表7—11轉(zhuǎn)化單元主要故障及預(yù)防(處理)措施
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轉(zhuǎn)化單元發(fā)生的事故中,以一段轉(zhuǎn)化爐發(fā)生的催化劑中毒,結(jié)碳事故造成的損失大、次數(shù)多。1993年某化肥廠合成車間,由于輔助鍋爐爆管,引起蒸汽量下降,一段爐人口水碳比下降到1.5(正常值為3.5)達5min之久,使一段轉(zhuǎn)化催化劑結(jié)碳粉碎,損壞催化劑10.2噸;高變催化劑因水氣比也低,反應(yīng)層溫度超溫到685℃,損壞高變催化劑77t。二段爐曾發(fā)生燒嘴損壞,造成催化劑部分熔融的事故。某天然氣化工廠于1978年、1979年曾發(fā)生兩次。廢熱鍋爐發(fā)生較多的事故是爐管爆管,大多發(fā)生在水管鍋爐,爆管后往往由于操作處理不當(dāng),極易發(fā)生次生事故。從法國引進的三套合成氨裝置的廢熱鍋爐,于1979年一年中,共發(fā)生7次爆管事故。
3.變換
生產(chǎn)中,要將高溫、低溫變換爐人爐氣體中水蒸氣與一氧化碳的分子比(簡稱水氣比),保持在一定范圍內(nèi),還要將反應(yīng)溫度控制在最佳范圍內(nèi),以保證一氧化碳的變換率。生產(chǎn)中易發(fā)生的故障及預(yù)防(處理)措施見表7—12。
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4,脫碳
脫碳單元由于采用的吸收液為堿性液,具有腐蝕性。因而存在設(shè)備腐蝕的危險,其中以再沸器受到的腐蝕最為嚴重。脫碳吸收塔一般操作壓力為2.7MPa(表)。再生塔壓力為0.028MPa(表)[如二級再生為:一級0.1MPa(表),二級0.004MPa(表)],若吸收塔液位過低,工藝氣竄人再生塔,可造成再生塔超壓。如再生塔安全設(shè)施失靈,會導(dǎo)致發(fā)生重大爆炸、火災(zāi)事故。雖然吸收塔液位的控制都設(shè)有自動調(diào)節(jié)、報警、聯(lián)鎖裝置,再生塔也設(shè)有爆破板,但生產(chǎn)中仍需重點防范。此外,脫碳單元還存在影響吸收效率的各種因素詳見表7—13。
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5.甲烷化
甲烷化爐中進行的甲烷化反應(yīng)是強放熱反應(yīng)。超溫易損壞甲烷化催化劑。甲烷化單元存在危險因素主要是催化劑超溫和出口CO、C02含量高。見表7—14。
6.壓縮
壓縮一透平大機組正常運行中影響因素較多,常見的危險因素有軸瓦溫度高、軸位移高、振動大、有異聲等,詳見表7—15。壓縮一透平機組如果零部件存在缺陷或質(zhì)量差,安裝維修達不到精度要求及操作不當(dāng)?shù)葮O易發(fā)生故障,甚至造成事故。特別在機組投運初期易發(fā)生。如某化肥廠1978年至1980年四年間,合成氣壓縮機高壓透平由于透平轉(zhuǎn)子存在設(shè)計缺陷,曾發(fā)生五次透平轉(zhuǎn)子葉片斷裂事故。又如某化肥廠1977年五月份一個月內(nèi),合成氣壓縮機高壓缸止推軸瓦由于違章作業(yè)、維修不當(dāng)造成三次燒軸瓦事故。