4.5試驗步驟
1)由化學專業(yè)通知機運專業(yè)進行內冷水箱換水,以不含NH3的除鹽水換掉水冷箱中的冷卻水(含NH3)。具體方法:①開啟三號除鹽水泵,由新增的內冷水補水系統(tǒng)向水冷箱補水;②關閉由凝結水系統(tǒng)補水冷箱的有關閥門,并保持嚴密不漏;③開啟水冷箱底部放水門進行放水,換水過程保持水冷箱正常水位。
2)化學專業(yè)每隔一定時間對內冷水進行化驗,直至含NH3量為零止,停止水冷箱換水。
3)換水結束后,開始向水冷箱加配制好的BTA+ET混合溶液,應慢慢加入水冷箱。為防止水冷箱中藥液不均勻,一般保持在10 min左右加完。
4)檢測項目、方法及時間:試驗期間每天按要求進行內冷水pH、DD、BTA、Cu2+監(jiān)測,當水質合格且穩(wěn)定時,試驗結束。工業(yè)性試驗結束見表1(以新莊站一號機組為例),試驗結束投入正常運行后,每周一、三、五取樣分析內冷水水質。
5)Cu2+檢測方法采用《SS-C-6-84銅試劑苯取比色法;BTA檢測方法采用《GB/T14422-93鍋爐用水和冷卻水分析方法,苯駢三氮唑的測定,紫外分光光度法》。
5注意事項
1)加藥處理不能間斷,以防止形成的保護膜遭到破壞。
2)氨對Cu-BTA膜有一定破壞作用,應防止含NH3的除鹽水或凝結水進入內冷水系統(tǒng)。
3)當內冷水pH低于6.8時可適當加大EA用量以提高pH值。
4)加藥時內冷水的DD值宜小于4μs/cm,否則,加藥前應進行排污或換水以降低內冷水的DD值,然后再加藥液。
5)水冷箱換水或補水時,應及時通知化學進行內冷水pH、DD、BTA、Cu2+的監(jiān)測。
6經濟性和實用性評價
經試驗,可以初步估測一臺50 MW機組全年藥品成本1 500~2 000元,就可通過防腐處理控制內冷水質,保正發(fā)動機組安全運行。同時BTA+EA處理內冷水系統(tǒng)防腐工藝簡單,易操作,具有廣泛的實用性。
7結論及建議
1)BTA+EA復合緩蝕劑能有效降低內冷水系統(tǒng)中Cu2+含量,且其溶解性較好,對空芯銅導線有優(yōu)良的防腐作用,BTA+EA處理發(fā)電機內冷水系統(tǒng),能確保內冷水水質長期達到GB/T12145-1999標準(見表2)。
2)BTA+EA處理內冷水工藝簡單,易操作、監(jiān)測容易、耗藥量少、成本低、適于現(xiàn)場控制。
3)提高內冷水系統(tǒng)的嚴密性,減少內冷水損失,從而降低復合緩蝕劑的消耗,才能保持內冷水水質穩(wěn)定合格。