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燃煤機組超低排放改造后空預器堵塞研究與對策

作者:朱雨清 陳昕等  
評論: 更新日期:2020年09月12日

摘要:燃煤機組在超低排放改造后,SCR煙氣脫硝系統(tǒng)運行時造成空預器堵塞,嚴重影響機組安全穩(wěn)定運行,通過研究造成空預器堵塞的根本原因,提出對策和預防措施,解決了空預器堵塞問題。

0 引言

隨著國家對環(huán)保指標的標準值進一步提高,火力發(fā)電機組都進行了超低排放改造,環(huán)保指標達到了2015 年環(huán)保部的標準值。針對氮氧化物(NOX),大部分電廠采用的是選擇性催化還原脫銷方法(SCR),在SCR化學反應結束后,反應過剩的還原劑NH3會在空預器中和三氧化硫(SO3)以及氮氧化物(NOX)反應生成硫酸氫氨(NH4HSO4),硫酸氫氨在一定條件下以液態(tài)形式粘附在空預器扇形板上,再粘附積灰,時間久了形成板結,造成空預器堵塞,嚴重影響機組安全穩(wěn)定運行。

2016 年貴溪三期兩臺640 MW機組進行了超低排放改造,空預器差壓逐漸升高,見圖1。至2017 年8月,1 號爐空預器差壓最高達2 540 Pa,造成風機頻繁失速,機組被迫降負荷運行。

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1 空預器堵塞機理分析

1.1 脫硝機理

圖2 為SCR 脫硝機理:利用催化劑和NH3 等還原劑與煙霧中的NO或者NO2發(fā)生化學反應生成N2和H2O,SCR 化學反應式如下:

4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O

4NH3+2NO2+O2=3N2+6H2O

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1.2 硫酸氫氨生成機理

鍋爐尾部煙氣脫硝過程中逃逸的NH3與SO3反應生成硫酸氫氨(NH4HSO4),硫酸氫氨在146~207 ℃內(nèi)為液態(tài),液態(tài)NH4HSO4對飛灰的吸附能力極強,很容易與鍋爐煙氣含有的飛灰粒子相結合,然后吸附空預器表面沉積成灰甚至板結,造成空預器被積灰腐蝕和堵塞。發(fā)生的化學反應為:

NH3+SO3+H2O=NH4HSO4

2NH3+SO3+H2O=(NH4)2SO4

1.3 空預器堵塞物化學分析

利用停機機會取出空預器波紋板上堵塞物進行化驗分析,結果顯示絕大部分是硫酸氫氨,見圖3。

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2 空預器堵塞原因研究

2.1 煤質影響

因煤價上漲,火電機組經(jīng)營形式嚴峻,很多電廠為了降低煤價,都不同程度的摻燒了劣質煤和高硫煤。因酸露點溫度與煤的折算硫份的立方根成正比,當入爐煤的硫份增加時,酸露點溫度升高,增加了SO3濃度對空預器的影響,空預器冷端金屬表面腐蝕加重,空預器差壓上升。

2.2 氨逃逸率影響

鍋爐的噴氨量過大,造成氨逃逸率高。過量的氨氣與煙氣中的SO3、水蒸氣反應,生成硫酸氨及硫酸氫氨(ABS)凝結物:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4。實驗測試結果:若煙氣中氣體氨的負荷體積分數(shù)小于1 mL/m3 時,發(fā)生反應的機會很小,生成NH4HSO4含量也很小,堵塞情況就不嚴重。如果氨氣的體積分數(shù)達到了2 mL/m3,則空預器運行超過半年就會堵塞嚴重,空預器排煙阻力會增加30% 左右。當氨氣體積分數(shù)達到3 mL/m3 時,阻力會增加到50% ,這樣會給引風機帶來嚴重的影響。

