根據(jù)遼寧省勞動局工廠危險程度分級要求,結(jié)合遼河化肥廠的實際情況,我們負(fù)責(zé)遼河化肥廠合成氨車間壓縮崗位四大機組的調(diào)查實驗工作。調(diào)查實驗從2002年10月6日至11月5日,時間為1個月,調(diào)查內(nèi)容包括《工作危險程度分級狀況調(diào)查表》(表略)。本文主要論述了對遼河化肥廠合成氨車間壓縮崗位103-J合成氣壓縮機的危險性分析。
合成氣壓縮機是合成氨車間的心臟設(shè)備,美國德萊塞克拉克公司(Dre sser clark)制造,由低、高壓兩個缸組成。低壓缸(型號2BC9)為第一段,分9級;高壓缸(型號2BF9-8)包括第二段及循環(huán)段,分為7級和1級。驅(qū)動汽輪機為美國迪拉瓦(DelAvAL)公司制造,由高、中壓兩臺汽輪機組成,其中高壓汽輪機103-JA(型號GJMV-DC)為背壓式,分2級;中壓汽輪機103-JBT(型號為GJMV)為冷凝式,分6級。機組配置見圖1。
注:1.103-JL.P. 壓縮機低壓缸2BC9;2.103-JH.P. 壓縮機高壓缸2BF9-8;3.103-JAT. 高壓汽輪機GJMV-DC;4.103-JBT. 中壓汽輪機GJMV;5.104-F. 入口緩沖罐;6.136-C. 合成氣/甲烷化爐進料氣換熱器;7.116-C. 段間水冷卻器;8.129-C. 段間氨冷卻器;9.105-F. 段間分離器;10.124-C.124-CB后冷卻器。
圖1 103-J合成氣壓縮機機組配置圖
用103-J合成氣壓縮機壓縮合成氣是液氨生產(chǎn)階段的第一步。合成氣壓縮機從104-F吸入氣體,在壓縮機的低壓缸壓縮到合成所需最終壓力的1/2左右,低壓缸出口氣經(jīng)過3個中間冷卻器(136-C、116-C、129-C)的管側(cè),依次分別被甲烷化的工藝氣體、冷卻水和冷凍劑氨所冷卻,從最后一個氨冷器129-C出來的氣體,經(jīng)分離器(105-F)將氣液全部分離,冷凝的液體排掉,剩下的干氣從分離器的頂部離開,再與壓縮機高壓缸的返回氣匯合,進入高壓缸的進口。合成氣在壓縮機的高壓缸進一步被壓縮以后,又與合成塔來的循環(huán)氣匯合,從高壓缸的側(cè)面進入最后一個循環(huán)級葉輪。匯合后的氣體從高壓缸排出送入合成回路,進入合成塔(105-D)。合成塔反應(yīng)溫度約為454℃~480℃,壓力為14.06MPa~14.76MPa時,通過觸媒r的合成氣氮氫氣,有一部分就合成為氨了,離開最后一層觸媒的合成塔出口氣中的氨濃度為12%。這樣經(jīng)過合成氣的循環(huán)壓縮,液氨就不斷產(chǎn)生。
壓縮崗位共有17人,分5班作業(yè),其中崗長1人,工程師1人,操作工15人。每班現(xiàn)有操作工3人,包括主操1人,副操2人,現(xiàn)有的操作工對機組的性能比較熟悉,經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),并經(jīng)考試合格,已獲得特種作業(yè)證。自1976年投產(chǎn)以來,沒有因為操作失誤而停車,操作工應(yīng)變能力較強。103-J合成氣壓縮機兩次火災(zāi)事故都是因為操作工及時發(fā)現(xiàn)果斷處理,才免于擴展成更大的事故,使二次事故損失減少到最低程度。
自1976年投產(chǎn)以來,103-J合成氣壓縮機共發(fā)生2起大的事故,都是因103-J合成氣壓縮機備件故障,最終引起火災(zāi)事故。
第一次火災(zāi)發(fā)生在1982年9月6日2時30分左右。由于103-J合成氣壓縮機高壓缸轉(zhuǎn)子突然損壞(國產(chǎn)轉(zhuǎn)子),高壓缸兩端密封系統(tǒng)嚴(yán)重磨損,造成密封油大量泄漏,高壓密封油槽液位急劇下降,致使低液位報警。同時輔助油泵啟動,并繼續(xù)降到聯(lián)鎖停車值,聯(lián)鎖動作,103-J合成氨壓縮機自動停車。由于液位下降非常迅速,由損壞到停車這一過程發(fā)生的時間是非常短暫的。
