制漿造紙工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分,也是水污染物排放量較大的行業(yè)。根據(jù)目前制漿工藝的生產(chǎn)水平,生產(chǎn)1 t紙漿,需耗費1.2~2 t原木片,產(chǎn)生60~100 m3的廢水。其產(chǎn)生的廢水水質(zhì)、水量與生產(chǎn)工藝、原料、產(chǎn)品種類等密切相關(guān)。
一般來說,造紙廢水中的主要污染物有4類:(1)還原性物質(zhì),如木素、無機鹽等;(2)可生物降解類物質(zhì),有半纖維素、樹脂酸,低分子的糖、醇、有機酸等;(3)懸浮物,如細(xì)小纖維素、無機填料等;(4)色素類物質(zhì),有油墨、染料等。
該類廢水危害較大不能直接排放,需經(jīng)嚴(yán)格的物理、化學(xué)和生物處理達到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3544—2008)的水質(zhì)要求后才能排放。
鄧州市華鑫紙業(yè)有限公司為“制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)”,該企業(yè)針對其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的化機漿廢水有機污染物質(zhì)濃度高、難降解、有毒等特點,采用“加酸、預(yù)曝氣+預(yù)酸化+IC反應(yīng)器+氧化溝+混凝脫色”的工藝對其進行處理。其處理系統(tǒng)2006年建成投產(chǎn),2019年進行升級改造,穩(wěn)定運行至今,出水達標(biāo)率較高。
筆者從治理方案、運行參數(shù)選擇以及運行策略優(yōu)化、運行效果等方面對該廢水治理工程進行了介紹和分析,旨在為國內(nèi)外相似廢水處理方法的選擇和工藝流程的確定提供實踐基礎(chǔ)。
1 工程概況
1.1 背景及設(shè)計規(guī)模
鄧州市華鑫紙業(yè)有限公司污水處理站于2006年建成,起初用于處理草漿(龍須草)制漿廢水和廢紙回收制漿廢水,后續(xù)由于市場需求變化以及經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整的需要,對原料結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,改建了化機漿制漿生產(chǎn)線。
目前,該企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn),廢水產(chǎn)生量約為3 200 m3/d。其中一部分是2 000 m3/d的化機漿廢水,化機漿廢水有機物濃度高,處理需配套建設(shè)1套厭氧反應(yīng)系統(tǒng),確保廢水處理后達標(biāo)排放;另一部分是1 200 m3/d的再生紙脫墨廢水,經(jīng)過預(yù)處理后進入一沉池。
1.2 水質(zhì)及特點
受原料質(zhì)量的影響,化機漿廢水的排放量和有機物濃度變化較大。其水質(zhì)特點:COD高,木質(zhì)素含量較高,且含有較多的細(xì)小纖維和膠狀物以及分散劑、松香等。廢水水質(zhì)見表1。
2 化機漿廢水治理工藝
由于化機漿廢水中含有大量懸浮類物質(zhì),兼具高COD和低BOD的特點,為了有效減少廢水中的大量懸浮物和提高廢水可生化性,確定采用“加酸、預(yù)曝氣+預(yù)酸化+IC反應(yīng)器+氧化溝+混凝脫色”的處理工藝。工藝流程見圖1。
3 廢水處理設(shè)施主要構(gòu)筑物功能及參數(shù)
3.1 預(yù)處理
預(yù)曝氣池的作用是利用好氧剩余污泥的吸附及曝氣氧化作用,改善廢水中懸浮物的沉降性能,使廢水中的懸浮物能在初沉池中沉降分離,同時緩沖水量、調(diào)節(jié)水溫和pH。
