? [摘要]文章主要介紹鍋爐排煙余熱回收的必要性和利用方向,當今國內外煙氣回收裝置的應用情況,從設計角度提出設置煙氣余熱回收裝置(煙氣冷卻器)需要考慮的問題,并列舉工程設計方案及其預期的節(jié)能效果。
[關鍵詞]煙氣余熱回收;低溫腐蝕;節(jié)能
[作者簡介]梁著文,廣東省電力設計研究院,廣東廣州,510000
[中圖分類號] TM621.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-7723(2010)10-0111-0003
一、引言
在火電廠的運行中,煤炭燃燒及各種用能設備、熱能換熱設備產生了大量的余熱,然而這些能量多數(shù)都被浪費了。近些年來,在國家大力倡導“節(jié)能減排”能源利用政策的大環(huán)境下,國內某些電廠成功地設計安裝了余熱回收利用裝置,給電廠帶來很好的經濟效益。
對火力發(fā)電廠講,鍋爐熱損失中最大的是排煙熱損失。對小型鍋爐,燃用高硫分煤時,排煙溫度比較高,可以達到180~220℃左右;中型鍋爐排煙溫度在110~180℃。一般來說,排煙溫度每升高15~20℃,鍋爐熱效率大約降低1. 0%。因此,鍋爐排煙是一個潛力很大的余熱資源。
二、煙氣余熱的利用方向
煙氣余熱的利用方向主要可分為預熱并干燥燃料、預熱助燃空氣、加熱熱網水、凝結水等。
1.用水水換熱的暖風器替代常規(guī)蒸汽暖風器,即以一次循環(huán)水為熱媒,將在煙氣側吸收的熱量釋放給一、二次冷風,將進入預熱器前的冷風預加熱,以減少常規(guī)蒸汽暖風器輔助蒸汽用量。
2.利用煙氣余熱干燥褐煤。其核心設備(干燥機滾筒)是稍微傾斜并可回轉的圓筒體,濕物料從一端上部加入,干物料在另一端下部進行收集。約150℃的熱煙氣由進料端或出料端進入,從另一端的上部排出,熱煙氣和物料以逆流或順流的方式接觸,出口煙氣溫度約降至120℃左右。
3.安裝防腐蝕管式換熱器,用來加熱廠房或是廠區(qū)的水暖系統(tǒng)熱網循環(huán)水,以替代或部分替代常規(guī)的熱網加熱器,從而節(jié)省了熱網加熱器的加熱蒸汽量,增加了發(fā)電量。
4.利用煙氣的余熱加熱凝結水,用來提高全廠的熱效率,降低煤耗,增加電廠發(fā)電量。加熱的方式主要有兩個:一是直接加熱方式,即安裝煙氣回熱加熱器,使煙氣與凝結水直接進行熱交換;二是間接加熱方式,即安裝煙氣回熱加熱器及水水換熱器,使煙氣在閉式水和煙氣回熱加熱器內進行熱交換;吸收煙氣余熱后的閉式水進入水水換熱器內與凝結水進行熱交換,然后再將熱量帶入主凝結水系統(tǒng),圖1為系統(tǒng)流程圖。
三、煙氣余熱回收裝置在國內外的應用情況
1.德國黑泵(Schwarze Pumpe)電廠2×800MW 褐煤發(fā)電機組在靜電除塵器和煙氣脫硫塔之間加裝了煙氣冷卻器,利用煙氣加熱鍋爐凝結水。
2.德國科隆Nideraussem1000MW級褐煤發(fā)電機組采用分隔煙道系統(tǒng)充分降低排煙溫度,把低溫省煤器加裝在空氣預熱器的旁通煙道中,在煙氣熱量足夠的前提下引入部分煙氣到旁通煙道內加熱鍋爐給水。
3.日本的常陸那珂電廠采用了水媒方式的管式GGH。煙氣放熱段的GGH布置在電除塵器上游,煙氣被冷卻后進入低溫除塵器(煙氣溫度在90~100℃左右)。
4.外高橋電廠三期2×1000MW機組進行了低溫省煤器改造,低溫省煤器布置在引風機后脫硫吸收塔前,根據性能考核報告,其節(jié)能效果明顯。目前國內較多應用。
四、煙氣余熱回收裝置設計中應考慮的問題
(一)煙氣露點與低溫腐蝕
在煙氣冷卻器的實際應用中,出口排煙溫度過低會使換熱器的金屬壁溫低于硫酸蒸汽的凝結點(稱為酸露點),引起受熱面金屬的嚴重腐蝕。因此,煙氣酸露點的確定,是避免煙氣冷卻器低溫腐蝕、增加運行安全性的關鍵所在。