2.3 空預器本體溫度影響

硫酸氫氨其物理性質在決定了其在146~207 ℃之間呈液態(tài),極具腐蝕性和黏結性,與煙氣中的飛灰粒子相結合,附著于預熱器傳熱元件上形成熔鹽狀的機會,造成空預器腐蝕、堵灰,使空預器差壓上升?;痣姍C組鍋爐排煙溫度一般設計值在120 ℃左右,但是實際運行區(qū)間在100~160 ℃之間,正好有部分溫度在硫酸氫氨液態(tài)區(qū)間,因此,空預器的排煙溫度的控制非常重要。

2.4 吹灰動力不足影響

吹灰的作用是及時清除空預器受熱面上的積灰和硫酸氫氨板結物,但是對壓力和過熱度都有明確的要求,如果吹灰壓力低、吹灰時間短會造成空預器積灰不易吹盡,吹灰蒸汽溫度低又會造成蒸汽帶水,減弱吹灰效果。如果受熱面積灰不能及時清除,時間長了就會造成板結,空預器差壓迅速增大。

2.5 噴氨控制不佳

在對氨逃逸率管理上,對噴氨量調節(jié)邏輯進行優(yōu)化,將NH3逃逸和NOX參數(shù)共同參與噴氨量的閉環(huán)調節(jié),更好的控制脫銷系統(tǒng)的運行。

在標準調節(jié)回路中,煙氣流量值通過鍋爐負荷(或鍋爐總風量)換算,非實測數(shù)據(jù),且反應器內(nèi)的煙氣量不均勻,導致理論計算在一定程度上失準。加上SCR 反應器入口、出口NOX濃度均為CEMS 表計實測,數(shù)據(jù)采集存在一定的滯后性,且CMES表計測量存在一定程度的誤差,煙氣分布不均也會導致CMES儀表的取樣測點不具備代表性。由于以上的原因,導致噴氨量自動調節(jié)準確性降低。

采用網(wǎng)格法在SCR 反應器進出口截面測量NOx、O2濃度分布規(guī)律及出口氨逃逸分布,從圖4 中測試數(shù)據(jù)來看三種工況呈相同的規(guī)律:

1)反應器進口NOx濃度分布均勻性較好,反應

器出口NOx濃度分布相對標準偏差大,呈鍋爐兩側小,中間大的趨勢。

2)SCR系統(tǒng)入口噴氨格柵閥門開度不合理導致實際運行噴氨量與NOx濃度分布匹配較差,個別測孔氨逃逸超標,造成空預器腐蝕、堵灰,使空預器差壓上升。

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3 空預器堵塞解決方案

經(jīng)過空預器堵塞的原因研究,提出一系列對策,從根本上降低或者杜絕空預器堵塞情況的發(fā)生。

3.1 合理配煤

盡可能保持單一煤種,在必須進行高硫煤摻燒過程中,保持六臺磨煤機的折算硫份總數(shù)不大于7%,保證不抬高硫酸氫氨的酸露點。

3.2 噴氨系統(tǒng)優(yōu)化

3.2.1 脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化試驗

通過試驗了解反應器進出口的煙氣速度場和NOX濃度分布場的偏差情況,再通過調整AIG氨噴嘴調節(jié)閥,在最大程度上改善噴氨系統(tǒng)的流量分配不均問題,消除SCR出口NH3及NOX分布不均及局部超標的情況,掌握脫硝裝置最大性能出力,以實現(xiàn)機組在不同運行負荷下,脫硝效率合理、NOx排放濃度達標及氨逃逸濃度最低的最佳控制,提高脫硝裝置后續(xù)運行可靠性與穩(wěn)定性,降低對后續(xù)空預器的不利影響。

下圖是對1 號爐的脫硝噴氨格柵做了AIG 優(yōu)化試驗,根據(jù)摸底試驗得出的出口NOx濃度分布規(guī)律調節(jié)進口閥門開度,同時在A、B 側反應器出口測量NOx、O2濃度,依次觀察出口NOx分布情況,測試優(yōu)化結果見圖5。