化機漿廢水的pH通常在7.8左右,為了確保進入后續(xù)厭氧IC反應(yīng)器的廢水的酸堿度符合要求,需投加少量酸以調(diào)整pH。因投加硫酸會生成硫化氫,抑制厭氧微生物的新陳代謝,導(dǎo)致系統(tǒng)運行效果變差,所以本項目投加鹽酸調(diào)控pH至6~7。
為了強化初沉池的沉淀效果,本工藝將好氧系統(tǒng)二沉池污泥回流至預(yù)曝氣池,使好氧污泥與廢水充分混合接觸,達到吸附、降解COD的作用,混合液沉降比SV保持在30%~50%。預(yù)曝氣池的水力停留時間為6 h,總池容積L×B×H=15 m×10 m×6 m=900 m3,采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
初沉池通過自然沉降,去除水中大部分的固體懸浮顆粒,減輕生物處理負(fù)荷。為了提高沉淀效果,向初沉池內(nèi)投加絮凝劑PAC和助凝劑PAM,貯備液質(zhì)量濃度分別為100 kg/m3和1 kg/m3,投加量由PLC自動控制系統(tǒng)調(diào)控。
該控制系統(tǒng)以進水流量和進水懸浮物質(zhì)濃度為控制參數(shù),以計量泵流量為被控參數(shù),調(diào)控PAC和PAM投加量。初沉池沉淀時間2.5 h,表面負(fù)荷為1.8 m3/(m2·h)。池體直徑10 m,池深4.5 m,為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),采用周邊傳動刮吸泥機除泥。
預(yù)酸化池的功能是在兼性厭氧條件下,通過發(fā)酵細(xì)菌新陳代謝反應(yīng),將廢水中不溶性或高分子有機物質(zhì)水解為溶解性小分子有機物,從而改善廢水的可生化性。
化機漿廢水有機物濃度高,氮磷含量較低,為了滿足微生物營養(yǎng)需求,向預(yù)酸化池內(nèi)投加營養(yǎng)鹽,生物氮(尿素)投加量為30 mg/L,使廢水中營養(yǎng)物質(zhì)質(zhì)量比達到BOD5∶N∶P=(200~300)∶5∶1,滿足厭氧微生物代謝和生長需求。預(yù)酸化池的運行效果以預(yù)酸化度來衡量和控制,設(shè)計范圍為20%~40%。預(yù)酸化池水力停留時間為6 h,總池容積L×B×H=14 m×10 m×6.5 m=900 m3,池體采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
3.2 生化處理部分
3.2.1 厭氧處理
目前該企業(yè)使用的是第三代內(nèi)循環(huán)(IC)厭氧反應(yīng)器。IC反應(yīng)器包括微生物的水解發(fā)酵-產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸-產(chǎn)甲烷3階段反應(yīng),相應(yīng)的微生物包括發(fā)酵細(xì)菌、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌和產(chǎn)甲烷菌,前2種統(tǒng)稱為產(chǎn)酸菌。與產(chǎn)酸菌相比,產(chǎn)甲烷菌對溫度、pH及有毒物質(zhì)等生態(tài)因子非常敏感。
環(huán)境因素的改變會破壞產(chǎn)甲烷菌和產(chǎn)酸菌之間的平衡,使部分發(fā)酵產(chǎn)物等不能被產(chǎn)甲烷菌及時利用而在反應(yīng)器內(nèi)大量積累,導(dǎo)致產(chǎn)甲烷菌正常代謝受阻,最終影響沼氣產(chǎn)率,降低COD去除率。
IC反應(yīng)器運行溫度控制在35~38 ℃,進水COD<10 000 mg/L,滿負(fù)荷運行沼氣產(chǎn)量可達5 000 m3/d。IC反應(yīng)器COD容積負(fù)荷為10 kg/(m3·d),有效水力停留時間為3 d。反應(yīng)器直徑為10 m,高度為24 m,有效容積為1 800 m3,鋼結(jié)構(gòu)反應(yīng)器。
