二、泵使用出現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施
1.異常現(xiàn)象
立式筒袋泵使用以來,啟動(dòng)一次成功率達(dá)100%,運(yùn)行時(shí)噪聲小、不泄漏,達(dá)到萬小時(shí)無故障。但也出現(xiàn)一些異?,F(xiàn)象。
(1)夏季軸承溫度偏高。夏季炎熱,球罐內(nèi)溫度升高,飽和蒸汽壓增大,泵的軸向力增加,推力軸承負(fù)荷增加,因此,軸承溫度偏高。
(2)泵軸支承鼓和平衡鼓與其鼓套磨損、損壞,原因如下。
?、俟呐c鼓套靠介質(zhì)潤(rùn)滑,丙烯潤(rùn)滑性能差。
?、诒贸隹诹髁繙p少,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的磨損。泵出口閥門的開度小,節(jié)流損失轉(zhuǎn)為熱能,液體溫升使部分液體泄漏到平衡室低壓區(qū)蒸發(fā)成氣體,失去潤(rùn)滑作用;鼓與鼓套受熱膨脹,徑向間隙變??;當(dāng)流量小于泵的設(shè)計(jì)流量時(shí),葉輪軸受到徑向力,鼓與鼓套中心偏移。
?、郛?dāng)泵流量減小到一定程度后,會(huì)引起泵的氣蝕,嚴(yán)重時(shí)鼓與鼓套產(chǎn)生干摩擦。
?、芄呐c鼓套的接觸精度達(dá)不到要求。
?、莨呐c鼓套的材質(zhì)不合要求。
⑥鼓與鼓套的間隙太小。
2.改進(jìn)措施
(1)在夏季,給向心推力球軸承加裝吹風(fēng)扇冷卻器降溫;對(duì)球罐進(jìn)行冷水噴淋降溫。
(2)采用電機(jī)變頻調(diào)速技術(shù),自動(dòng)控制泵的壓力和流量。
(3)平衡鼓套的材質(zhì)由錫銅合金更換為鑄鐵鼓套;保證鼓與鼓套的間隙為0.3~0.5mm。
(4)保證泵入口來料充足,閥門要全開,定期清洗過濾器;泵啟動(dòng)前打開進(jìn)口管線的放空閥,排盡氣體后關(guān)閥。
(5)定期檢查軸承箱潤(rùn)滑油系統(tǒng)的油質(zhì)、油量和油溫;保證軸承油杯的油位正常;機(jī)械密封潤(rùn)滑油系統(tǒng)和冷卻水的閥門要開全;只有在泵冷卻后才能停供冷卻水。
(6)機(jī)泵運(yùn)行時(shí),平衡管閥門常開,只有當(dāng)泵體因凍凝用蒸汽吹掃泵體時(shí),才能關(guān)閉該閥門。及時(shí)打開通進(jìn)泵底部管線的閥門,排盡泵內(nèi)的積水后關(guān)閥。
(7)檢修時(shí)清除泵筒內(nèi)的銹渣、雜物。
(8)定期檢查聯(lián)軸器的同心度,至少1年一次。
(9)經(jīng)常檢查調(diào)節(jié)閥前后的壓差,及時(shí)排除故障。
(10)平衡室壓力必須恒定,如果壓力增高2×105~3×105Pa,必須及時(shí)排除故障。
(11)為使葉輪在泵的吸入邊不發(fā)生摩擦,安裝時(shí)先向吸入口方向推軸至不動(dòng)為止,然后用調(diào)節(jié)螺母將軸升起3mm,保證軸的正確位置。
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