一、更換原因
現(xiàn)用振動篩由于靠不斷振動進(jìn)行分篩原煤,不僅噪音大,還會產(chǎn)生大量的煤塵,篩分后的塊煤靠振動和傾斜成180坡度自行滑溜,故還會造成塊煤的再次破碎;當(dāng)原煤濕度大時,容易粘結(jié)堵篩孔,不能充分篩分。為改善以上狀況,本礦已購置了SL—U10/2—A型兩段螺旋篩。該篩子具有透篩率高,濕煤不堵篩孔,無振動,噪音低,推進(jìn)度快,處理量大,不產(chǎn)生新的破碎等特點,它不僅克服了振動篩的一些不足和缺點,同時對于改善選矸工人的工作環(huán)境有極大的好處。
二、更換方案
根據(jù)現(xiàn)場實際情況,逐臺更換沒有足夠的更換空間,因此采用兩臺同時進(jìn)行更換的方法進(jìn)行更換(先同時拆除后再進(jìn)行同時安裝),累計需要停產(chǎn)6天。其主要步逐有:
1、先拆除振動篩周圍的檢修平臺及支撐框架,將拆除的平臺及支撐框架部件移至選矸揀選皮帶處,靠墻放置,以備再用。
2、將現(xiàn)用兩臺振動篩下放至地板上,進(jìn)行解體拆除即拆除篩片、電機,解開萬向節(jié),將振動篩大架按最初安裝時的焊縫進(jìn)行切割。
3、將解體后的振動篩用吊車從選矸出入口吊至圓筒倉下,并移離吊裝位置。
4、將解體后的螺旋篩及加工好的螺旋篩底座運至圓筒倉下,當(dāng)下放部件完畢后,將螺旋篩按安裝順序依次其吊運至選矸車間,進(jìn)行安裝。
三、施工組織
施工單位:選運隊、機修廠
施工負(fù)責(zé)人:上官燕兒
現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:南宮琉璃
技術(shù)負(fù)責(zé)人:陌淺雪
四、準(zhǔn)備工作
1、機修廠的工作(選運隊派主管隊長現(xiàn)場監(jiān)督)。
1)由機修廠按選運隊提供的框架尺寸制作螺旋篩的支撐框架,支撐框架連接部位采用螺栓可靠廉潔,并將螺旋篩吊至底座上進(jìn)行帶電試運轉(zhuǎn)。
2)將兩臺螺旋篩進(jìn)行解體即拆除電機,拆開一段與上部篩子的底座,將一、二段的螺桿全部拆除并進(jìn)行編號,按三個一組進(jìn)行捆綁,將框架解體并編好。
3)根據(jù)安裝需要由機修廠將解體后的螺旋篩及框架部件運至圓筒倉下,派叉車及司機和1個副廠長、1個鉗工在圓筒倉下配合選運隊對螺旋篩的部件進(jìn)行吊運。
2、選運隊的工作:(機修廠派3名鉗工配合)
1)、先拆除振動篩周圍的檢修平臺及支架,將拆除的平臺及支架部件移至選矸揀選皮帶處,靠墻放置,以備再用。
2)、在吊振動篩之前,將1#倉灌滿(或粉煤溜煤筒灌滿),或在溜煤筒拆除后在溜煤口上部架木板,以防在溜煤口上部作業(yè)時,人員墜入粉煤溜煤筒。
3)、提前安排從上倉變電間引兩趟10m2的電源至選矸車間,在選矸車間制作并安裝配電箱給兩臺螺旋篩配電。
3、工器具及材料的準(zhǔn)備
4、人員組織及班次安排
每天分兩班即白班和夜班,各由一名負(fù)責(zé)人現(xiàn)場指揮,每班不少于10人。
五、拆除和安裝工藝流程
1、拆除檢修平臺及支架,移離安裝部位。
2、將現(xiàn)用振動篩落地,解體。
3、將振動篩部件用吊車下放至圓筒倉下,并移離吊運現(xiàn)場。
4、上運螺旋篩底座框架、溜煤筒鋼板、螺旋篩部件。
5、安裝螺旋篩底座框架并加固,現(xiàn)場制作溜煤筒。
6、吊裝螺旋篩并組裝。
7、螺旋篩配線,加油、試運行。
六、施工進(jìn)度表:(分三班倒,開始時間待定)