沼氣系統(tǒng):單位COD沼氣產(chǎn)率為0.3 m3/kg,沼氣柜容積為100 m3,產(chǎn)生的沼氣經(jīng)沼氣穩(wěn)壓柜送鍋爐燃燒。
顆粒污泥系統(tǒng):其作用是保證IC反應(yīng)器內(nèi)的生物量。運行期間IC反應(yīng)器中顆粒污泥生成量少,將二沉池污泥定期排入?yún)捬跷勰喑?,?jīng)2~3周厭氧反應(yīng)后,用螺桿泵投加至IC反應(yīng)器。此運行可產(chǎn)生如下效能:① 補充反應(yīng)器碳源;② 確保好氧污泥厭氧穩(wěn)定化處理。
3.2.2 一沉池
IC反應(yīng)器出水和再生紙漿產(chǎn)生的脫墨廢水同時進入一沉池。再生紙漿脫墨廢水水量約1 200 m3/d,其COD較低,主要含有細(xì)小纖維、染料和懸浮物等,其中油墨和短纖維含量較高。
再生紙漿脫墨廢水可稀釋厭氧系統(tǒng)出水,使得廢水中的COD降低。一沉池為輻流式沉淀池,表面負(fù)荷0.68 m3/(m2·h),池體直徑40 m,采用半橋式刮泥機除泥。
3.2.3 好氧處理
該企業(yè)好氧系統(tǒng)采用Carrousel改良型氧化溝,可同步硝化反硝化,未設(shè)置硝化液回流系統(tǒng),采用低壓射流的方式曝氣。
該氧化溝設(shè)有6個好氧區(qū)、4個缺氧區(qū)、2個厭氧區(qū),在去除有機污染物的同時,兼具脫氮除磷的效果。根據(jù)研究報道,廢水中氮、磷含量偏低,在微生物新陳代謝期間,多糖類代謝中間產(chǎn)物的產(chǎn)量會升高并釋放,污泥將可能發(fā)生菌膠團膨脹。為避免上述情況發(fā)生,反應(yīng)過程中需投加氮、磷營養(yǎng)元素。
氧化溝內(nèi)好氧微生物通過呼吸作用使廢水中的有機物轉(zhuǎn)化成為二氧化碳和水,將NH4+轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮,從而使廢水中的COD和氨氮達標(biāo)排放。在好氧系統(tǒng)中,溶解氧控制在2~4 mg/L,污泥質(zhì)量濃度保持在4~8 g/L ,污泥(以MLSS計)COD負(fù)荷為0.068~0.135 kg/(kg·d),SVI為130~140 mL/g,生物氮(尿素)投加量為75 mg/L,生物磷(磷酸二銨)投加量為15 mg/L。氧化溝的水力停留時間為36 h,有效容積24 000 m3,池體為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。采用羅茨鼓風(fēng)機供氣,功率為90 kW,風(fēng)量50 m3/min,壓力為0.7 kPa。
3.3 深度處理
深度處理系統(tǒng)采用混凝脫色法,脫色階段采用氧化脫色劑,PAM作為絮凝劑對脫色后的廢水進行絮凝沉淀反應(yīng),脫色劑投加量為1.25 g/L,PAM投加量為2 mg/L。三沉池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),水力停留時間3.5 h,采用全橋刮吸泥機排泥。
4 主要構(gòu)筑物的運行效果
4.1 預(yù)酸化池
預(yù)酸化池近1 a的運行效果見圖2。
從圖2可以看出,預(yù)酸化池出水低級揮發(fā)性脂肪酸(VFA)濃度在34~67 mmol/L之間,平均酸化度為36%,有利于后續(xù)厭氧反應(yīng)器的運行。
VFA濃度在一定范圍內(nèi)出現(xiàn)波動,可能是進水負(fù)荷和進水堿度的波動導(dǎo)致的。根據(jù)研究報道,進水負(fù)荷增大,水解速度加快;而進水堿度的變化會影響微生物生長繁殖和VFA在水中的解離度。當(dāng)進水階段鹽酸投加量適宜使進水呈弱酸性時,VFA濃度較高;加酸量過少使進水呈弱堿性時,VFA濃度會出現(xiàn)下降;當(dāng)廢水呈中性時,VFA濃度最低。
4.2 IC反應(yīng)器運行效果
