時間:2016年3月21日
地點:會議室
主持人:劉 參加人員:
職位
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書記
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技術(shù)員
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副隊長
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班長
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老工人
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簽字
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會議內(nèi)容:
金:必須按更換轉(zhuǎn)載機減速器補充安全技術(shù)措施施工。
李:作業(yè)前必須做好安全確認工作,尤其是清凈作業(yè)地點浮石險塊,施工過程中必須嚴格執(zhí)行三項制度。
潘:施工過程中在運順轉(zhuǎn)載頭前后各5米處拉好警戒旗,禁止一切人員通過,如必須通過,需與安監(jiān)員和現(xiàn)場負責(zé)人確認安全的情況下在轉(zhuǎn)載機里側(cè)快速通過。
劉:拆裝電機和減速機嚴格按措施執(zhí)行,停電、停水等工作必須有專人負責(zé),必須有跟班干部或工班組長現(xiàn)場指揮。
更換轉(zhuǎn)載機減速器
補充安全技術(shù)措施
一、 施工項目名稱:
更換轉(zhuǎn)載機減速器。
二、 施工目的:
轉(zhuǎn)載機減速器出現(xiàn)故障時,需要更換。
三、 施工地點:
綜采工作面轉(zhuǎn)載機頭。
四、 施工前準備:
1、施工材料及工具準備:
施工前準備好4臺5噸起重機,6掛40T運輸機鏈配合大環(huán)和M20mm×75mm螺栓。
2、現(xiàn)場環(huán)境勘察:
施工前由施工負責(zé)人和安全負責(zé)人進行現(xiàn)場環(huán)境勘察,勘察內(nèi)容如下:
1) 勘察施工地點的工作環(huán)境及施工工具的完好性,確保施工過程中不出現(xiàn)差錯。
2) 勘察作業(yè)地點通風(fēng)情況,確保瓦斯不超過1.0%。
3) 勘察上幫及頂板浮石險塊,及時清凈。
五、 施工方法:
1. 更換轉(zhuǎn)載機減速器:
1) 將轉(zhuǎn)載機、破碎機、皮帶停電,并將減速機用起重機可靠固定。
2) 拆下電機與減速器連接部件及水管、油管,并用破布將各管口堵嚴。將電纜捆使用2根鋼絲繩吊掛在棚梁上以不妨礙安裝和拆卸為準。
3) 將舊電機運至不妨礙安裝新減速器的合適地點,并固定牢固。
4) 拆下減速機與轉(zhuǎn)載機機頭間螺絲。
5) 用起重機將已分離的減速器拉出。
6) 用起重機將新減速器與機頭對接,螺絲(型號為M30mm)6個緊固牢靠。
7) 將新減速器與電機對接。
8) 如舊彈性塊磨損嚴重必須更換,且必須使用標準型號。
9) 將減速器與電機連接的螺絲(型號為M36mm)5個緊固牢靠。
10) 減速器要注合適且經(jīng)過過濾的潤滑油,同時將電纜捆用起重機緩緩放下并環(huán)好冷卻水管和油管。
11) 安裝完成后,送電點動2次,檢查有無異聲、刮卡等現(xiàn)象,確認無問題后再正式運轉(zhuǎn)。
2. 技術(shù)要求及有關(guān)計算:
使用起重機起吊時起重機的安全系數(shù)分析:
起吊最大件時,使用4臺5噸起重機,根據(jù)要求,多臺起重機同時使用時,起吊重量小于各臺起重機額定起重量總和的一半。即4×5/2=10噸>3噸(減速器按3噸計算),因此選用4臺5噸起重機起吊,起重機安全系數(shù)滿足要求。
六、 安全措施:
1、 所有施工項目施工前必須明確施工負責(zé)人和安全負責(zé)人,施工負責(zé)人為各班班組長,安全負責(zé)人為當班跟班干部。
2、 措施中所述“停電”是指在設(shè)備開關(guān)處同時停電,施工過程中防止誤送電傷人。
3、 拆卸、安裝過程中,使用起重機時防止鏈條斷傷人。