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圖5 優(yōu)化后脫硝系統(tǒng)進、出口NOx濃度分布圖優(yōu)化后,因噴氨不均造成的個別孔氨逃逸高的現(xiàn)象得到改善且均小于3 ppm。

3.2.2 NOX排放值指標競賽方案優(yōu)化

在確保環(huán)保指標不超標的前提下,指標競賽方案修改為NOx 排放值控制在40 mmg/Nm3每高或者低1 mmg/Nm3進行等比例扣分。

通過指標競賽方案修訂,NOX 月平均值控制40 mmg/Nm3左右,氨逃逸率得到明顯改善。

3.3 硫酸氫氨氣化試驗

火電廠排煙溫度設計值在120 ℃左右,實際值在100~160℃之間,恰好在硫酸氫氨液化之間的溫度,也就是空預器堵塞的區(qū)間,從抽出的空預器元件來看,空預器堵塞集中在中間區(qū)域,而在熱端和冷端之間沒有發(fā)生堵塞,只要空預器冷端溫度達到220 ℃,硫酸氫氨將由液態(tài)轉換成氣態(tài)隨煙氣排走,因此通過試驗提高排煙溫度解決空預器堵塞是可行的。

具體操作步驟如下:

1)通知除塵脫硝和脫硫崗位準備試驗。

2)機組負荷控制在400 MW~550 MW之間。

3)關閉送風機聯(lián)絡電動門。

4)逐漸關小單側送風機動葉或者變頻器頻率,增大同側引風機動葉開度,適當關小同側一次風機動葉,觀察該側排煙溫度上升,直至上升到220 ℃,保持連續(xù)運行8 h。

5)一側升溫結束后,恢復該側風機出力。

6)用同樣的方法進行另一側的升溫氣化試驗。

7)試驗期間若有設備異?;蛘邫C組負荷大幅變化立即終止該試驗。

因本單位采用電袋除塵器,排煙溫度大于180 ℃會造成布袋出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象,所以硫酸氫氨氣化試驗進行到排煙溫度達到175 ℃時保持不再升溫,故試驗后空預器差壓降低效果不明顯。

3.4 空預器在線清洗

空預器差壓高到嚴重影響機組安全運行,且采取其他措施無效的情況下,采用空預器在線沖洗。

3.4.1 具體步驟如下

1)接好高壓水沖洗管道,隔離空預器吹灰汽源。

2)打開高壓水泵進口手動門與沖洗側的空預器相對應的出水閥門,使工業(yè)水進入泵體,從吹灰器高壓水槍管排除。

3)空載情況下啟動水泵,運行5~15 min,全面檢查無異常。

4)逐漸升壓至工作壓力(1.8 MPa),運行吹灰器進行吹掃。

5)高壓水沖洗結束后,利用調壓閥,將水泵降出力至空載,降壓要緩慢,停止水泵電機,檢查管路中無剩余壓力。

3.4.2 空預器沖洗過程中可能發(fā)生的故障

1)空預器冷端換熱元件發(fā)生不均勻脹縮,空預器發(fā)生卡澀,嚴重時造成空預器跳閘。

2)空預器出口煙溫降低,低溫腐蝕增加,出口一二次風溫降低。

3)煙氣中飛灰因濕度增大,電袋除塵差壓增大,布袋板結。

4)飛灰濕度增大,空預器底部灰斗積灰增多。

5)空預器熱態(tài)沖洗,會產(chǎn)生較大的轉子溫度應力,可能出現(xiàn)嚴重變形不可恢復。

3.4.3 沖洗過程中的事故預想

1)沖洗過程中嚴密監(jiān)視空預器電流、煙氣側壓降、煙氣側出口溫度、電袋除塵器進出口壓差、引風機電流等運行參數(shù),維持一次風機出口壓力穩(wěn)定。

