~190mg/m3之間分布,流場分布不均勻性較大,容易引發(fā)脫硝裝置內(nèi)各區(qū)域發(fā)生積灰堵塞問題。
3.4機(jī)組運(yùn)行參數(shù)波動(dòng)的影響
機(jī)組負(fù)荷、運(yùn)行控制、煤質(zhì)、上游吹灰系統(tǒng)等進(jìn)行運(yùn)行調(diào)整時(shí),機(jī)組運(yùn)行參數(shù)發(fā)生變化,引起煙氣流場的波動(dòng),導(dǎo)致瞬時(shí)灰分過大而引起局部區(qū)域積灰,尤其是運(yùn)行參數(shù)頻繁發(fā)生波動(dòng)時(shí),堵塞問題更為顯著。
3.5機(jī)組低參數(shù)運(yùn)行的影響
機(jī)組深度調(diào)峰或低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),特別是冬季工況,煙氣溫度整體降低,考慮進(jìn)口煙道溫度偏差為20~30℃,反應(yīng)器部分區(qū)域煙氣溫度處于最低連續(xù)運(yùn)行煙溫320℃以下(如圖9所示),催化劑微孔內(nèi)會(huì)發(fā)生副反應(yīng)生成硫酸氫銨,使得煙氣中的灰黏結(jié)成塊,形成孔道內(nèi)積灰,降低催化劑的活性。
圖7脫硝裝置進(jìn)口煙氣溫度和流速分布
圖8脫硝裝置進(jìn)、出口煙道質(zhì)量濃度場分布情況
圖9不同負(fù)荷工況下脫硝出口煙氣溫度(12月份)
3.6空氣預(yù)熱器堵塞問題分析
空氣預(yù)熱器低溫段溫度較低,容易產(chǎn)生結(jié)露形成弱酸,造成換熱元件材料的腐蝕并黏結(jié)飛灰。煙氣流速及所攜帶的大量飛灰對(duì)換熱元件的附著物產(chǎn)生沖刷作用,當(dāng)沖刷強(qiáng)度低于飛灰的黏結(jié)速率時(shí),黏附附著物便會(huì)不斷增長,從而造成堵塞。此外,空氣預(yù)熱器堵塞與煙氣中SO3質(zhì)量濃度密切相關(guān),當(dāng)煙氣中SO3質(zhì)量濃度較高時(shí),即使氨逃逸量不超標(biāo),仍可能形成銨鹽。由表2可知,入爐煤設(shè)計(jì)硫分在2.5%,對(duì)應(yīng)的入口SO3質(zhì)量濃度為70mg/m3,考慮脫硝反應(yīng)器SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率為1%,出口SO3質(zhì)量濃度可達(dá)140mg/m3,存在形成銨鹽的風(fēng)險(xiǎn);且實(shí)際運(yùn)行入爐煤硫分高于設(shè)計(jì)值(見圖5),造成煙氣中SO3的質(zhì)量濃度升高,更加有利于銨鹽的形成且發(fā)生沉積。
4脫硝裝置積灰堵塞處置及預(yù)防措施
(1)設(shè)計(jì)改造措施。合理進(jìn)行脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì),優(yōu)化大灰濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)和布置,防止大顆粒飛灰進(jìn)入SCR反應(yīng)器。優(yōu)化入爐煤煤質(zhì)條件,盡量燃用低灰、低硫分煤種,做好煤質(zhì)摻配,從源頭解決煙氣運(yùn)行條件。利用數(shù)值模擬和冷態(tài)物理模型試驗(yàn),重新計(jì)算SCR入口煙氣流速及流場分布,調(diào)整導(dǎo)流板的安裝位置和數(shù)量。結(jié)合鍋爐實(shí)際運(yùn)行工況,調(diào)整和選擇合適的催化劑節(jié)距和開孔尺寸,防止催化劑堵灰。重新核算催化劑使用溫度等級(jí),采取合適的提溫措施,如省煤器煙氣旁路、省煤器分級(jí)設(shè)置和省煤器流量置換等改造措施,避免SCR反應(yīng)器溫度維持在銨鹽沉積溫度之上,降低催化劑堵塞風(fēng)險(xiǎn)。
(2)運(yùn)行與維護(hù)措施。設(shè)置足夠數(shù)量的吹灰裝置,實(shí)行定期運(yùn)行蒸汽吹灰器,調(diào)整聲波吹灰器工作頻次,與鍋爐吹灰協(xié)調(diào)進(jìn)行。進(jìn)行燃燒調(diào)整,降低飛灰可燃物含量,避免積灰燒結(jié)現(xiàn)象。嚴(yán)格監(jiān)視氨逃逸量和NOx的排放濃度,合理控制噴氨量在規(guī)定范圍。對(duì)于空氣預(yù)熱器堵塞,適當(dāng)提高煙氣溫度,加強(qiáng)空氣預(yù)熱器的吹掃,延長空氣預(yù)熱器吹掃時(shí)間。
(3)檢修措施。利用停機(jī)機(jī)會(huì)開門檢查催化劑積灰情況,及時(shí)清理SCR各層及鋼梁、導(dǎo)流板積灰,確保催化劑通道暢通。更換積灰嚴(yán)重的催化劑。
5結(jié)束語
隨著火力發(fā)電廠煙氣脫硝裝置運(yùn)行時(shí)間增加,脫硝系統(tǒng)面臨的各種問題逐漸凸顯出來。脫硝裝置內(nèi)部積灰堵塞問題已成為當(dāng)前SCR脫硝裝置乃至燃煤發(fā)電機(jī)組安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行的重要制約因素,總結(jié)分析造成積灰堵塞問題并提出相應(yīng)的解決措施,對(duì)防控和應(yīng)對(duì)燃煤電廠SCR脫硝裝置積灰具有重要意義。