一般,煙氣露點溫度與燃煤成分中的水分含量、硫含量、氫含量、灰分含量、發(fā)熱量以及爐膛燃燒溫度和過量空氣系數(shù)等因素有關。下面列舉幾種經驗公式:
前蘇聯(lián)73標準:
98標準推薦公式:
馮俊凱院士推薦公式:
式中, ――煙氣中水蒸氣露點,℃;
Szs――燃料的折算硫分,%;
αfh ――飛灰占總灰分的系數(shù);
Azs――燃料的折算灰分,%;
β――經驗系數(shù),當α=1.2時,取β=121
(二)煙氣冷卻器金屬壁溫
為避免煙氣冷卻器受熱面發(fā)生低溫酸性腐蝕,保證機組的安全可靠運行,必須確定煙氣冷卻器傳熱管的金屬安全壁溫Ta。由于以上煙氣酸露點的計算采用的是經驗公式,但實際煤質及具體的運行情況會通常偏差較大,按鍋爐廠的常規(guī)經驗設計,一般會加5~10℃的溫度裕量作為金屬安全壁溫。
如果在實際運行中通過取樣檢測能夠獲得較準確的煙氣露點溫度,可以相應調整煙氣冷卻器的金屬安全壁溫ta。
(三)傳熱管的堵灰問題
低溫受熱面的積灰不僅會污染傳熱管表面,影響傳熱效率,嚴重時還會堵塞煙氣流動通道,增加煙氣流動阻力,甚至影響鍋爐安全運行,而導致不得不停爐清灰。
為保證煙氣余熱回收裝置不發(fā)生堵塞,應保持傳熱管的積灰為干灰狀態(tài)。因此,在電站鍋爐煙氣余熱回收裝置運行過程中,保證傳熱管金屬溫度高于煙氣水蒸汽露點溫度、傳熱管上不會造成水蒸汽結露至關重要。
對于干灰的清理,可采取以下幾方面的措施:
1.煙道內煙氣流動順暢,在結構設計上不出現(xiàn)大量積灰源,同時保證吹灰器能吹到所有的管束,不留吹灰死角。
2.煙氣流動速度均勻,設計煙氣流速高于10m/ s,使煙氣在流動中具有一定的自清灰功能。
3.采用成熟可靠的蒸汽吹灰器或者壓縮空氣吹灰器定時吹灰,保證傳熱管積灰程度在允許的范圍內,使煙氣流動阻力的增大幅度和傳熱能力的降低幅度都在允許范圍內。
五、工程方案及節(jié)能效果
(一)某工程基本資料
機組容量:2×600MW超臨界燃煤;
煤種:煙煤;
煙氣露點溫度:~70℃;
引風機入口煙氣溫度:~120℃(THA工況)。
(二)煙氣熱量回收換熱器加裝方案
以下為該電廠加裝煙氣熱量回收換熱器的初步擬定方案。
1.煙氣熱量回收換熱器布置位置
煙氣側:在引風機和脫硫塔煙氣進口之間的水平煙道上,加裝煙氣熱量回收換熱器,煙氣溫度降低32℃后再進入煙氣脫硫塔。根據計算,布置煙氣熱量回收換熱器位置處的煙道截面積需達到108m2(12m×9m),換熱器長度約3m;為了與煙道配合,需要在煙氣熱量回收換熱器進出口設計煙道過渡段。
水側:在機組高負荷工況,#6低壓加熱器進水溫度高于70℃,煙氣熱量回收換熱器與#6低加并聯(lián)運行;在低負荷工況,煙氣熱量回收換熱器與#6低加串聯(lián)運行。
2.煙氣余熱回收系統(tǒng)流程圖(見圖2)。
3.熱力計算結果(見表1)。
(三)節(jié)能效果
根據上述理論計算結果,加裝煙氣余熱回收換熱器,可達到降低機組煤耗~1.5g/kWh,減少脫硫塔耗水30t/h的節(jié)能節(jié)水效果。
六、結論
根據理論研究和工程實例表明,安裝煙氣余熱回收裝置,可以提高全廠的熱效率,增加發(fā)電量,降低煤耗;回收的煙氣熱量愈大,發(fā)電量增加愈多、節(jié)煤量愈大。然而回收鍋爐煙氣的余熱也不是隨意的,都有一定的限制,排煙的溫度不能夠降得太低;過分追求低的排煙溫度和凝結水的溫升,容易造成低溫生煤器的腐蝕或者設備的高造價,這一點必須引起充分的注意。盡管這樣,如果能夠很好地利用限制之內的余熱,不僅對電廠的經濟效益有很大的提高,而且響應國家節(jié)能減排的政策,為社會環(huán)境作出一定貢獻。
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