??? 3.1 原料空氣質(zhì)量監(jiān)測
??? 空分裝置生產(chǎn)的原料是大氣,大氣的質(zhì)量好 壞直接關(guān)系著主冷液氧中烴類含量,由于我公司空分設(shè)備建在裝置區(qū)內(nèi),有三面被化工裝置近距 離包圍,這樣劉大氣的監(jiān)測顯得十分重要,因 此,我們采取了以下三項(xiàng)措施:
??? (1)對(duì)大氣質(zhì)量每周分析一次,大氣質(zhì)量指 標(biāo)見表1,從近幾年的分析看,大氣中的CH4,C2H4含量較高,曾多次超過人氣質(zhì)量指標(biāo)要求, 其余各項(xiàng)指標(biāo)均正常。
??? (2)設(shè)風(fēng)向標(biāo),根據(jù)風(fēng)門變化和當(dāng)時(shí)的大氣 質(zhì)量情況進(jìn)行操作調(diào)整。
??? (3)制定“周圍裝置緊急排放制度”,依據(jù) 具體情況對(duì)空分進(jìn)行操作。
表1 大氣質(zhì)量指標(biāo)
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烴類物質(zhì) | 控制指標(biāo) |
甲烷 | 3.0×10-6 |
乙烷 | 0.1×10-6 |
乙烯 | 1.0×10-6 |
乙炔 | 0.5×10-6 |
丙烯 | 0.1×10-6 |
丙烷 | 0.1×10-6 |
碳4 | 0.1×10-6 |
總烴 | 8.0×10-6 |
氮氧化物 | 1.0×10-6 |
二氧化碳 | <350×10-6 |
機(jī)械雜質(zhì) | <30mg/m3 |
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??? 3.2 空氣凈化
??? (1)對(duì)空冷塔的用水進(jìn)行水質(zhì)分析,確保用 水潔凈、無油,水質(zhì)分析見表2,其中COD、PH 值每班分析一次,油、懸浮物每天分析一次。
表2 水質(zhì)分析指標(biāo)
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項(xiàng)目 | 控制指標(biāo) |
油含量,mg/L | <5 |
懸浮物,mg/L | <50 |
COD,mg/L | <50 |
PH值 | 7.0~8.0 |
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??? (2)增加一臺(tái)制冷機(jī)組,確??諝膺M(jìn)純化器 溫度由原來的18℃左右下降到10℃左右。
??? (3)適當(dāng)增加分子篩量,由于進(jìn)入純化器的 空氣溫度降低,其含水量隨之降低,可適當(dāng)減少鋁膠;分子篩量的增加,則增強(qiáng)了對(duì)烴類及C02 的吸附,減少烴類及C02帶入冷箱系統(tǒng)。
??? (4)純化器出口C02在線分析儀更新,準(zhǔn)確 地監(jiān)測進(jìn)冷箱空氣中C02含量的變化情況,一旦C02通過吸附層,則N2O、C3H8、C2H4將被解吸 而進(jìn)入冷箱系統(tǒng)。
??? (5)純化器出口空氣露點(diǎn)進(jìn)行離線分析, 每 班一次。
??? 3.3 空氣深冷分離
??? 空氣分離部分最易發(fā)生爆炸危險(xiǎn)的應(yīng)是主冷 凝蒸發(fā)器,因此,我們對(duì)其采取了以下措施:
??? (1)主冷凝蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為防爆型。
??? (2)采取全浸式操作,控制主冷液位在 90%~94%,使主冷凝器蒸發(fā)器基本全浸入液氧 中,防止烴類析出,減少發(fā)生爆炸的危險(xiǎn)性。
??? (3)增設(shè)了連續(xù)的1%液氧排放,使主冷液 氧始終保持部分更新,防止烴類的聚集。
??? (4)增大液氧吸附器的能力,硅膠由原來的 150升增加到650升,大大增加了液氧中炔烴和 極性有機(jī)物的脫除能力,并定期再生,實(shí)施工作 票制度,嚴(yán)格再生管理。
??? (5)加速主冷液氧循環(huán),防止烴類聚集。
??? (6)建立了在線八組分分析儀,700秒一組 數(shù)據(jù),可隨時(shí)監(jiān)測液氧中烴類的變化,并有離線 直接法和濃縮法兩種形式的色譜分析,每班一 次;這樣三種形式對(duì)比,更準(zhǔn)確地掌握廠液氧小 的烴類動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)液氧中的烴類含量上升,立即 排放液氧,確保了裝置的安全運(yùn)行。
??? (7)每周分析一次主冷液氧中的汕及氮氧化 合物。
??? 盡管我們?cè)诎踩矫孀隽撕艽蟮母倪M(jìn),采取 了一些有效的措施,但是隨著運(yùn)行周期的延長,我們很清楚地意識(shí)到:動(dòng)靜設(shè)備的事故率會(huì)上 升,裝置的安全隱患將會(huì)增加,必須從技術(shù)的角 度研究深層次的安全問題;
??? 首先,我們一直堅(jiān)持每季一次的安全評(píng)價(jià)工 作,全而了解裝置的綜合危險(xiǎn)程度,從而達(dá)到消 除隱患、消滅安全上的管理漏洞,使裝置真正達(dá) 到本質(zhì)安全型;
??? 其次,認(rèn)真做好主冷液氧中烴類物質(zhì)的分析 比較工作,每天我們都將離線直接法、離線濃縮 法、在線分析法的三種結(jié)果通過計(jì)算機(jī)作圖等手 段進(jìn)行分析比較,找出烴類物質(zhì)隨周圍環(huán)境變化 而增加或降低的規(guī)律,指導(dǎo)牛產(chǎn),提前采取加大 液氧排放等手段,確保液氧中烴類不超標(biāo);
??? 第三,加強(qiáng)液氧吸附器再生前后的分析比較 工作,靈活掌握其再生時(shí)間,發(fā)揮其最佳吸附能 力;
??? 第四,在線多次處理純化器系統(tǒng)的切換閥關(guān) 不嚴(yán)的問題,甚至幾次在線更換純化器系統(tǒng)的切 換閥門。
??? 第五,強(qiáng)化培訓(xùn),提高員工的技術(shù)素質(zhì),加 強(qiáng)事故預(yù)演訓(xùn)練,成功地避免了一次因儀表故 障,空分所有調(diào)節(jié)閥失控的重大惡性事故的發(fā)生。
??? 在各有關(guān)部門的協(xié)助下,經(jīng)過車間不懈的努 力,運(yùn)用科學(xué)的管理方法,探挖裝置潛力,加快 技術(shù)改造,在既無備套空分,又無備用機(jī)組(除 兩臺(tái)備用水泵和一臺(tái)備用膨脹機(jī)外)的情況下, 將原來的3個(gè)月運(yùn)行周期延長至今的21個(gè)月以 上的長周期安全運(yùn)行,保證了合格氧、氮產(chǎn)品的 連續(xù)外供,適應(yīng)廠企業(yè)的發(fā)展要求,確立了向撫 順石化分公司東部各廠供氮的中心地位。