綜上所述,現(xiàn)將開工過程中危險(xiǎn)因素以及預(yù)防措施匯總?cè)绫?—18。
2.停工時(shí)危險(xiǎn)因素分析及其防范措施
裝置停工是裝置由正常操作狀態(tài)逐漸降溫降壓降量的過程。其各操作參數(shù)變化較大,所以也屬于不穩(wěn)定操作狀態(tài),因操作不當(dāng)而造成著火、中毒的事故也曾發(fā)生。主要應(yīng)注意以下問題:
(1)保證反應(yīng)器的蒸汽吹掃時(shí)間。在保證趕盡反應(yīng)器的油氣的同時(shí),分餾塔的殘存油要盡量抽盡。分餾塔溫度應(yīng)下降到200℃以下,為安裝油氣管線的盲板創(chuàng)造條件。
(2)安裝盲板時(shí)切斷反應(yīng)器和再生器,而反應(yīng)器和分餾塔適當(dāng)給汽,維持其微壓下,即反應(yīng)和分餾塔頂要見蒸汽少量吹出。
20世紀(jì)70年代山東某煉廠由于反應(yīng)器吹汽時(shí)間短,油氣管線溫度高而發(fā)生著火事故。1988年湖北某煉廠曾發(fā)生在安裝盲板時(shí),空氣竄人分餾塔將塔中段兩圈塔壁燒過熱而變形的事故。90年代華北某大型煉廠因反應(yīng)器蒸汽吹掃,降溫較小,而引入空氣吹掃,致使空氣從油氣管線下盲孔(已被開啟)竄出燒壞油氣管線的事故。
分餾塔吹掃后一般要進(jìn)行水洗,以防止殘存的FeS因干燥自燃。
裝置的廢堿罐和堿罐,其中都?xì)埓嫫停蚬尢幚聿粌舳鴦?dòng)火發(fā)生爆炸事故的記載也是不少的。
裝置后部吸收塔,再吸收塔、脫硫系統(tǒng)由于有U2S的存在必須處理干凈。1984年江蘇某煉廠因分液罐未處理干凈,拆開加盲板時(shí)造成H2S中毒死亡的事故。根據(jù)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì),在1983~1993年因停工中發(fā)生事故11起,死亡3人,1983年以前事故22起,死亡1人,受傷20人。
(二):正常生產(chǎn)中危險(xiǎn)因素分析及其防范措施
正常生產(chǎn)時(shí)其各工藝參數(shù)是穩(wěn)定的,但是在長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,由于受工藝設(shè)備、公用工程條件、加工量調(diào)節(jié)、人員操作水平、儀表可靠度等諸多因素的影響,正常生產(chǎn)中仍會(huì)有不少影口向安全生產(chǎn)的因素,下面就各個(gè)單元的危險(xiǎn)因素和防范要求分析女口下。
1.反應(yīng)—再生單元
催化裂化在操作中要搞好三大平衡,即物料平衡、熱量平衡和壓力平衡,而物料平衡又是三大平衡的基礎(chǔ)。
在正常操作中主要是要防止反應(yīng)—再生系統(tǒng)超溫、超壓,另外由于兩器中為了絕熱和防止催化劑磨蝕都襯有絕熱耐磨襯里,良好的施工和平穩(wěn)操作十分重要,若襯里脫落,設(shè)備將要超溫,脫落的襯里進(jìn)入催化劑的斜管將發(fā)生堵塞,正常生產(chǎn)不能維持,只能緊急停工。反—再系統(tǒng)主要故障及預(yù)防措施見表2—19。