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LPG低溫儲(chǔ)罐的修理技術(shù)

作者:陸建清  
評(píng)論: 更新日期:2011年06月08日


  
  循環(huán)上述步驟,直至儲(chǔ)罐內(nèi)LPG濃度降為4%左右,此時(shí)需經(jīng)過3次以上的步驟;
  
  需要注意的是,由于儲(chǔ)罐內(nèi)外壁間的夾層充滿LPG氣相,對(duì)該部位也需進(jìn)行氮?dú)庵脫Q。拆除夾層間的3\"環(huán)形充壓管線,接入裝置中0.4MPa氮?dú)饩€,對(duì)夾層進(jìn)行充氮;
  
  同時(shí)重復(fù)對(duì)罐體充氮,使氮?dú)庵脫Q工作在罐內(nèi)及夾層間同時(shí)進(jìn)行,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到0.3Mpa時(shí),停止充氮,打開放空閥進(jìn)行放空;
  
  重復(fù)上述步驟,直至儲(chǔ)罐內(nèi)LPG濃度降為0.35%以下;
  
  在本工程施工中,出現(xiàn)了LPG濃度后復(fù)變化的現(xiàn)象,即在濃度測(cè)定合格后12小時(shí)進(jìn)行復(fù)測(cè)時(shí),其濃度又有明顯上升,超過了合格的標(biāo)準(zhǔn)。通過反復(fù)的試驗(yàn)及研究,問題出在罐底絕熱層中;
  
  儲(chǔ)罐罐底采用泡沫玻璃和珍珠巖混凝土進(jìn)行絕熱,內(nèi)部有型鋼構(gòu)成的狹小空間,由于密封的不嚴(yán)密性導(dǎo)致罐底空間通過罐壁夾層充滿LPG氣相,并在進(jìn)行氮?dú)庵脫Q時(shí)不斷揮發(fā),導(dǎo)致LPG含量無法達(dá)到要求,為解決這一問題,采用了在地腳外罐壁上開孔充氮的方法進(jìn)行置換;
  
  沿儲(chǔ)罐地腳螺栓均分的10個(gè)位置,采用鉆頭人工開孔的方法鉆出10個(gè)Φ20的小孔,并對(duì)其中5個(gè)接入氮?dú)膺M(jìn)行吹掃,另5個(gè)則作為放空口進(jìn)行排氣;
  
  經(jīng)過對(duì)儲(chǔ)罐共3個(gè)部位進(jìn)行連續(xù)的氮?dú)庵脫Q,即可達(dá)到合格的LPG含量。
  
  上于本工程施工前未曾考慮到罐底絕熱層的LPG滲漏,致使實(shí)際施工時(shí)用于氮?dú)庵脫Q的時(shí)間和用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了計(jì)劃數(shù)量,花費(fèi)了較多的成本和時(shí)間,但給今后同類工程的施工積累了經(jīng)驗(yàn)。
  
  2、儲(chǔ)罐人孔開孔
  

  由于儲(chǔ)罐內(nèi)為L(zhǎng)PG和壓縮機(jī)密封油的混合物,因此對(duì)為了保證儲(chǔ)罐絕對(duì)密封而焊接的16mm蓋板的開孔,既不能采用切割等熱態(tài)方法,也不能采用打磨、鉆孔等易產(chǎn)生火花的電動(dòng)工具進(jìn)行,而只能采用手動(dòng)切削的純?nèi)斯し椒?。該人孔蓋板直徑為Φ584,與外罐法蘭人孔蓋距離為610mm,與內(nèi)罐法蘭人孔蓋距離為95mm。
  
  針對(duì)以上情況,對(duì)人孔采用了專用的切削工具進(jìn)行手動(dòng)切割。
  
  采用800mm長(zhǎng)Φ529×14無縫鋼管,分別以內(nèi)罐法蘭人孔處的支撐軸承和外罐法蘭人孔處的支撐抽承為支點(diǎn),并在鋼管兩處支點(diǎn)100mm的范圍內(nèi)包箍10mm厚的鋼板,在車床上進(jìn)行同心度與光潔度切削。同進(jìn)保證該支點(diǎn)處的中心線與鋼管內(nèi)端面垂直,在內(nèi)端面處焊接2個(gè)夾具,采用2把200mm長(zhǎng)的白鋼刀具對(duì)稱分布,調(diào)整好刀具與蓋板的距離進(jìn)行人工手動(dòng)盤車,即可進(jìn)行焊接蓋板的切削。
  
  這種方法雖然比較笨重,既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,但對(duì)于此類儲(chǔ)罐的修理工作卻是非常行之有效的,整個(gè)切削過程均處于人為的控制之下,徹底保證了施工安全性。經(jīng)過實(shí)際切削施工,對(duì)于16mm厚的鋼板需花費(fèi)4天時(shí)間。
  
  3、儲(chǔ)罐進(jìn)液分配管的安裝移位
  
  管線安裝采用分三段裝的順裝工序,即從人孔位置分別將3段管線吊入罐內(nèi),在罐內(nèi)進(jìn)行直立拼裝。管線拼裝采用卡具以調(diào)節(jié)管理組對(duì)口的直線度與芥錯(cuò)邊量,保證使偏差控制在規(guī)范要求內(nèi)。
  
  更換后的30\"管道為Φ764×13mm,材質(zhì)為A516Gr70,選用焊條為E7018-G,施焊前需進(jìn)行焊接工藝評(píng)定,施焊人員需要取得6G位置的ASME焊工資格。
  
  管線底部焊有一塊Φ1750mm厚30mm的底板,整根管線與底板焊接完成后理約為6.9噸。
  
  對(duì)重達(dá)6.9噸的管線進(jìn)行水平移位,移動(dòng)距離為1.8m,使其達(dá)到要求的位置。由于儲(chǔ)罐內(nèi)壁、內(nèi)頂和底板不允許有任何臨時(shí)設(shè)施的焊接,因此在管線移位時(shí)頂部和底部均無浪風(fēng)可以增強(qiáng)管線的穩(wěn)定性,只有依靠管線原有的4個(gè)不同標(biāo)高的管支呆對(duì)管結(jié)進(jìn)行適當(dāng)斫引。
  
  管線底部采用4組300mm的承重小車,在管線底板上焊接4組鋼板,先用千斤頂將管線均勻抬高20mm,再將承重小車置于4組鋼板之下,保持管線底板與罐底的距離為10mm左右。用手拉葫蘆緩慢拉動(dòng)管線底板,使其最終達(dá)到要求的位置。由于這一過程對(duì)管線的垂直與穩(wěn)定性要求較高,因此在施工過程中必須小心謹(jǐn)慎,管線頂部可通過人孔和管支加架使用手拉葫蘆對(duì)管線進(jìn)行約束,以提高管線移位過程中的穩(wěn)定性。
  
  移位后的管線即可與管支架進(jìn)行調(diào)整固定。
  
  整個(gè)工程兩臺(tái)LPG儲(chǔ)罐的修理工作從抽液起至重新進(jìn)液共需6個(gè)月。

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