高壓缸兩端的密封系統(tǒng)嚴(yán)重?fù)p壞后,大量高壓(6.3MPa)氮氫氣串入常壓的潤滑油管線,在回油總管內(nèi)產(chǎn)生“氣阻”,使回油堵塞,混合氮氫氣的潤滑油被迫由各聯(lián)軸節(jié)呼吸口及軸端側(cè)小齒輪端和軸徑油封處噴出,油噴在透平高溫表面引起著火,因混有氮、氫氣,故火勢迅速漫延。同時氮、氫氣由回油管竄入油箱。經(jīng)油箱排出后,迅速被相鄰火焰引燃,因而在1~2分鐘內(nèi)形成了一片大火。此次火災(zāi)事故的根本原因是由于國產(chǎn)高壓缸轉(zhuǎn)子突然損壞所致,造成停產(chǎn)28天、直接損失109.6萬元、事故總損失1691萬元的嚴(yán)重后果。
第二次火災(zāi)事故發(fā)生在1991年12月14日,103-J合成氣壓縮機低壓缸(103-JLP)發(fā)生嚴(yán)重的斷軸起火事故。低壓缸的止推盤、主軸斷,葉輪外緣、缸體內(nèi)腔磨損,止推軸承、徑向軸承與高壓缸的聯(lián)軸節(jié)、軸端密封等損壞,氮氫混合氣外泄著火,現(xiàn)場潤滑油系統(tǒng)、電儀系統(tǒng)等被燒損,造成直接經(jīng)濟損失858萬元,間接經(jīng)濟損失814萬元的嚴(yán)重后果。
事故的主要原因是:
1)由于止推盤首先疲勞開裂進而斷裂,引起止推盤軸承、徑向軸承及聯(lián)軸節(jié)損壞,從而加劇了轉(zhuǎn)子的軸向竄動、徑向振動及彎曲變形,導(dǎo)致主軸疲勞斷裂,最終使低壓缸入口密封損壞,氮氫混合氣外泄著火。
2)止推盤斷裂為疲勞斷裂,疲勞源位于靠副端面近內(nèi)孔處。
3)止推盤因原始設(shè)計原因有可能在正常工作轉(zhuǎn)速下共振,在特定條件造成斷裂。
4)在徑向軸承失效時,轉(zhuǎn)子第二臨界轉(zhuǎn)速有可能下降至工作轉(zhuǎn)數(shù),造成軸的動力破壞。
5)事故前,工藝狀況正常,斷裂事故有發(fā)生宏觀上是短時間的。
我們經(jīng)過1個多月的時間,對本廠的主要設(shè)備、工藝情況進行了調(diào)查分析,確定了工廠的主要危險源是103-J合成氣壓縮機,基本搞清了設(shè)備的特性、原理、工藝狀況,經(jīng)過對合成車間有關(guān)人員(包括車間主任、崗長、技術(shù)員及現(xiàn)場的操作工)的多次詢問后,綜合分析上述情況,提出了自己的詳細見解,然后進行講評,一并分別記入評分欄目(評分欄目略)。
自1976年投產(chǎn)以來,103-J合成壓縮機出現(xiàn)二次火災(zāi)事故,這二次火災(zāi)事故的主要原因都是設(shè)備故障(國產(chǎn)備件不過關(guān)所致)使氮氫氣外泄引起的。103-J合成壓縮機屬經(jīng)常性暴露在外邊的設(shè)備,事故的可能再現(xiàn)形式是著火爆炸,最嚴(yán)重的事故是大量的高壓氮氫氣外泄,引起著火爆炸,后果非常嚴(yán)重。根據(jù)遼寧省勞動局《工廠危險程度分級教程》中的危險性系數(shù)計算方法,壓縮崗位103-J合成壓縮機發(fā)生的最惡劣的氮氫氣外泄著火事故的危險性系數(shù)計算如下:
據(jù)評價表所取的系統(tǒng)為:
C=10 D=3 E=3 ρ=90 W=1.5 X=0.5 Y=12 Z=6
λ=20 Rma=0.72 Rm=0.51
Ro=0.88 Re=0.7 Ri=0.8
所以:
式中:
H——危險程度系數(shù)
C——危險系數(shù)
D——事故擴展系數(shù)
E——事故擴展?fàn)顟B(tài)系數(shù)
W——嚴(yán)重擴展系數(shù)
X——人員受傷害系數(shù)
Y——財產(chǎn)損害系數(shù)
Z——生態(tài)環(huán)境遭受損害的嚴(yán)重程度系數(shù)
ρ——危險特性系數(shù)
λ——危及嚴(yán)重程度系數(shù)
Rma——管理子系統(tǒng)功能可靠性系數(shù)
Rm——機器子系統(tǒng)功能可靠性系數(shù)
Ro——操作子系統(tǒng)功能可靠性系數(shù)
Re——環(huán)境系統(tǒng)可靠性系數(shù)
Ri——信息系統(tǒng)可靠性系數(shù)
注:所有實驗數(shù)據(jù)表格略
結(jié)果表明,遼河化肥廠最主要的危險出現(xiàn)在合成車間的壓縮崗位,危險性系數(shù)2990。屬中等程度危險,該危險級別也可作為合成氨車間的危險等級,該等級與合成車間的歷史資料所反映的情況完全相符。
高俊嶺 孫成舉