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順丁橡膠的重點(diǎn)設(shè)備說明、危險(xiǎn)因素及防范措施

  
評論: 更新日期:2011年02月10日

  4.相關(guān)類似裝置重大事故案例

  事故案例1:

  美國得克薩斯城聯(lián)合碳化合物公司發(fā)生爆炸。1969年10月23日丁二烯精制裝置運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)發(fā)熱,于是減少進(jìn)料。吸收系統(tǒng)上11點(diǎn)完全停產(chǎn),其后壓縮機(jī)停機(jī)。精制部分(預(yù)分餾塔和精制塔)進(jìn)行全回流,壓力降低,穩(wěn)定在正常值的75%-80%。降低溫度;回流量和蒸汽量。重沸器和產(chǎn)品接受器液面降低。連續(xù)分析器從重沸器采氣體樣品,分析在控制限度內(nèi)。下午精餾塔在近于全回流下有點(diǎn)不穩(wěn)定地運(yùn)行,壓縮機(jī)正在檢修,丁二烯裝置其余部分準(zhǔn)備檢修完后開工,在7點(diǎn)23分(計(jì)算機(jī)運(yùn)行時(shí)間)丁二烯精餾塔爆炸。爆震后不久又發(fā)生第二次爆炸。精餾塔頂部上升若干英尺后,倒塌下來,隨后點(diǎn)燃了大量放出的氣體,火勢在兩小時(shí)內(nèi)被控制住,燃燒到10月26日止。事故原因:由在加熱器排管內(nèi)的硝酸鈉引發(fā)熱聚合反應(yīng),引起的爆炸波使塔內(nèi)底層塔板舉起,并在塔內(nèi)向上移動。溫度、壓力和乙烯基乙炔的濃度在第十四層塔板處足夠高時(shí)引起爆炸。防范措施:打開所有主要設(shè)備上的緊急安全閥門,切斷進(jìn)料和產(chǎn)品總管。進(jìn)行滅火,控制火勢,并向爆炸后沒有損壞的設(shè)備上噴水。對事故進(jìn)行調(diào)查分析,從失去能力的計(jì)算機(jī)中取出儲存器磁芯讀取數(shù)據(jù)。對爆炸碎片研究、分析。該精餾塔重沸器的蒸汽溫度為105℃,報(bào)警器在105℃時(shí)報(bào)警。在第十層塔板上及重沸器氣相中,按裝連續(xù)分析儀、報(bào)警儀和斷開裝置。控制乙烯基乙炔濃度在30%,不允許全回流操作。禁止使用亞硝酸鈉作為氧氣清除劑。

  事故案例2:

  1974年11月23日19時(shí)05分,某公司合成橡膠廠一成品車間因操作工誤操作后又脫崗吸煙長達(dá)45min,致使2號膠液罐裝滿超壓,導(dǎo)致視鏡破裂,膠液噴射到對面的露天變壓器及配電室電氣設(shè)備上引起火災(zāi),造成2人死亡,10余人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失41萬元。

  事故案例3:

  1985年7月22日8時(shí)35分,某公司合成橡膠廠一成品車間后處理工段發(fā)生一起爆炸著火事故,造成2人死亡、4人重傷、14人輕傷,942m2的廠房倒塌,部分生產(chǎn)設(shè)備被砸壞。直接經(jīng)濟(jì)損失17.5萬元。事故原因:(1)凝聚操作工在給熱水罐補(bǔ)水操作中違反“補(bǔ)水量不能超過釜頂冷凝水量”及“保證水中間罐溢流管有水流出,防止將油送到熱水罐”的有關(guān)規(guī)定。長時(shí)間沒有注意水中間罐液面的變化,以致將水中間罐的水基本抽空,造成水中間罐的溶劑抽被送至熱水罐。這是發(fā)生此次事故的直接原因。(2)凝聚操作人員在操作中沒有遵守“隨時(shí)注意水中間罐油層情況,注意及時(shí)往油中間罐頂油”及“星期一白班應(yīng)頂油一次”的規(guī)定,在25天內(nèi)沒有及時(shí)頂油,使水中間罐存油2.19m3,為此次事故的發(fā)生增加了可能性。(3)洗膠崗操作工經(jīng)驗(yàn)不足,在發(fā)現(xiàn)熱水罐有油氣時(shí)未能及時(shí)切斷補(bǔ)水閥門,以致進(jìn)油時(shí)間過長,造成大量油氣彌漫。后處理工段的電氣設(shè)備設(shè)計(jì)為非防爆型,電火花將油氣與空氣的爆炸性混合氣體引爆燃燒。

  事故案例4:

  1986年4月24日12時(shí)10分,某公司化工廠碳四車間乙腈二段精餾崗279—1丁二烯成品罐的液位變送器保護(hù)閥(Dg65、Pgl0、鑄鐵)閥體突然破裂,大量丁二烯在0.196MPa壓力下噴出,迅速擴(kuò)散蔓延,幸及時(shí)準(zhǔn)確處理,很快恢復(fù)生產(chǎn)。此次事故跑損丁二烯3.72t,直接經(jīng)濟(jì)損失0。39萬元。事故原因:(1)丁二烯的高反應(yīng)活性使其在生產(chǎn)過程中由于氧及其他因素而誘發(fā)丁二烯端基聚合物和丁二烯過氧化物。丁二烯端基聚合物生成后迅速增長,導(dǎo)致設(shè)備和管道堵塞,漲破設(shè)備。(2)在易燃易爆介質(zhì)的管道上使用了鑄鐵閥門。

  事故案例5:

  1986年7月27日0時(shí)30分,某公司合成橡膠廠丁二烯車間36#—Ⅲ精丁二烯儲罐,在向外送料過程中突然發(fā)生儲罐爆炸事故。爆炸壓力將容積為25m3的儲罐中間殼體和封頭處撕開,展開為一塊比較平的鋼板,罐的人孔蓋飛出400m以外;安全閥與放空管線飛躍40m高的廠房,落在廠房的另一側(cè),25m3的儲罐毀壞事故直接經(jīng)濟(jì)損失0.94萬元。事故原因:精丁二烯人罐相對停留時(shí)間較長,系統(tǒng)氧分壓過大,在罐內(nèi)側(cè)形成大量丁二烯過氧化自聚物(約7m3)。在送料過程中,流體沖擊摩擦,導(dǎo)致過氧化自聚物熱分解,造成罐內(nèi)強(qiáng)烈的化學(xué)爆炸。
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  事故案例6:

  1994年5月27日,美國俄亥俄州的殼牌化學(xué)工業(yè)公司貝爾普里聯(lián)合工廠丁苯橡膠裝置因過量的丁二烯加入反應(yīng)器中,釀成系統(tǒng)壓力過高,并忽視了系統(tǒng)的壓力報(bào)警信號,最終導(dǎo)致了設(shè)備爆炸并引起火災(zāi),造成3人死亡。消防隊(duì)員花費(fèi)了lOh才將大火撲滅,事故導(dǎo)致工廠2.5km范圍內(nèi)的1700余人疏散。

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