4、 作業(yè)地點懸掛便攜檢查瓦斯,瓦斯?jié)舛冗_到1.0%時,嚴禁作業(yè)。
5、 施工前必須嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度,找凈作業(yè)地點幫頂浮石險塊。
6、 施工過程中嚴禁作業(yè)人員身體任何部位進入各部件對口內(nèi),如必須進入時必須墊合適厚度的木柈做二次保護。
7、 施工前必須由施工負責(zé)人和安全負責(zé)人在二部皮帶頭處切斷二部皮帶電源,串車處切斷轉(zhuǎn)載機電源。
8、 安裝過程中,不準損壞電機和減速器的水嘴或油嘴。
9、 拆裝時,重要部位或表面需要敲打時要使用銅棒,拆卸下來的小件要放在工具箱內(nèi),防污染、丟失或落入機殼內(nèi)。拆卸、安裝過程中,不準損壞電機和減速器的水嘴或油嘴。
10、 使用風(fēng)動扳手拆卸螺栓時,風(fēng)管的U卡要上齊全,嚴禁用鐵線代替,風(fēng)動扳手和風(fēng)管接頭要設(shè)二次保護,防止風(fēng)管脫落傷人。
11、 安裝時,各部對口螺栓要達到緊固力,嚴禁出現(xiàn)螺栓松動。
12、 安裝完成后,要組織聯(lián)合試運轉(zhuǎn),待人員撤到安全地點后,送電點動1—2次,以免有刮、卡等現(xiàn)象,確認無問題后再正式起動。
13、 施工過程中使用單體、起重機按0906作業(yè)規(guī)程中使用單體、起重機安全措施執(zhí)行。
七、 事故案例:
1、
1999年9月16日皮帶隊S2 701運順借機作業(yè)觸電亡人事故
一、事故經(jīng)過
1999年9月16日白班,運輸隊接上班匯報,s270l運順絞車兩相電。機電班長梁等人前去處理,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)930米處電源四通接線盒有故障,于9時40分切斷中切眼附近移動變電所DW350開關(guān)電源進行處理。由于電纜距接線盒長度不夠,由皮帶隊電工班領(lǐng)工楊帶領(lǐng)周立新協(xié)助運輸電纜,處理故障。10時40分,皮帶隊電工喬趕來向楊匯報:3#潛水泵不上水,處理不了。楊讓喬協(xié)助運輸隊接電纜,自己拿著兆歐表到1390米處排除3#潛水泵的故障時,因3#潛水泵同運輸隊正處理的電源接線盒是同一電源,楊借運輸隊停電處理故障的時機,沒有切斷控制3#水泵的BAC-16開關(guān)電源,違章借機作業(yè)。12時50分,當楊接更換的潛水泵的第二根電源線時,運輸隊排除電纜故障后送電,楊觸電,搶救無效死亡。
二、事故原因
1、皮帶隊領(lǐng)工楊在接設(shè)水泵電源時,沒有堅持“掛牌、自停、自檢、自送”的制度,違反操作規(guī)程,借機作業(yè),導(dǎo)致觸電事故的發(fā)生,這是造成死亡的直接原因。
2、本人安全意識淡薄,圖省事,工作麻痹大意。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部日常安全教育和督促不夠。
2、
2002年5月9日大礦地面卸單體傷人事故
一、事故經(jīng)過
5月9日15:20分,機廠按習(xí)慣做法準備卸汽車載的120棵2.2米長單體,即安排吊車把四臺礦車分別停放在汽車周圍,其中汽車左側(cè)放一臺,后側(cè)放一臺,右側(cè)放兩臺,礦車停好后,大家就一起打開車箱板分別擔放在各礦車上沿上,其搭接長度約100mm,班長沒有仔細檢查安全情況,大家就開始站在車箱板上卸車,先后裝完后車和右邊兩臺車,約15:30分最后一臺車(左側(cè)車)裝一半左右(汽車上僅剩十余棵單體)。突然車箱板與礦車分離,上邊二人墜落,胸部磕在礦車沿上。
二、事故原因
1、指揮礦車停放位置的指揮員指揮不當。礦車與汽車間距大,使 汽車箱板與礦車上沿搭接距離小,導(dǎo)致汽車卸載后受壓的輪胎及彈簧還原車體升高,箱板原搭接長度減?。ㄊ孪葲]有考慮到)最后一頭脫離墜落,是事故發(fā)生的直接原因。
2、礦車停放后,汽車箱板與礦車搭接是否牢靠,班長沒有親自檢查,匆忙作業(yè)。
3、臨近收工,職工作業(yè)時急而不穩(wěn),作業(yè)過程搭接距離減少沒有及時發(fā)現(xiàn)。
4、職工自主保安意識不強,防范能力差。
八、 避災(zāi)路線按作業(yè)規(guī)程一并貫徹: