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水輪機旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油原因分析與處理

  
評論: 更新日期:2008年05月08日

浙江省白鶴水電站是一座以發(fā)電為主的引水式電站,裝有2臺12.5 MW立軸混流式水輪發(fā)電機組。

機組水導軸承結(jié)構(gòu)如圖1所示。該機采用反螺旋自循環(huán)自冷式軸承,為筒式分半結(jié)構(gòu)。軸承由軸承支架、旋轉(zhuǎn)油盆、軸承體、軸瓦、油箱、冷卻器等組成。軸承支架為鑄鋼,下法蘭鎖在頂蓋上,上法蘭承受軸承體,旋轉(zhuǎn)油盆材料為Q235A,鎖在主軸上,軸向靠卡槽定位,徑向由銷定位。旋轉(zhuǎn)油盆分兩半面,中分面由22只M12×65的螺栓聯(lián)接。旋轉(zhuǎn)油盆與旋轉(zhuǎn)油盆蓋靠12只M16×40螺栓聯(lián)接。



圖1 水導軸承結(jié)構(gòu)圖

1 旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油情況

(1) 2000年6月,1號機組投入運行,當機組在額定轉(zhuǎn)速下運行15 min左右時,發(fā)現(xiàn)在水車室內(nèi)水導軸承支架與軸承體之間有少量霧狀油甩出。隨著時間的延長,甩油量越來越大,40 min后軸瓦溫度已達56℃(正常運行時一般不超過55℃),并有上升的趨勢,且水車室內(nèi)有異味,機組只得退出運行。

(2) 2000年6月,2號機組投入運行,空載時旋轉(zhuǎn)油盆處未發(fā)現(xiàn)滲漏油;在機組過速試驗后,旋轉(zhuǎn)油盆蓋處有微量油霧,用一塊吸油紙貼在軸承支架上并順著機組軸向監(jiān)測,可發(fā)現(xiàn)越靠近旋轉(zhuǎn)油盆蓋組合縫油跡越多;帶負荷運行4 h后,甩油量明顯加大,軸瓦溫度從原有的51℃左右開始上升,出現(xiàn)與1號機組類似的情況。停機冷卻后,用手動油位計檢查旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)油位,發(fā)現(xiàn)油位從116 mm降至70 mm,旋轉(zhuǎn)油盆外殼發(fā)燙。

2 旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油的原因

(1) 旋轉(zhuǎn)油盆蓋與軸承體間隙偏小且不勻1號機組在空載運行時,軸瓦溫度較高,解體后曾在軸承體組合上面加0.10 mm的銅皮,擴大軸與軸瓦的間隙,以降低瓦溫。但同時引起軸承體橢圓度加大,實測油盆蓋與軸承體間隙平均值為0.55 mm(設計值為0.60~0.80 mm),其中最小間隙值0.25 mm。在機組高速旋轉(zhuǎn)時,由于旋轉(zhuǎn)油盆蓋與軸承體間隙不均,造成旋轉(zhuǎn)油盆蓋局部偏磨。運行一段時間后,蓋板(鋁制)發(fā)生塑性變形,旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)的油在高速離心力的作用下從變形處甩出。

(2) 旋轉(zhuǎn)油盆油位過高

  通過試驗發(fā)現(xiàn),旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)油位偏高,是產(chǎn)生甩油的一個重要原因,因為油位過高,油膨脹后,容易飛濺。但油位過低,會造成潤滑不良。

(3) 密封結(jié)構(gòu)及密封材質(zhì)的影響

  經(jīng)檢查,旋轉(zhuǎn)油盆蓋與旋轉(zhuǎn)油盆之間靠止口定位,配合較松,并用*4橡皮條密封,但旋轉(zhuǎn)油盆蓋端面密封槽太深,使得*4橡皮條壓縮量不夠。密封效果不好、從而造成旋轉(zhuǎn)油盆甩油。

(4) 旋轉(zhuǎn)油盆煤油滲漏試驗存在問題

  旋轉(zhuǎn)油盆中分面用螺栓組合后,進行煤油滲透試驗,是確認旋轉(zhuǎn)油盆本體是否滲漏的主要方法之一。經(jīng)調(diào)查,試驗時主要存在的問題有:①煤油浸泡量不夠,即煤油應該灌至旋轉(zhuǎn)油盆組合縫頂部,而實際達不到此要求;②煤油滲漏試驗時間短,按要求至少要保持4 h,無滲漏現(xiàn)象;③旋轉(zhuǎn)油盆中分面不平,有高點、毛刺等異常。

(5) 旋轉(zhuǎn)油盆整體強度及聯(lián)接螺栓的緊力不夠經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)1號旋轉(zhuǎn)油盆蓋發(fā)生塑性變形,2號旋轉(zhuǎn)油盆蓋縱向有長達15 mm的裂紋,且一直蔓延到根部。而2臺機組的旋轉(zhuǎn)油盆組合縫緊固螺栓,旋轉(zhuǎn)油盆與旋轉(zhuǎn)油盆蓋處的聯(lián)接螺栓,均發(fā)現(xiàn)有明顯拉長和部分松動。筆者認為這是由于機組高速運轉(zhuǎn)時,旋轉(zhuǎn)油盒在離心力的作用下,因其整體強度及油盆的緊固螺栓及聯(lián)接螺栓的緊力不夠而造成的。

3 旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油的處理

(1) 對1號機變形的旋轉(zhuǎn)油盆蓋校園,并把間隙放大到1.00 mm。然后將旋轉(zhuǎn)油盆解體,對組合縫處的高點、毛刺,用細銼刀、砂皮進行修磨處理。

(2) 重新組合旋轉(zhuǎn)油盆,均勻?qū)ΨQ緊固聯(lián)接螺栓后,經(jīng)過嚴格規(guī)范的滲漏試驗。

(3) 安裝時,嚴格工藝措施,采取緊固一遍螺栓檢查一次間隙,以確保間隙均勻,緊力足夠。

(4) 改進旋轉(zhuǎn)油盆蓋處密封結(jié)構(gòu),旋轉(zhuǎn)油盆分半,法蘭面開“L"型槽,旋轉(zhuǎn)油盆蓋的平面開“-"型環(huán)槽,旋轉(zhuǎn)油盆端蓋處加兩道迷宮密封。

(5) 檢查油位在合適位置。通過多次試驗,旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)的油位控制在80~100 mm較適宜。

(6) 為減少塑性變形,改善旋轉(zhuǎn)油盆組強度、加大螺栓緊力,避免甩油,又作了如下處理:

①重新鑄造旋轉(zhuǎn)油盆(材料Q235-A),并要求對旋轉(zhuǎn)油盆動平衡試驗嚴格把關(guān);

②考慮到旋轉(zhuǎn)油盆固有結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場布置,旋轉(zhuǎn)油盆中分面筋板厚度不變,組合螺栓由原來的M12增至M20,數(shù)量不變;旋轉(zhuǎn)油盆組合面橫板厚度由原來的30 mm減至12 mm,螺栓數(shù)量由12只增至16只。通過改進,在加大螺栓緊力的同時,基本保證旋轉(zhuǎn)油盆外圈重量不變。

③所有螺栓材料由原來的A3更換為45號鋼,以保證預緊力及強度。

處理后,2臺機組經(jīng)過近8個月的運行,軸瓦溫度基本穩(wěn)定在51~53℃,水導加油間隔時間在2個月以內(nèi),(設計要求每月加一次),完全滿足設計及業(yè)主的要求。(王 彬)

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