一、概述
安慶石化熱電廠有三臺高溫高壓燃煤鍋爐,總蒸發(fā)量1260t/h,四臺5萬kW汽輪發(fā)電機(jī)組,總發(fā)電能力20萬kW/h,耗煤量130t/h,1987年建成投用,輸煤方式為皮帶機(jī)輸送。由于當(dāng)時歷史條件限制,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)低,煤在輸送過程中,產(chǎn)生大量粉塵,嚴(yán)重污染環(huán)境,煤倉間尤為突出。粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo),平均每立方米含塵量幾十毫克至幾百毫克,個別點(diǎn)粉塵濃度達(dá)1220mg/m3(根據(jù)國電公司對輸煤系統(tǒng)粉塵治理的要求:輸煤系統(tǒng)各檢測點(diǎn)周圍空氣中允許含塵量應(yīng)<10mg/m3),致使運(yùn)行人員難以監(jiān)控設(shè)備。同時,造成設(shè)備磨損嚴(yán)重,電氣絕緣水平下降,給安全生產(chǎn)和職工的身心健康及環(huán)境帶來極大的危害,必須加以整治。
煤倉間地面標(biāo)高35m,布置甲、乙兩條平行皮帶機(jī),機(jī)架長度均為130m,帶速2m/s,帶寬B=l000mm,皮帶槽型底面距地面垂直距離1.0m,兩條皮帶中心線相距3.2m。每條皮帶機(jī)各布置五臺單側(cè)犁煤器,通過各自卸料斗,向三臺燃煤鍋爐原煤倉配煤,兩條皮帶機(jī)頭部也設(shè)置落煤筒直接向原煤倉供煤。10只卸料斗旁各布置一臺立式布袋除塵器(20世紀(jì)80年代產(chǎn)品),皮帶機(jī)頭部和回程空段皮帶上安裝有清掃器,上、下機(jī)架裝有少量調(diào)心托輥組。尾部安裝小車式重錘拉緊裝置。尾部兩只落煤筒剛剛進(jìn)行過除塵器、導(dǎo)料槽改造。
二、粉塵產(chǎn)生的原因及防止
通過觀察、分析,煤倉間粉塵產(chǎn)生主要有下列原因:皮帶機(jī)撒煤、犁煤器漏煤、滾筒粘煤、原煤倉密封不嚴(yán)。針對撒煤、漏煤現(xiàn)象,具體采取了以下措施:
?。?)加固、調(diào)整皮帶機(jī)架變形部分,恢復(fù)其直線度;調(diào)節(jié)首、尾滾筒平行度;更換并適量補(bǔ)充失效的上、下調(diào)心托輥組;重新找正部分皮帶接頭,消除了皮帶跑偏造成的撒煤。(2)更換原工作狀況差的犁煤器。新犁煤器統(tǒng)一按國標(biāo)TD75型帶式輸送機(jī)典型設(shè)計制造,改單犁式為主、副雙犁式結(jié)構(gòu),確保卸料干凈,同時把卸料斗原來長度1200mm,改成1800mm的標(biāo)準(zhǔn)料斗,杜絕犁煤器兩端漏煤。(3)拆除清掃效果差的皮帶機(jī)清掃器(頭部和回程空段),頭部選用合金橡膠清掃器,皮帶空段選用耐磨聚胺醋清掃器。清掃器刮煤干凈,使?jié)L筒無粘煤,保證了皮帶平穩(wěn)運(yùn)行。(4)封閉原煤倉格柵觀察口,改用活動蓋板(方便以后檢修),同時在蓋板上開300mm×300mm的鉸鏈?zhǔn)接^察口,平時關(guān)閉,觀察原煤倉儲煤時才打開。由此,堵住了原煤倉內(nèi)粉塵外逸,使粉塵在原煤倉內(nèi)“自生自滅”