??? 3. 事故案例
(1) 硫磺倉庫爆炸事故
2008年1月13日,國內(nèi)某公司的一個分公司硫磺倉庫發(fā)生爆炸,造成7人死亡、32人受傷。
① 事故經(jīng)過? 1月13日2時45分,鐵路運輸裝卸承包單位的53名工人在該公司硫磺倉庫內(nèi)開始從事火車硫磺卸車作業(yè),即從火車卸下并拆開硫磺包裝袋,將硫磺分別倒入平行于鐵路、與地面平齊的34個料斗中,硫磺通過料斗落在地坑中輸送機皮帶上,用輸送機傳送皮帶將硫磺送入硫磺庫內(nèi)作為該公司生產(chǎn)硫酸的原料。3時40分時地坑硫磺粉塵突然發(fā)生爆炸,爆炸沖擊波將料斗、硫磺庫的輕型屋頂、皮帶輸送機、斗式提升機等設(shè)備、設(shè)施毀壞,造成7人死亡、7人重傷、25人輕傷。
② 事故原因?事故發(fā)生的主要原因,一是天氣干燥,空氣濕度低,硫磺粉塵容易爆炸;二是作業(yè)時正值深夜,風(fēng)速低,空氣流動性差,造成局部空間內(nèi)(皮帶運輸機地坑)硫磺粉塵濃度增大,達(dá)到爆炸極限,由現(xiàn)場產(chǎn)生的點火能量引發(fā)爆炸。
(2) 硫磺成型系統(tǒng)爆炸事故
國內(nèi)某廠有兩套硫磺回收裝置,共用一臺成型結(jié)片機,生產(chǎn)能力7500t/a。成型系統(tǒng)包括成型結(jié)片機(二樓)、包裝間和成品庫(一樓),包裝間和成品庫混用。
2001年6月23日14時10分,一搬運工將無防火帽的外運貨車開進(jìn)硫磺成品庫,引起成品庫內(nèi)小范圍閃爆,幸無人員傷亡。
2003年1月19日10時30分,一電工在拆修成型結(jié)片機頂部引風(fēng)線上的軸流風(fēng)機時,產(chǎn)生的電火花造成引風(fēng)線內(nèi)硫磺粉塵爆炸,爆炸產(chǎn)生的沖擊波將現(xiàn)場一名作業(yè)人員推出1.5m遠(yuǎn),所幸有護(hù)欄保護(hù),未造成傷亡。
4. 硫化亞鐵自燃事故案例
由于硫磺回收裝置原料氣(酸氣)中的H2S含量較高,故常出現(xiàn)設(shè)備、管線的硫腐蝕問題。其中,在檢修過程中的硫化亞鐵(FeS)自燃現(xiàn)象最為常見,給作業(yè)人員和設(shè)備安全帶來很大危害。
我國某公司硫磺回收裝置曾發(fā)生過幾起FeS自燃事故,現(xiàn)將其中一起事故介紹如下。
(1) FeS自燃特點
FeS白燃特點為:①發(fā)生地點事先不易確定;②燃燒系高度放熱反應(yīng),如不及時散熱,很易燒壞設(shè)備、管線;③燃燒時生成有毒氣體SO2;④不宜使用水或水蒸氣撲滅。
(2) FeS自燃事故經(jīng)過
該公司硫磺回收裝置尾氣吸收塔示意圖見圖4-25,2002年9月5日此尾氣吸收塔停工檢修。退完塔內(nèi)物料后,先水洗一次,再用SD-DF4型FeS鈍化劑由溶劑入口進(jìn)入塔內(nèi)進(jìn)行鈍化處理,然后從溶劑出口出塔。鈍化處理完畢又進(jìn)行一次水洗后,將塔頂人孔打開,準(zhǔn)備自然通風(fēng)后檢查塔頂情況。
塔頂打開后1h,從人孔處冒出大量濃煙。發(fā)現(xiàn)此情況后立即關(guān)閉塔頂尾氣出口閥HV7309,向出口管線內(nèi)注入低壓蒸氣,并關(guān)閉該人孔。事后進(jìn)入塔內(nèi)發(fā)現(xiàn)塔頂除霧器鋼絲網(wǎng)有多處燒穿、燒結(jié)。檢查塔頂尾氣出口管線溫度記錄,曾在20min內(nèi)由65℃升至189℃,然后逐漸下降。
(3) FeS自燃事故原因
① 尾氣出口管線溫度高?停工時尾氣出口管線外的蒸氣伴熱管蒸氣未停,致使該出口管線一直保持65℃。
② 空氣倒流?由于塔頂尾氣出口閥HV7309未關(guān)閉,人孔和尾氣出口管線出口的位差較大,約為30m,導(dǎo)致空氣從尾氣出口倒流至人孔處。這也是濃煙向外冒出的原因之一。
③ 鈍化處理時鈍化劑無法達(dá)到除霧器處,因而無法清除該處的FeS。
④ 除霧器由多層鋼絲網(wǎng)構(gòu)成,內(nèi)部積存大量針狀硫磺結(jié)晶,F(xiàn)eS自燃后引燃周圍的硫磺結(jié)晶,致使?jié)鉄熒刹⒎懦龃罅康臒帷?/div>
上述事故案例雖然都是近年來化工、石化行業(yè)所發(fā)生的,但其發(fā)生原因和教訓(xùn)同樣值得引以為戒。