2) 運行中空預器電流達到18 A 時,立即停止沖洗。

3)嚴密監(jiān)視空預器差壓,若差壓增大立即停止沖洗。

本廠考慮到布袋除塵器運行中不能受潮,避免布袋板結,故沒有采用該方法。

3.5 優(yōu)化吹灰方式

針對硫酸氫氨板結的情況,將吹灰參數(shù)修改為熱端吹灰蒸汽壓力控制在0.7~0.8 MPa,蒸汽溫度大于350 ℃,過熱度150 ℃,吹灰前要充分疏水900 s。冷端吹灰蒸汽壓力控制在1.2~1.37 MPa,蒸汽溫度大于350 ℃,過熱度150 ℃,吹灰前要充分疏水900 s,時間上冷端吹灰時間為40 min。每周可根據(jù)差壓情況增加空預器吹灰時間。

通過吹灰參數(shù)的優(yōu)化、吹灰時間的延長,持續(xù)一段時間后,本單位空預器差壓出現(xiàn)明顯下降,引風機電流明顯下降。

4 預防措施

優(yōu)化脫硝系統(tǒng)、控制好脫硝效率和氨逃逸率,是預防空預器堵塞的幾個關鍵問題,具體預防措施如下:

4.1 合理配煤摻燒

降低煤中的硫份、灰分。硫份的增加會提高煙氣SO3含量,提高空預器的酸露點,加速硫酸氫氨的形成?;曳值脑黾訒箍疹A器積灰嚴重,造成堵塞,所以在原煤的硫份和灰分控制上必須要控制好。

4.2 定期對脫硝噴氨系統(tǒng)進行優(yōu)化試驗

保證噴氨量及分布情況與煙氣流場及NOX分布同步,從而提高脫硝效率、降低氨逃逸率。在保證環(huán)保參數(shù)達標的前提下,嚴格控制氨逃逸率不大于2.28 mmg/m3,正常情況下不大于0.76 mmg/m3。定期校驗氨逃逸率在線監(jiān)測,避免因氨逃逸率局部過大或者儀表監(jiān)測不準而造成硫酸氫氨生成量的增加。在負荷大幅變化和異常處理時,加大人工干預力度,控制脫硝系統(tǒng)入口NOX的含量,避免低負荷期間噴氨量過大。

4.3 逢停必洗

脫硝系統(tǒng)超低排放改造后,不可避免的生成硫酸氫氨,在一個檢修周期內(nèi)如何確??疹A器的安全運行,除了運行中采取必要的措施外,在每次檢修時必須對空預器解體清洗,并且要烘干,以保障能夠安全運行到下一個檢修周期。

4.4 加強空預器吹灰管理

1)合理安排空預器吹灰,若出現(xiàn)空預器差壓上升,增加吹灰次數(shù)。

2)保證空預器吹灰汽源的過熱度,防止蒸汽帶水。進行充分的疏水,溫度滿足要求才可以進行吹灰。

3)吹灰參數(shù)必須保證,壓力不可太高也不可太低,壓力太高容易吹損空預器本體,壓力太低吹掃效果不好。冷端和熱端壓力應有所不同。

4)停爐后對空預器吹灰器的進汽閥和吹灰槍進行檢查,及時消除缺陷,確保吹灰效果。

5 結語

針對超低排放改造后的空預器堵塞問題,經(jīng)研究形成機理、原因并采取適合本單位的措施得到較好控制,目前1 號機組空預器差壓控制在正常范圍(見表1),引風機電流明顯降低,安全裕度增加,機組接帶負荷能力增強,未再發(fā)生風機失速現(xiàn)象,排煙溫度也明顯降低。

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下一步將繼續(xù)研究對空預器波紋板改造,將斜波紋改為直波紋,適當增大間距,以及提升零負荷投入脫硝系統(tǒng)的煙溫,進一步預防空預器堵塞,在確保環(huán)保參數(shù)達標的前提下,機組能夠長周期安全穩(wěn)定運行。

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