IC反應(yīng)器于2019年建成,調(diào)試階段外購絕干厭氧顆粒污泥35 t,間歇性投加廢水,進水負(fù)荷由10%逐步增加至40%、60%、80%,接種約45 d。直至厭氧污泥顆粒結(jié)構(gòu)正常,形態(tài)如豌豆,處理出水水質(zhì)滿足后續(xù)處理達標(biāo)排放所需,即污泥馴化成功。IC反應(yīng)器的運行效果見圖3。
從圖3可以看出,進水COD在7 500~10 000 mg/L之間,平均進水COD為9 051 mg/L,出水COD在2 100~3 500 mg/L范圍內(nèi)波動,COD去除率可穩(wěn)定在60%~70%,平均COD去除率可達到65.36%。
4.3 氧化溝系統(tǒng)運行效果
好氧系統(tǒng)于2006年建成,調(diào)試期間,外購?fù)愋驮旒垙S污水處理站好氧活性污泥干污泥約20 t,直接投放至氧化溝,歷時2個月,污泥馴化成功。氧化溝系統(tǒng)的運行效果見圖4。
從圖4可知,進入氧化溝的COD在1 000~3 000 mg/L之間,平均進水COD為2 058 mg/L,平均COD去除率達到90.9%,平均出水COD為160 mg/L。由于曝氣池規(guī)模較大,水力停留時間長,抗沖擊負(fù)荷能力較強,進水COD的變化對曝氣池的影響不大。好氧處理后的廢水經(jīng)過深度處理后,出水COD穩(wěn)定在60~80 mg/L。
4.4 各單元構(gòu)筑物運行效果
各單元構(gòu)筑物的運行效果見表2。
1 a的運行結(jié)果表明,采用該套工藝方案和設(shè)計運行參數(shù)處理化機漿廢水,可獲得較好的處理效果。
化機漿廢水碳源充足但缺乏氮磷,為滿足厭氧和好氧階段微生物的生長需求,需通過投加生物氮和生物磷來確保生物處理階段的處理效果。
因此,未對氨氮和總磷的去除情況進行介紹。根據(jù)運行經(jīng)驗,工業(yè)廢水中色度的產(chǎn)生多是因為廢水中含有的有機物或金屬離子等,化機漿廢水中含有大量有機物,因此色度較高。當(dāng)廢水COD被降解而濃度下降時,色度也隨之減少,因此未檢測色度,而是選擇以COD為檢測指標(biāo)。
5 處理工藝運行成本分析
該工藝對藥品的消耗如下:鹽酸1.5 t/d,PAM 50 kg/d,PAC 1.2 t/d,生物氮150 kg/d,生物磷30 kg/d,脫色劑4~5 t/d,藥品總費用約9 115元/d。機電設(shè)備費用約1 000元/d。廢水處理成本約6.1元/t。
6 結(jié) 論
(1)通過數(shù)據(jù)分析和運行情況統(tǒng)計可知,采用“加酸、預(yù)曝氣+預(yù)酸化+IC反應(yīng)器+氧化溝+混凝脫色”的工藝對化機漿廢水進行處理是可行的。
其中,預(yù)曝氣池對COD、SS的平均去除率分別為6.82%、11.83%;初沉池對COD、SS的平均去除率分別為4.47%、66.17%;預(yù)酸化池對COD、SS的平均去除率分別為6.9%、5.42%;IC反應(yīng)器對COD、SS的平均去除率分別為65.36%、49.11%;生物選擇池對COD、SS的平均去除率分別25.13%、4.93%;氧化溝對COD、SS的平均去除率分別為90.9%、61.07%;三沉池對COD、SS的平均去除率分別為49.33%、64.98%,最終出水COD約為75 mg/L,出水SS約為23.5 mg/L,達到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3544—2008)的排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)該工程仍存在一些可以技改和優(yōu)化的地方,比如預(yù)酸化池COD去除率偏低的情況。對此,建議對池體的結(jié)構(gòu)和池形進行改良,采用完全混合式水解酸化池;對混合反應(yīng)的流態(tài)流速進行控制,增加沉淀池并回流污泥等。